网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

SPA-H窄带集装箱钢质量控制与应用(中文版).doc

SPA-H窄带集装箱钢质量控制与应用(中文版).doc

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
SPA-H窄带集装箱钢质量控制与应用(中文版)

SPA-H窄带集装箱钢质量控制 摘 要:本文针对集装箱钢连铸生产中出现的纵裂、粘连漏钢及铸坯内部夹杂物造成的冷弯裂纹问题,通过分析原因,采取措施,逐步控制质量缺陷,达到生产要求。 关键词:集装箱钢 纵裂 粘连漏钢 冷弯裂纹 夹杂物 工艺概况 转炉出钢量 45 t 圆弧半径:R6/10.5m 铸坯断面:120 mm×285 mm 中间包容量:26 t 结晶器铜管长度:900 mm 倒锥度:(0.5~0.87)%/m 振幅:4 mm 结晶器水温差4.5~6℃ 二次冷却形式:全水冷却 工作拉速:1.4-1.6m/min SPA-H钢主要质量缺陷及其分析 2.1 SPA-H钢种化学成分、内控标准及目标值见表1: 表1 SPA-H钢种的成分(质量分数,%) SPA-H C Si Mn P S Cu Cr Ni 企标 ≤0.12 0.25~0.75 0.20~0.50 0.07~0.15 ≤0.040 0.25~0.6 0.30~1.25 ≤0.65 目标 0.08 0.35 0.40 0.10 ≤0.020 0.30 0.50 0.12 2.2纵向裂纹  钢水C含量对铸坯纵裂有显著影响。w(C)为0.09 %~0.17 %的钢凝固时,发生δ→γ+L包晶反应,凝固坯壳产生较大的线性收缩,使结晶器弯月面处的初生坯壳厚度不均,铸坯表面易产生纵裂纹。且低熔点的铜元素易从晶界附近析出,降低坯壳强度,加剧裂纹的生成。 由于实际浇注时拉速低,坯壳冷却速度快,钢水过冷度大,亚包晶成分范围会向Fe-C相图左下方移动,w(C)<0.09 %的钢种仍会发生包晶转变,因此,尽管实际生产中耐候钢C质量分数控制 0.09 %以下,仍然容易发生纵裂。 钢水凝固时,其中的P 能够促进低熔点化合物的生成,既易产生高温裂纹,又易增加低温裂纹敏感性,使得在结晶器内形成的细小纵裂纹在二次冷却过程中进一步扩大,严重时引起纵裂漏钢。 2.3粘连漏钢 SPA-H钢碳质量分数为0.06 %~0.11%氧化物夹杂数量偏多,μm,造成用户使用过程中出现冷弯裂纹,部分出现带钢因表面夹杂物产生起皮现象。轧材夹杂物电镜如图1、2:      图1夹杂物           图2夹杂物 3 措施及效果 3.1表面裂纹控制措施 表面裂纹控制主要措施是提高锥度,降低冷却强度。根据生产过程中使用结果:该钢种铜管锥度控制在0.72%~0.87% (m-1),无损伤全新铜管,二冷水水量较 Q195降低20 %左右,采取高碱度保护渣,并必须保证中间包温度的均匀稳定。该措施对控制表面裂纹极为有力,仅有一次因温度高,拉速超标,一流内弧出现轻微纵裂纹。 3.2粘连漏钢控制措施 在该断面生产中遇到的突出问题是粘连问题,这一点与板坯有很大的区别,这与宽厚比小、拉速高有关(初始生产在1.5~1.8 m/min),也与保护渣性能关系密切。我厂使用保护渣有如下特点:(1)保护渣出现耗量少,吨钢消耗0.5~0.62 kg/t钢,渣子发粘,生成渣壳较厚,液渣层不稳定,而且出现渣球。(2)渣面不活跃,易结壳,影响润滑。(3)过程中多次出现粘连,特别是在更换水口、调整拉速时,容易产生漏钢。 3.2.1保护渣的性能 参照Q195的生产经验并考虑防止粘连的因素,经多次试验确定为碱度控制在1.15,粘度控制在0.09~0.1 Pa·s,结晶温度在1 070~1 090℃,试验结果表明,其玻璃相与结晶相比例大约为1:4,使用后保护渣渣耗提高到0.8 kg/t钢,现场测定保护渣在35~40 mm时,液渣层在6~12m,铸坯质量的稳定。 3.2.2 水口参数 为促进保护渣流入的均匀性,将水口外径由70 mm减薄到60 mm,同时为防止液面结壳,根据液面情况对插入深度进行调整,保证液面的活跃,同时对水口材质进行改进,提高寿命,减少更换次数。 拉速由1.51.8 m/min降到1.41.6 m/min,改善润滑条件,提高传热效果。 25 min,初炼成份或氩前温度不合格以及进站钢水过氧化严重时,精炼时间适当延长510 min。 灰2-5kg/t钢,加入沉淀脱氧剂0.5-1kg/t钢。 精炼过程中每隔5分钟粘渣一次,观察熔渣渣况,根据渣况在三个电极孔处 “漂加”复合脱氧剂、硅铁粉,缩短黄白渣形成时间,严禁在加料孔(观察孔)集中加入。精炼过程渣及终渣碱度不低于2.5。 3.3.3 保护浇铸 连铸采用全保护浇铸,中间包液面800mm恒液面浇注,减少大颗粒夹杂卷入,促进钢水中夹杂物上浮。同时拉速控制(1.5±0.1) m/min,液面波动±0.05 %,减少结晶器内液面卷渣;同时拉速的降低促进内弧夹杂的去除。 3.3.4全氧分析 在抽检坯样做全氧分析如表2: 表2 SPA-H钢种的

文档评论(0)

cgtk187 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档