石灰活性度酸碱滴定测定法优化 .pptVIP

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
石灰活性度酸碱滴定测定法优化

石灰活性度酸碱滴定测定法的优化 * 结论 分析 结果与讨论 实验部分 引言 * 引言 炼钢实践表明,活性石灰可以提高脱磷脱硫效率80%。同时缩短冶炼时间,在3~5min之内可与钢水中酸性物质反应完全.而一般石灰的反应时间至少要6一10min。此外,采用活性石灰可提高炉龄40%以上.每吨钢炉料的消耗也相对降低5~8kg。  石灰活性度是表征生石灰水化反应速度的一 个指标,即在足够时间内,以中和生石灰消化时 产生的Ca(OH)2所消耗的4mol/L盐酸的毫升数表 示。石灰的活性度取决于它的组织结构。 * 石灰的组织结构与煅烧温度和煅烧时间密切相关。影响石灰活性度的组织结构包括体积密度、气孔率比表面积和CaO矿物的晶粒尺寸。品粒越小.比表面积越大。气孔率越高,石灰活性就越高,化学反应能力就越强。石灰活性度超过300mL。可显著缩短炼钢转炉初期渣化时间,降低吨钢灰耗,并对前期脱磷极为有利。一般采用酸碱滴定法测定石灰的活性度。本次实验对酸碱滴定法测定石灰活性度进行研究.重点对初始水温、搅拌速度及其方法精密度等进行试验。选择最佳条件,使该方法更加优化。 * 1.1仪器和试剂 电动增力搅拌器: 功率:60W 搅拌杆转速:200~500r·min一1 搅拌杆:直径6mm。长度250mm 搅拌叶片:厚度0.5mm。宽度lOmm,长度60mm(叶片中心水平固定在搅拌杆底部。叶片两端与水平成45。,搅拌杆和叶片选用耐腐蚀材料)。 温度计:O—100℃ 烧杯:3 000mL 酚酞指示剂:l%。5%,10% 盐酸:4mol·L-1 * 1.2 实验方法 称取粒度为l一5mm的试样50.Og,量取稍高 于40±l℃的水2 000mL.倒人3 000mL的大烧杯中。开动搅拌器,用温度计测量水温,等水温降到40±l℃时.加酚酞指示剂溶液lO滴,将试样一次倒入水中消化并开始计算时间。当消化开始呈红色时,用4mo卜L一的盐酸滴定,直至红色消失。如又出现红色,则继续滴入盐酸,直至混合液中红色再消失。如此10min后盐酸消耗的毫升数,即为石灰活性度。 * 2.1酚酞指示剂浓度的选择  分别配l%、5%、10%的酚酞指示剂对同一试样进行测定。分别取3个相同的活性石灰样品进行精密度试验,加入量为10滴,试验结果表明在40℃时10%酚酞指示剂试样精密度最好。1%,5%酚酞指示剂加人后,溶液呈现的红色很淡,2min后红色消失,终点颜色突变欠敏锐。因此。选择浓度为10%酚酞指示剂。 * 2.3初始水温的选择   选择20~50℃不同温度进行试验,测定的活 度如下: 温度 /℃ 20  25  30 35  40 45 50 平均值/mL 304 320 334 336 337 337 340   试验结果表明:初始水温选择35~45℃活性度  波动小,选择40℃初始水温为宜。 * 3 分析   渣剂品种中活性石灰需要测定活性度330mL.而活性石灰是转炉炼钢的主要造渣材料.在冶炼过程中加入石灰的目的。在于生产适当碱度的炉渣。以去除硫、磷等杂质。石灰质量的好坏直接影响脱硫效率及其消耗量的大小.而活性度则是衡量石灰质量的一项重要指标。在滴定速度往往慢于水化反应速度的情况下,溶液呈强碱性(pH为12一13),促使酚酞由醒式转变为无色的羧酸盐式.从而造成指示剂褪色。无法正确判断终点而造成滴定结果误差过大。 * 4 结论   经过试验。将指示剂浓度增加lO倍。使终点 颜色变化敏锐,解决了观察难的问题。对原方法 进行优化,使测定结果更准确可靠,能更好的控 制和提高活性石灰的质量。 *

文档评论(0)

317960162 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档