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- 2018-05-27 发布于江西
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机组大修化学监督检查报告
淮南矿业集团潘三发电厂 #2机组大修期间热力设备化学监督检查报告
淮南矿业集团潘三发电厂#2机组于2009年10月底开展大修,应电厂要求,我单位于2009年11月9~10日对该机组开展了大修期间热力设备的化学监督检查工作。
1 机组概况
淮南矿业集团潘三发电厂#2机组锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产的单炉膛、一次中间再热、露天布置、高温旋风分离、高温回灰、固态排渣、全钢结构自然循环单汽包循环流化床锅炉,型号为DG440/13.8-Ⅱ型;汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的超高压、一次中间再热、单轴、双缸、凝汽式汽轮机,型号为N135-13.24/535/535型。
锅炉化学补给水系统由阳床+阴床+混床组成,系统出水水质和水量能够稳定满足机组要求;锅炉给水处理采用加氨和联氨的还原性处理工况(AVT(R)),炉水采用磷酸盐处理。
#2机组于2008年1月投产并转入商业运行,本次大修为该机组投产后的首次检查性大修,停机期间,该机组采用加十八胺的方法进行停炉保护。
2 标准依据
本次检查依据的相关标准、规范如下:
GB/T 12145-2008 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》
DL/T 246-2006 《化学监督导则》
DL/T 561-1995 《火力发电厂水汽化学监督导则》
DL/T 956-2005 《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》
《安徽区域热力设备检修化学监督检查技术规范》
3 检查情况
3.1汽轮机
3.1.1高压转子
(1)调速级和高压转子第1级叶片表面呈钢灰色,第2~8级叶片表面呈锈红色(如图1~2所示)。
图1 高压转子叶片迎汽侧
图2 高压转子叶片背汽侧
(2)调速级迎汽侧表面有明显的固体颗粒冲蚀坑(如图3所示)。
图3 调速级叶片迎汽侧表面
(3)高压转子第1~5级叶片迎汽侧表面有明显的固体颗粒冲蚀坑(如图4所示)。
图 4 高压转子第5级叶片迎汽侧表面
(4)高压转子第3~8级叶片背汽侧有明显的积盐(如图5~6所示)。
图5 高压转子第3级叶片背汽侧表面
图6 高压转子第8级叶片背汽侧表面
(5)高压转子各级叶片表面pH值和定性铜检测结果如表1所示。
表1 高压转子叶片表面定性检测试验结果
叶片 pH值 定性铜检测 叶片 pH值 定性铜检测 调速级 7 无 第5级 8.5 无 第1级 6~7 无 第6级 7~7.5 无 第2级 7~8 无 第7级 7 无 第3级 8~9 无 第8级 6 无 第4级 8.5 无 --- --- --- 3.1.2中压转子
(1)中压转子第1~10级叶片表面迎汽侧呈钢灰色(如图7所示),第1~9级叶片表面呈钢灰色,第10级叶片表面背汽侧呈锈红色(如图8所示)。
图7 中压转子迎汽侧
图8 中压转子背汽侧
(2)中压转子第1~5级叶片迎汽侧表面有明显的固体颗粒冲蚀坑(如图9~10所示)。
(3)中压转子第1~6级叶片围带内侧有较多焊瘤和黑色粉末状沉积物(如图9~10所示)。
图9 中压转子第1级叶片迎汽侧表面及围带内侧沉积物
图10 中压转子第2级叶片迎汽侧表面及围带内侧沉积物
(4)中压转子第10级叶片背汽侧表面有明显的积盐(如图11所示)。
图11 中压转子第10级叶片背汽侧表面
(5)中压转子各级叶片表面pH值和定性铜检测结果如表2所示。
表2 中压转子叶片表面定性检测试验结果
叶片 pH值 定性铜检测 叶片 pH值 定性铜检测 第1级 6~7 无 第6级 6~7 无 第2级 67 无 第7级 6~7 无 第3级 5~6 无 第8级 5~6 无 第4级 5~6 无 第9级 5~6 无 第5级 5~6 无 第10级 7~8 无 3.1.3低压转子
(1)低压转子第1级叶片表面呈钢灰色,第2~6级叶片表面呈锈黄色(如图12所示)。
图12 低压转子叶片
(2)低压转子第1~2级叶片围带内侧有明显黑色粉末状沉积物(如图13所示)。
图13 低压转子第2级叶片围带内侧沉积物
(3)低压转子第3~4级叶片背汽侧表面有明显积盐(如图14所示)。
图14 低压转子第4级叶片背汽侧表面
(4)低压转子第6级叶片边缘及其围带上有明显的水蚀(如图15所示)。
图15 低压转子第6级叶片边缘和围带上的水蚀
(5)低压转子各级叶片表面pH值和定性铜检测结果如表3所示。
表3 低压转子叶片表面定性检测试验结果
叶片 pH值 定性铜检测 叶片 pH值 定性铜检测 第1级 6~7 无 第4级 6~7 无 第2级 6~7 无 第5级 6~7 无 第
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