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8D介绍-呼叫中心-2013-1-24.ppt

8D应用方法介绍: 从多个因素去定义和验证根本原因,而不是根据孤立的故障描述 用流程图、鱼骨图、列表等鉴别根本原因和遗漏点 8D应用方法介绍: 定义根本的起因 回顾故障描述,推测所有可能的原因,(归纳、演绎) 环境参数的变化(8D要解决的问题),(人、机、料、法、环、测的变化) 常用工具:流程图、鱼骨图、列表 方法:头脑风暴、过程审核、排除、演示 学会多问为什么 要点 8D应用方法介绍: 老公常晚归 老婆像黄脸婆 晚餐难吃 常加班 应酬多 开车常塞車 不喜化装 X2:不会使用化妝品 X3:烹饪技巧差 工作量大 业务单位 X1:报表繁多 无替代道路 常代表出差 X4:无摩拖车替代 人 交通 工作 鱼骨图(特性要因图): 8D应用方法介绍: 头脑风暴法: 头脑风暴法又称智力激励法,是现代创造学奠基人美国奥斯本提出的,是一种创造能力的集体训练法。 头脑风暴法成功要点,一次成功的头脑风暴除了在程序上的要求之外,更为关键是探讨方式,心态上的转变,概言之,即充分,非评价性的,无偏见的交流,具体而言,则可归纳以下几点: 1、明确主题 2、分工明确 3、自由畅谈 4、延迟评判 5、禁止批评 8D应用方法介绍: D5:选定及确认长期改善行动效果 8D应用方法介绍: B C D A D 永久措施经验证能够起效 尽管应急措施和临时措施保护顾客不受故障后果的影响,但通常不会消除故障的真因 永久措施是消除故障的根本起因的最好措施 永久措施要不产生新的故障 8D应用方法介绍: 序号 项目 组员A 组员B 组员C 组员E 组员F 组员G 组员H 总分 1 无替代道路 1 2 5 5 4 3 3 23 2 无摩拖车替代 4 6 7 9 10 10 10 58 3 报表繁多 / 4 工作量大 5 不会使用化妝品 6 烹饪技巧差 决策法: 团队所有成员对梳理出的X进行打分确认,选择其中得分最高的3-5个关键X进行改善。分值可以定义为10分制。 8D应用方法介绍: 关键x 改善方式 X2:不会使用化妝品 负责人 贡献率27.45% 贡献率12.27% 贡献率11.53% X1:报表繁多 对现有所有报表进行优化, 合并同质化的报表,对报表增加智能化。 老公 老婆 X3:烹饪技巧差 购买化妆品,上美容班学习化妆 X4:无摩拖车替代 贡献率10.16% 上烹饪班学习烹饪 购买摩托车 老婆 老婆 对关键X制定改善措施: 8D应用方法介绍: 受控项目 能力 测量方法 MSA 控制方法 频率 负责人 实施日期 报表优化 5份 目视 / 文件规范 每天 老婆 2013.1 烹饪技巧提升 / 味觉 / 老公监督 每天 老公 2013.1 对关键X制定改善措施: 8D应用方法介绍: 测 环 机 人 方法 空间大小 烘板时间 是否用放大镜检验 是否开底灯检验 料 交接班方法 技能分布状态 疲劳 标准理解的程度 人员安排 产品结构 板件摆放方式 X2 X4、X6、X7 小电源板的转入方法 不同客户板件难度差异 产品类型 不合格品处理方法 确认修理板质量方法 检板方法 记录方法 X3 X1 生产组织方法 X5 市场、计划到现场催板 环境安静程度 修理板撕标签、取PE膜 开修理单方法 不合格板贴标签 X8 人员效率 例子: 8D应用方法介绍: Causes of Variation 关键x Process Fix 改善方式 X2:小电源板转入方法 Control System 控制方式 贡献率27.45% 贡献率12.27% 贡献率11.53% X1:生产组织方法 改善前:未根据待产面积安排目检人员 改善后:根据待产面积安排目检人员 1 管理文件更改 2 培训领班 1 工艺规程更改 X3:写记录方法 改善前:单个板逐一检验 改善后:外形铣后拼板进行检验 X4:不合格板贴标签 X5:确认修理板质量方法 贡献率10.16% 贡献率10.04% 改善前:检验记录与抽检记录分开 改善后:合并检验记录 改善前:没有在产生问题的主要工序进行 检验控制 改善后:在阻焊增加全检小组将问题控制 在过程中解决, 减少不合格品的流入 1 记录的更改 1 工艺规程更改 1工艺规程更改 2 记录的更改 改善前:没有对修理单、返工单送出/返 回时间监控 改善后:增加修理单、返工单送出/返回 时间的填写 例

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