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氩产量偏低的原因分析及对策

氩产量偏低的原因分析及对策 孙全海 (扬子石化烯烃厂空分车间,南京大厂区,210048) 摘要:针对扬子20000m3/h空分设备在原MPC控制下氩产量偏低这一事实,利用汽液相平衡和相对挥发度的概念,分析指出了造成氩产量偏低的主要原因是氩馏分中的氩含量过低,提出应将氩馏分中的氩含量提高至10×10-2以上。通过更改MPC的控制策略和数据,使得氩提取率达到了90×10-2的设计指标,年经济效益500万元以上。图1表2参2。 关键词: 空分设备 氩产量 分析 MPC 1 问题的提出 扬子20000m3/h空分设备是我公司从美国Praxair引进的,它采用的是膨胀空气进下塔的内压缩流程,上塔和氩塔使用了规整填料塔,利用全精馏的方法从空气中提取氩产品。一般来说,采用上述几种先进技术的空分设备应当可以得到较高的氩提取率。 但实际上,这套空分设备在原MPC控制下的氩提取率尚不到60×10-2,远低于90×10-2的设计指标。氩在空气中的含量虽不多(0.932×10-2),扬子各化工生产装置也不需要用氩,但它是一种较有价值的产品,在当今的气体市场上一直供不应求。因此,如果能设法将氩提取率提高至接近或达到设计指标,增加这种副产品的产量,则其经济效益是很明显的。而本文通过计算和分析认为,只要对原运行工况作某些调整,达到90×10-2左右的的氩提取率是完全可能的。 2 对原运行工况的分析 2.1 氩系统简介 扬子20000m3/h空分设备氩塔示意图见图1所示。从空分设备上塔的下部抽出几乎不含氮的氧氩混合气体(氩馏分)进入氩塔底部,并在氩塔内的上升过程中被塔内回流液体精馏掉几乎所有的氧,上升气体在到达氩塔顶部时其氧含量只有1×10-6左右。氩塔顶部的气体在进入氩冷凝器被冷凝成液体后,全部送入氩塔作为氩塔精馏的回流液体,液氩产品由离塔顶数级的位置取出。 设氩馏分的流量为V,氩馏分中氩含量yA;塔底回流液流量为L,氩含量xA;产品液氩流量为D,氩含量xD。则很明显有以下两个物料平衡方程式: …………………………………………………………(1) ……………………………………………(2) 2.2 原运行工况与设计工况的比较 将原运行数据与设计工况相比较,有利于找出原工况氩产量偏低的症结所在,故列出原运行数据和设计工况中与液氩产量密切相关的几个数据,见表1。表1中“原工况”是指2000年5月16日0:00~24:00,MPC控制时连续24小时内的平均值。为便于比较,已将进冷箱空气流量放大至设计值,氩馏分、污氮气、氧氩产品各流量则根据空气的放大比例作了相应调整。氩产品纯度指其中的含氧量,单位10-6;流量单位m3/h(折合气态,下同)。 表1 原工况与设计工况比较 ? 氩馏分 液氩产品 氧产品 污氮气 流量 浓度 流量 纯度 流量 纯度 流量 氧含量 设计[1] 22107 0.156213 800 1 20000 0.998000 13143 0.000047 原工况 23756 0.065000 503 0.90 19957 0.999000 15852 0.001500 由表1可以看出,原运行工况中的氩馏分浓度远低于设计值,氧产品纯度则高于设计值,污氮气中的氧含量也远高于设计值。而本文以下部分将要说明,正是氩馏分浓度过低及污氮气中的氧含量过高制约了氩产量的提高。 2.3 氩馏分浓度与氩产量的关系 设氩含量为yA的氩馏分气体在穿过第一块理论塔板后浓度变为yA1,由于在氩塔内氩相对于氧而言是易挥发组分,很明显yA1≥yA;根据理论塔板的概念,离开某块理论塔板的汽液相之间应该成相平衡,故氩含量为yA1的氧氩混合气体应当与粗氩塔底的回流液体(氩含量为xA)之间成相平衡。如果粗氩塔底氩对氧的相对挥发度为αAO,则根据相对挥发度的定义,有: ………………………………………………………(3) ? 由(3)可得: ……………………………………………(4) 由于yA≤yA1,则将yA替换式(4)右边分式中的yA1后,右边分式应当减小(分子减小而分母增大,则分式必定减小)或不变。这样就得到以下不等式: ………………………………………(5) 因氩产品纯度xD≈1,结合式(1)、(2)和(5)就很容易解出氩产量D与相对挥发度αAO、氩馏分气体流量V及氩馏分浓度yA三者之间存在下列关系: ……………………………………………(6) 在粗氩塔底氩对氧的相对挥发度约为1.5[2](在大多数情况下实际上略小于1.5),现就以αAO=1.5代入式(6),即可得到: ……………………………………………………(7) 式(7)表明,通常情况下,氩产量不可能超过氩馏分中氩总量的三分之一。 2.4 制约氩产量的几个主要因素 由式(6)可以看出,即使不考虑氩塔本身的因素,氩

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