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基于精细动平衡660MW机组振动故障处理与分析
基于精细动平衡660MW机组振动故障处理与分析
摘要:某国产660MW汽轮发电机组2010年投产后,存在低压转子支承轴承瓦振超标的故障问题。本文针对产生该振动问题的根本原因进行了分析,在此基础上在现场进行了增加低压缸支承轴承座刚度的尝试。最后利用机组几次临停机会,在机组低压Ⅰ转子、低压Ⅱ转子及低发对轮上加重,进行现场精细动平衡,将机组轴振降低到了50μm以内,从而使该机组低压缸瓦振得到控制。
关键词:汽轮机;振动;故障诊断;现场动平衡;动刚度
Abstract:A domestic 660MW turbine generator was put into operation in 2010, there is a low-pressure rotor support bearing pad vibration exceeded the limit and caused unit failure.This paper analyzed the root cause of the vibration problem, based on which it also tried to find a solution by increasing the low-pressure cylinder bearing rigidity. Afterwards by using several temporary unit halts, some balance weight was added to LP rotor No.1 , LP rotor No.2 and the coupler between LP and generator, and on-site fine balance operation was conducted to see the vibration reduced to less than 50μm, which means the LP pad vibration was brought back to control.
Key words:Steam turbine, vibration, fault detection, site dynamic balance, dynamic rigidity
中图分类号:U226.8+1文献标识码:A 文章编号:
1概述
宁夏某电厂#1机组系东方汽轮机厂和东方电机厂生产的660MW汽轮发电机组,2010年12月投产。该机组共有9个支承轴承(如图1)。#1、#2号轴承为支承汽轮机高中压转子的两个落地可倾瓦轴承; #3、#4、#5、#6号为椭圆瓦,轴承坐落在低压缸上,其中#3、#4轴承支承低压Ⅰ转子(LPI),#5、#6轴承支承低压Ⅱ转子(LPII);#7、#8号轴承为支承发电机转子的端盖轴承,#9轴承为支承集电环转子的落地轴承,发电机和集电环转子为三支承结构。
2机组故障诊断及分析
2.1 振动现象和试验分析
该机组首次启动定速后,除#3轴瓦振动偏大为61micro;m外,其它各瓦振动均小于50micro;m。机组满负荷后,出现低压转子支承轴承#3、#4、#5、#6瓦振超标,#7Y轴振超标,现场测量瓦盖及低压缸端板振感明显,而且越靠近低压缸轴封处,振动越大,其中#4瓦轴承箱盖最大达120micro;m。表1是机组在660MW负荷时各瓦振动数据。
带660MW负荷情况下,机组轴振除#3X向为80micro;m、#4Y向为91micro;m外,其余均达到小于76micro;m的优良标准;而#3、#4、#5、#6瓦振分别为86micro;m、120micro;m、67micro;m、97micro;m,由于瓦振数据严重超标,威胁到机组的安全稳定运行。
降速过程中,#3~#6瓦振(图2)在3000r/min处随着转速的降低很快下降,但是在转速下降过程中,#3~#6轴振(图3)虽然也有一定程度的降低,但是与瓦振相比降低幅度较小,这说明低压缸转子支承轴承固有频率比较接近3000r/min。
另对现场真空、排汽温度、凝汽水位、润滑油温等运行数据进行对比分析,发现#3-6轴瓦振动与机组真空值及排汽温度大小有一定的关系,真空值越高,轴瓦振动值越大,反之则越小,其它参数对机组振动影响不大。
2.2振动原因分析
根据以上振动现象和现场运行试验与分析,可将该机组各振动问题可能因素归结于以下几方面:
(1)对于在空负荷和低负荷试验中,先后三次出现#1-4轴振逐步上升现象,是由于机组轴封供汽系统存在蒸汽易带水或温度变化剧烈问题。当低温轴封蒸汽进入轴封,尤其是高中压轴封,
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