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第五课4 连杆和曲轴
连杆大端滑油断流引起曲轴轴承热铁事情经过
???? 某轮主机为6RND76/155型,某日满载由A国回申途中,22:00时轮机长下机舱作例行检查,听到主机第1缸处有轻微的敲击声,因一时判断不出原因,即关照当值轮机员密切注意,如有变化立即报告。02:22遇大雾慢车航行,敲击声仍存在。03:47雾大抛锚停车后,轮机长征得船长同意即进入主机检查,发现第1缸曲轴轴承已经铺铅,于是拆检轴承,见上轴瓦合金碎裂且有熔化,下轴瓦亦有轻微热铁现象,仔细寻找,在—上轴瓦和连杆接触处之间,有一个圆柱形定位销,此销由二个直径为10毫米的螺丝固定在上轴瓦的进油孔两边,由于其中一个螺栓头齐根部断裂后,又随滑油落入油路中将油路堵塞所致.
分析与处理
????该轮于某厂厂修后即出国航运,四个月后即发生此事故,在厂修理时曾将主机各部解体检查,可能是在拆装过程中,旋紧时将该螺栓用力过猛,致使螺栓头的根部扭伤,经长时间运行中的受力,产生金属结构疲劳而断裂,正好跌落在进油孔上,起初由于螺栓头呈六角形,油孔还不致于正好全盖没,经日久上下运动冲击,六角磨圆后,变成了一个弹子,盖在油孔上起了阀门作用,即连杆上升时因弹子是个自由体,此时则关闭了油孔,下降时弹子则上升,这时虽有少量油进入轴承内,但终因油量不足,润滑不良,迫使轴瓦发生缓慢温升,最后熔铅铺出,使轴承间隙增大而发出越来越明显的敲击声来。
经验与教训
????1.这种事故的起因是难预料的,故障的发生是在机内难以检查到的地方,故也难以避免。但若当时及早停车进入内部摸铁检查,还是可以发现曲轴轴承有高温,就可及时警惕决定拆检。
2.当一开始发生敲击声,已是事故的预兆,轮机长亦已觉察,但缺少当机立断,直至拖延了五个小时后遇雾抛锚停车才作检查。若无雾呢?则让其继续运转下去,事态肯定会扩大,这就要殃及曲轴轴颈的磨损了,到时主机不能运转需拖轮拖回,事情就更大了。
主机连杆大端瓦烧熔事情经过
???? 2000年9月18日自上海开往大连,航后左右机工况均正常,出航22小时后,于次日晚上19:20左右,左机滑油自清滤器出现压差高压报警,值班大管轮检查自清滤器现场,采取手动冲洗无效,滑油进机压力逐渐下降,在采取措施无效后电话报告轮机长,轮机长接到电话后,立即要求大管轮先将左主机停车,并马上赶到现场,检查左机滑油自清滤器,脏污严重,已经无法冲洗干净,要求大管轮通知值班机工下机舱清洗滤器更换备用滤芯,并到集控室检查轮机日志所记录的工况参数,没有发现异常10分钟后自清滤器换妥,轮机长检查换下的滤芯,肉眼也没有发现赃物,开启滑油泵,,滤器恢复正常,随后启动主机,但不到10分钟滑油自清滤器又开始出现脏堵现象,此时大管轮向轮机长汇报滤器故障前滑油循环仓测量空油气较重,怀疑左机某缸严重断环或窜气现象影响滑油质量,经确认测量空油气比正常情况严重得多,轮机长通知大管轮检查各缸工况,此时左机1、7缸处发生异常敲击声,立即停左机,10分钟后打开各缸曲拐箱刀门检查,发现左机7缸曲拐箱底部有金属碎片,经仔细检查, 发现左机7缸连杆大端瓦已烧熔、铺铅,此碎片即为轴瓦挤压的碎片,并且轴瓦的挤压作用又影响到同轴的左机1缸连杆大端瓦,使1缸大端瓦脱离原位。经船长商量后决定航行中对1、7缸进行检查,同时电话通知公司准备抵大连港停航修磨曲柄销。晚上23:00左右,1、7缸运动部件分别吊出,检查测量曲柄销情况,其中1缸正常,7缸曲柄销已磨损约0.20~0.30㎜不等.且表面光洁度差,超过极限,配合间隙0.55,无法自修。
分析与处理
????第1、7缸曲柄销位于飞轮端处(两側振动较大),加上轴瓦间隙磨损超大等多种因素,导致7缸油膜的突然破裂。由于转速较高(中速机),短时间内即出现轴瓦烧熔并污染滑油磨损曲柄销。⑵ 第7缸连杆大端瓦使用时间过长、老化严重、产生椭圆等造成间隙过大,瞬时破坏油膜导致以上事故。该缸自上次吊检至今运转已有96611小时(正常吊缸周期性12000小时),由于上次吊缸(1999年2月14日)时,轴瓦未换,且无法查证当时的轴瓦老化程度、使用情况(按说明书要求轴瓦表面露铜超过1/3工作面时换新)。滑油质量差,油中杂质成份过多(油膜不易建立)导致瞬时油膜破裂,烧熔轴瓦产生事故。左机自1998年11月至今工况一直较差,且滑油污染严重,1998年底曾更换过系统滑油,将近一年多时间滑油分油机脏污较严重,无法彻底分清杂质。长期的工况不良会导致燃气下窜,污染滑油,滑油的污染又进一步加速了运动部件的磨损,且劣质油料的使用使高压油泵老化,喷油嘴的雾化不良,缸套椭圆度气密性差,增压器工况差等均影响,产生不完全燃烧产物。自2000年3月~9月吊缸检修左机1、3、4、5、6、8、10、12缸,虽已加强了检修措施,仍未彻底消除以上现象。总之,要分析曲柄销轴瓦烧熔的故障原因是
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