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II8212轨道巷综掘施工总结报告11 28.doc

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II8212轨道巷综掘施工总结报告 前 言 II8212轨道巷为我矿II82采区六区段双岩巷当中的一条轨道材料运输巷,该巷道为平巷且巷道长度较长,因此 II8212轨道巷作为综掘施工的“试验田”。 于2010年元月初从三一重工购进一台EBZ-260H型综掘机,期间经过人员组织和培训, 3月12日综掘机自主安装结束后,在II8212轨道巷开始综掘试运行,截至2010年11月10日已经将II8212轨道巷施工结束。为了便于以后综掘参考需要,现在将综掘施工II8212轨道巷期间做以下总结报告,不足之处,敬请批评指正。 一、II8212轨道巷工程施工概况: 1、地质概况:Ⅱ8212轨道巷位于矿井Ⅱ82采区六区段西翼,巷道标高-582米,巷道岩层层位位于9煤底板法距35-40m,下距10煤顶板法距48-56m。岩性为浅灰细砂和灰色泥岩,岩石为泥质胶结,质软,含有大量蒙脱石,遇水极易膨胀泥化,硬度系数4-6。该巷道地质构造较简单,基本为顺层施工,但有部分地段褶曲发育,层理紊乱,致使巷道围岩较破碎,给顶板管理和围岩支护带来一定难度。当该巷道施工至5#联巷口,并拐弯施工5#联巷时,变为上穿层,迎头由顶板开始变为白色粉砂岩,逐渐为全断面砂岩,然后又逐渐穿过,整个穿层过程向前施工了28m(包括弯道)。由于该巷向前施工过程中逐步靠近F8断层,为了明确距9煤法距,确保施工安全,因此当巷道向前施工了341.2m时开始打第一组地质钻,然后分别按照打钻地质资料分析,按防突设计进尺距离,准确停头打钻,到该巷道施工结束时,共打地质钻5次,基本探明该巷距9煤法距,也为接下来施工集中巷时提供了完整的地质资料。 2、工程概况:Ⅱ8212轨道巷设计总长为698.479米,炮掘段:施工方位由拨门按方位287.748°施工35.704m,然后拐弯按方位301.5°施工综掘组装硐室48m,施工到位后,收尾前蹬矸打起吊梁。综掘段:组装硐室施工完毕后,利用综掘开始施工该巷道剩余段巷道;在此施工期间,综掘施工了II8212瓦斯道三岔门,该三岔门长度15m,最大跨度为9.6m,高度4.2m;当轨道巷施工结束后,按曲率半径R=16m,圆心角为45°拐弯施工5#联巷,直至将5#联巷施工结束。该巷施工坡度均为3‰上坡,施工过程中及施工结束后,经地测科现场实测,施工均按中腰线施工。 3、巷道断面、支护情况:①II8212轨道巷原设计断面为4.4m×3.2m(掘进断面为14.35 m2),并按此断面且方位为287.748°从拨门向前施工了35.704m,然后拐弯按方位301.5°施工综掘机组装硐室(先施工28m的5.6m×4.0m断面,后施工20m的5.6m×4.5m断面,共48m)。组装硐室施工完毕后,本应该按原设计断面利用综掘继续向前施工,但是防突部门要求为了便于以后履带式钻机进入该巷进行打钻,因此断面更改为4.6m×3.5m(掘进断面为16.6m2),采用该断面一直将轨道巷施工完毕(II8212瓦斯道三叉门专门出放大图施工)。当拐弯施工5#联巷时,为了能使综掘机拐弯,断面进行了扩大,整个弯巷断面为5.4m×3.5m,弯巷结束后,施工联巷时断面又调整为4.6m×3.5m,直至将联巷施工完毕。问题是:施工弯巷时,特别是加过机载临时支护后,根据现场综掘机拐弯情况来看,掘进断面需要再加大一些,最好为5.6m×3.8m,建议施工2#联巷时就使用此断面。 ②该巷道均采取锚网喷支护,锚杆采用规格为φ22×长2.8m,锚索采用规格为φ17.8×长6.3m。并在技术规定里要求后路锚索补强不滞后迎头80m,但综掘前期锚索滞后较多,原因是人员不足和施工工序不是很合理,没有实现平行作业,后来我们优化了施工工艺,对综掘队增加了人员,实现了平行作业,锚索基本都能符合技术要求。由于使用综掘机掘进,特别是前期,不具备安装除尘器,总以为使用综掘机内外喷雾就能解决粉尘问题,结果综掘机在底板越陷越深(该岩石见水泥化),综掘机过后,后路基本为400mm-500mm厚的泥潭,虽经过充填大石子,但底板还是较松软。因此滞后综掘机后80米采用钻锚注治底,为了能达到最佳的治底效果,采取了分层注浆,先浅层注浆(普通1m注浆锚杆),为了使底板1m深范围内先注浆胶结,使深层注浆不至于漏浆,确保深层注浆达到注浆压力。浅层注浆不要求注浆达到要求压力,如发现底板有轻微漏浆或地坪鼓起,立即停止注浆。浅层注浆后再深层注浆(2m波纹钢锚注一体的注浆锚杆),深浅孔注浆锚杆交替间隔一排进行布置(1.6m×1.6m),深层注浆按技术要求滞后浅层注浆20m,但现场施工时,往往超过这一规定距离,原因是深浅孔注浆平行作业时,由于深层注浆时,无论是打眼还是注浆都较浅孔难,因此进度也较缓慢。 二、施工期间的使用设备及使用情况: Ⅰ、综掘机:为沈阳三一重装生

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