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加压过滤机无压差的原因分析及改进方案

GPJ型加压过滤机无压差的原因分析及改造方案 GPJ—Pressure filter no pressure difference of analysis and improvement programme 摘要:本文论述了加压过滤机对处理物料的要求,物料对反吹压差的影响,反吹压差的重要性,反吹压差的形成原理,在此基础上对压差形成不好的原因进行了分析,并提出改进方案,并对两种具体的方法进行了对比。 关键词:加压过滤机; 反吹压差; 无压差; 改造方案; 压差原理; 正文: 加压过滤机是世界公认的先进的脱水设备,在污水处理行业,尤其是在洗煤行业中,被广泛应用。但是,随着设备向全国以及向国外的推广,在处理不同的煤泥水时也暴露出了一些缺点。在使用加压过滤机处理煤浆时,要求入料性质的稳定,当物料性质变化小时,可以通过调整加压过滤机参数来保证正常运行,而变化大时,则要对加压过滤机进行优化或改进。 1. 对处理物料的要求 不同矿区、不同煤种、以及不同的选煤工艺,造成煤泥水中的煤泥性质差别较大,使用加压过滤机的过滤效果也不相同。对于煤泥粒度组成均匀、灰分较低、泥化程度低的煤泥,其过滤效果比较理想。而对于煤泥粒度较细、灰分高、泥化程度严重的煤泥,则具有一定的难度。 根据目前用户使用的经验,加压过滤机处理物料的一般要求是:处理浮选精煤时,仓压在0.2—0.3MPa,灰分小于15%,粒度0.5—0mm[1],煤浆浓度150—300g/L;处理原生煤泥时,仓压在0.3—0.45MPa,粒度0.5—0mm,煤浆浓度200—500g/L。 2. 建立反吹压差的重要性 反吹卸料过程是加压过滤机运行中的关键环节,经过干燥的煤饼由风压(风压是由反吹风包与加压仓压力的差值建立的,称为反吹压差,俗称压差且,反吹风包压力大于加压仓压力。)吹落到卸料槽内,煤粉才得以从水煤浆中分离出来。若反吹压差不够大或几乎没有压力差,滤饼吹不下来,造成卸饼效果不好,其生产效率将大打折扣。所以,必须建立起一定的压力差,以保证卸饼效果良好。 3. 物料对反吹压差的影响 对于煤泥粒度较细、灰分高、泥化程度严重的难处理煤泥,其表现为煤饼薄、反吹压差小、卸饼率低、排料时间长、小时产量低等。造成小时产量低的直接原因是卸饼率偏低,卸饼率又受到反吹压差的影响。在过滤难处理煤泥是时,依靠设备现有的加压仓进气阀和反吹调节阀来调节压差,存在压差形成不好的问题,使得设备性能得不到很好的发挥。 4. 反吹压差建立的原理 4.1 系统要素 与建立反吹压差有关的系统要素有进风管路、调节阀1、调节阀2[2]、反吹风包、反吹阀6、加压仓体、耗风管路等组成。(参考图1) 图1 调节阀为可控制阀门开度的阀类,开度受定位器控制,随时变换大小。图中编号为1、2、3的均为此类阀门。反吹阀6以及编号为4、5的阀门,均为只有开启或关闭两种状态的阀类。在加压过滤机工作时,反吹阀6必须隔一定时间开启一次(根据主轴转速不同,大约每隔2秒开启1.5秒),完成一次反吹卸料。 4.2 压差的建立 气体消耗量Ve 加压仓气体量Vc 反吹压差气体量△p 压差描述 耗风量大 恒定值 △p=设定值 压差等于设定值能正确建立压差 耗风量小 恒定值 △p=气体消耗量Ve 不能正确建立压差 为说明问题,设气体消耗量是以一定的体积为基本单元。在某一时间点t内,设定气体消耗量为Ve,反吹风的气体量为△p,加压仓内的气体量为Vc。如表格1所示, 表1 加压仓压力Vc是设定的某一压力定值对应的气体量,故Vc是恒定的;在耗风量大的情况下,反吹始终能够正常进行,反吹压差也始终能保持在设定值,能够正确的建立压差。 但是在处理耗风量偏小的难处理煤泥浆的情况下,此时所能供给的反吹风量就等于当时的气体消耗量。耗风量偏小时,压差就不能正确地形成。 5.改进方案 如上所述,在煤泥浆耗风量偏小的情况下,耗风量决定了反吹压差的大小。反吹压力差能正确建立的条件是Ve ≥ △p。下面的改进方案是通过增加加压仓放气阀来增加设备的耗风量,以保证上述条件成立。 5.1 具体实施有两种方法 两种方法都是在连通加压仓的管路上增加一条管路,并通过该管路上阀门的开和关实现耗风。如图1所示两种方法,但所用的阀门和控制单元是不同的。 5.1.1 方法一: 管路改造:在新增放气管路上安装一套气动隔膜调节阀[3](图1中的调节阀3)及其电气阀门定位器。 电气改造:由于原模拟量输出模块已没有输出点可用,就需要增加一个模拟量输出模块,控制并输出4—20mA电流,通过屏蔽电缆连接到电气阀门定位器,来控制调节阀3的开度,控制放气量。此时,还需增气动隔膜调节阀的控制程序。 控制原理是由程序内的反吹压力pid控制器控制调节阀3动作。编程思想如下:检测实际压差是否等于设定的压差值,若是,则断开反吹pi

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