三元功图讲座最后.pptVIP

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2 三元复合驱油井结垢功图变化特征分析 如X2-1-J29,该井2003年2月10日出现梯形功图,此时采出液离子变化为钙镁离子含量开始下降甚至达到零,碳酸根离子、PH值上升,采出液见碱,综合判断该井目前结垢严重,2003年2月18日卡泵,2003年2月20日检泵,活塞拉伤,泵体结垢。 2 三元复合驱油井结垢功图变化特征分析 2.3 波浪状供液不足功图 由于油管内壁结垢、抽油杆结垢,增大了油流阻力,当上行程时光杆负荷增加,最大超过理论负荷值,下行时,光杆负荷不稳定,呈现波浪起伏的变化。 2 三元复合驱油井结垢功图变化特征分析 如X1-40-P3,该井自8月开始功图呈现波浪状供液不足,此时采出液离子变化未2005年9月开始见碱,NaOH浓度由0mg/l上升655.76mg/l,钙离子浓度由48.03mg/l下降到6.24mg/l,碳酸根离子由403mg/l上升到1676mg/l,硅离子浓度达到63mg/l,PH值达到9.6,因此综合判断该井开始结垢。该井于该井2005年10月31日检泵,杆管结垢严重,杆柱被拉断,垢卡。 2 三元复合驱油井结垢功图变化特征分析 2.4 功图面积不断增大型 油管和抽油杆结垢,会缩小油流通道,增大油流阻力,增大光杆负荷,严重时可将油管堵死。特征为光杆上行时,由于结垢引起的附加阻力使整个上冲程负荷超过最大理论值,光杆下行时,由于结垢影响,负荷很快降到最小理论值以下。 如X2-D2-P6,该井自2004年5月开始,悬点最大载荷持续上升,示功图面积持续增加,此时日产液下降了50t,沉没度由最初的937.71m下降到117m,下降了820.71m;采出液离子变化为钙离子含量开始下降,碳酸根离子由5月份的581.58mg/l上升到8月份的1117.57mg/l,采出液开始见碱,PH值达到9.45,因此综合判断该井开始结垢。该井于2004年8月18日检泵,杆管结垢严重,泵内及上部连接的油管及尾管内有大量地层砂。 如X2-D2-SP49,该井自2008年6月卡泵,悬点最大载荷持续上升,示功图由正常转为供液不足,日产油由2t上升到7t,沉没度由最初的819m下降到109m,下降了710m,该井受效;采出液离子变化为钙离子含量开始下降,碳酸根离子由363mg/l上升到561mg/l,PH值达到8.8,因此综合判断该井开始结垢。该井于2008年6月,杆、管、泵内结垢。 6.3 双凡尔同时漏失的功图 在现场,由于砂蜡及磨损等原因,使游动凡尔和固定凡尔同时受到影响,区别只是程度不同罢了。 游动凡尔和固定凡尔同时存在漏失时,这两部分还未达到完全失效或一部分完全失效,油井还在出油,示功图的四个角变为圆角。如果部分完全失效,另一部分部分失效时,图形将以主要失效的那一部分而变动。 6.3 双凡尔同时漏失的功图 日产液73t→53t,沉没度473m→718m。 抽憋5分钟压力1.1MPa,停机降到0.6Mpa 泵漏失量增量360ml/min 7.1、活塞装置过高对示功图的影响 活塞装置过高就是指活塞与吸入凡尔之间的防冲距离太大,造成泵工作不正常或根本不能工作。 当活塞运行到C点时,负荷急剧下降,原因是活塞在此点开始脱出工作筒,使活塞与工作筒的接触面急剧减少,漏失量迅速增加,造成急剧减载。 7.1、活塞装置过高对示功图的影响 7.1、活塞装置过高对示功图的影响 在现场,有时油井作业后,油井根本不出油,抽油杆柱丈量不准确,造成活塞未下入工作筒,这种情况如图7-6 7.2 活塞装置过低对示功图的影响 活塞装置过低,就是指泵的活塞和固定凡尔间的防冲距离调节的过小,活塞下行到下死点时,就会发生撞击。 当活塞和固定凡尔罩相撞时,光杆上负荷急剧降低,但因活塞又紧接着开始上行,在示功图的右下角形成一个不规则且带环状的尾巴。同时,因碰撞引起了抽油杆柱的强烈跳动,封闭不严,造成漏失。 7.2 活塞装置过低对示功图的影响 图1为轻微撞击,漏失不严重,看不出来。 图2为撞击严重,动载荷明显,双凡尔漏失严重。 7.2 活塞装置过低对示功图的影响 图1为轻微撞击,漏失不严重,看不出来。 图2为撞击严重,动载荷明显,双凡尔漏失严重。 7.3 上冲程碰挂对示功图的影响 7.4 盘根过紧对示功图的影响 当抽油杆由于弹性疲劳,深井泵遇卡使抽油杆柱超过拉伸屈服极限等原因而断裂,或由于抽油杆之间未上紧而发生脱扣、脱接器坏断、上凡尔罩断时,示功图将成为水平条带状。 此时,光杆的负荷,只决定于断脱部位以上杆柱在液

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