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变频装置在煤矿主通风机中应用与分析
变频装置在煤矿主通风机中应用与分析
摘要 主通风机作为煤矿重要通风设备,因设计时按生产最大风量选型,致使在实际运行中存在耗能大、效率低的问题。本文对主通风机投入使用高压变频器后,所产生的节能效果、风量调节方式及变频器结构、原理等进行分析,指出了变频装置在煤矿设备中应用的前景。
关键词 煤矿主通风机;高压变频;应用
中图分类号TD4 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)84-0029-02
1 内容提要
郑煤集团金龙煤业公司属于技改矿井,设计年产量为0.45Mt/a,2007年投产,矿井于2007年3月在风井投入2台FBCDZ-NO26B防爆轴流式对旋主通风机。由于该矿井处于技改初期,井田内二1煤开采范围较小,井下实际所需风量36m3/s,而主扇风叶调至最小角度时,通风风量为95m3/s,矿井通风富余量为59m3/s,通过近几年耗电量统计,每月电能损失极为严重。
根据井下生产需要调整风机风量时,需要人工拆开Ⅰ级风机及Ⅱ级风机之间的螺栓,还要将每个风叶的螺栓松动,通过调整风叶角度对风量进行调整,既费时费力,又对设备的安全运行造成隐患,降低设备使用寿命。
针对以上问题,金龙煤业公司于2010年1月份别对2台FBCDZ-NO26B主通风机投入使用HIVERT型10kV高压变频器,该装置投用后,可以在风机运行的同时,直接通过人机界面的指示箭头调节频率数值,来调节所需风量的大小,取代了人工拆开风机调节风量的方式;反风时可以直接通过人机界面调整风机运行参数,即可进行反风,取代了人工操作高压开关柜接线方式进行反风的方式,而且节电效果明显,应用效果显著。
2 系统及工况介绍
2.1 硬件组成及主回路图
该变频系统由自动切换柜、变压器柜和单元柜组成(变压器柜与单元柜合称变频柜),如图1所示。
图1
图2
2.2 联锁介绍
1)变频器与变频器高压电源开关柜联锁,合闸允许:串入高压开关柜接触器(或断路器)合闸回路。只有条件(变频器控制电源上电、变频器无重故障、变频器控制状态为“正常”)都具备了,高压开关柜方可合闸。分闸信号:并入高压开关柜接触器(或断路器)分闸回路。变频投入状态下,变频器发???重故障时,分断高压;
2)变频器与切换柜联锁运行信号:串入自动切换柜的柜门电磁锁线圈回路。变频器运行时,柜门电磁锁不能使用;另外将运行信号扩展分别串入切换柜的 KM1,KM2的合闸和分闸回路中,使变频器运行时,KM1,KM2无法分合闸;3)切换柜与工频高压电源开关柜联锁KM1,KM2与工频高压电源开关柜互锁:将KM1,KM2的辅助常开点串入QF1的合闸回路中,并且同时将QF1的辅助常开点串入KM1,KM2的合闸回路中。
3 负载及工况介绍
负载为FBCDZ-NO26B防爆对旋轴流式通风机,电机功率分别为2×315 kW/10kV,转速740 r/min,功率因子为0.82。
应用情况分析:
1)在每台FBCDZ-NO26B主通风机的2台315kW电动机上采用高压变频控制技术进行调速控制,接线方式采用工频与变频两种方式,安全可靠,其节能效果如图2所示。
图2中曲线(1)为风机在恒定转速n1时的风压—风量(H-Q)特性曲线,曲线(2)为通风管网风阻特性曲线(风门全开)。
假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH20Q1表示。
如果井下生产环节变化,风量需从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法调节相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反需增加,轴功率与面积BH10Q2成正比。显然,轴功率下降不大。
如果采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2时风量(Q-H)特性曲线,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3也随着显著减少,用面积CH30Q2表示。
节省的功率N=(H1-H3)×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能的经济效果十分明显,每年可节约电费约140万元。
2)在每次调节风机风量时,只需主通风机司机调整显示屏上箭头,即可通过调整频率数值来调节风量,取代了人工拆开风机螺栓及风叶螺栓调整风量的操作,也避免了因风叶安装不当或螺栓紧固不到位而可能造成的重大事故,提高了设备运行安全系数及使用寿命,减轻了职工工作量和劳动强度,为矿井通风安全生产提供了可靠保障。
4 注意事项及故障处理
4.1 注意事项
1)每次运行变频器的前,都要到进行上电前检查,变频器等无异常现象方
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