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沉金不上调查
1ME事故調查報告書 文件編號文件傳送和做成.審核.批准 收件 ENIG, 2# W/F, PLAT﹐QA, QAE 作成 方聲澤 抄送 經/副理﹐鐘洪添﹐左兵﹐黃政軍﹐郝記明, 任風舉 審核 葉漢雄 FAX 批准 肖承偉
文件核心內容描述 事故主題 沉不上金問題調查(二) 事故責任 生產部﹑ME
事故描述
經上次調查﹐我們搗掉了引起沉不上金問題的一個”黑點”----遂道烘爐﹐沉不上金問題率連續几天(1月3-6日)保持曆史最低水平2%左右﹐但僅維持短短几天﹐問題率猛然抬頭﹐約7%﹐且正﹑負片板問題率相當﹐其中負片板5137問題率高達10%﹐可見還有另外大的污染源存在。 原因調查 試驗方案﹕
考察正片板去鈀﹑退錫段的影響:
去鈀﹑退錫液到壽命(周未﹐全線維護前)﹕
取鍍過錫光銅板(14”×16”)8 PCS正常過退膜﹑蝕刻﹑去鈀段﹐然后再按如下進行﹕
正常退錫(當時速度顯示為700) 4PCS﹔
放慢退錫速度(顯示400) 2PCS﹔
加快退錫速度(顯示900) 2PCS.
綠油前處理烘板 正常前處理 沉金線沉鎳后取出.
去鈀﹑退錫兩段都為新開缸試板 4PCS﹐去鈀﹑退錫正常工藝條件﹐其它流程如上﹔
去鈀﹑退錫后直接上沉金線沉鎳2 PCS.
考察疊板膠片的影響﹕
光銅板8 PCS沉銅/平板后用流通中的膠片進行疊板﹐上加約12 CM板子﹐放板房放置三天﹐后沉金線沉鎳后取出;
再次確認: 光銅板5塊沉銅/平板用流通中較臟膠片進行疊板﹐其它條件參考上點﹔
參察前處理對疊板異物的清除情況﹕5塊﹐增加疊板后過前處理﹐其它與上同.
與上作對比光銅板(同時進行)﹕
沉銅/平板后4PCS前處理前烘板﹐然后進行前處理﹑沉鎳﹔
沉銅/平板8PCS前處理﹐然后進行前處理﹑沉鎳.
對2# W/F維護有效性復查及上次調查漏過工序再進行檢查﹕
沉銅/平板10”×15” 6PCS經前處理﹑噴油﹑預干﹑顯影﹐然后沉金線沉鎳﹔
薄板0.3 MM 12”×12” 9PCS與生產板同過遂道烘爐﹐然后沉金線沉鎳.
原因調查
試驗結果如下﹕
項目
露銅
異物
總問題數
每FT2問題數
綠油上片總數(點)
備注
一組
1
a
1
1
2
0.33
0.25
0.18
1
過綠油前處理烘爐的板有綠油上片﹑未沉上金
現象﹐位置一般位于插板架位置﹐只有一點于中
間位﹐應為插板架臟有關.
b
0
1
1
0.33
0
c
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0.16
0
3
0
0
0
0
0
二組
1
23
8
31
2.5
2.65
13
疊膠片的板再經前處理清潔的問題有明顯下降﹐
但無法處理干淨﹐說明生產中蝕刻后疊臟膠片也
會引起未沉上金
2
5
9
15
2.88
4
3
3
5
8
1.54
2
三組
1
0
0
0
0
0.06
有
不烘板的沒綠油上片問題﹐烘板的則有﹐應是插
板(來自2# W/F)架臟造成.
2
0
1
1
0.08
0
四組
1
10
3
13
2.33
8
2
1
4
5
0.56
0
各組試板的問題率比較﹕
綠油處理對疊膠片異物的處理情況比較﹕
膠片引起膠渣異物 膠片引起綠油上片 膠片引起的露銅
注﹕其它組圖片可參見上一調查報告 調查結果總結 由此可見﹕
暫未發現正片板經過去鈀﹑退錫段會引起未沉上金問題(存在一定未沉上金問題率主要是在插架位置)﹐據對1# 廠蝕刻線退錫段溫度進行為期兩天的測量都在控制范圍內 (25-40℃)﹐ 并且退錫后板面干淨﹐如以前引發綠油前處理的”銀點”問題應已成為曆史;
膠片的使用不規范是現造成沉金不上的主要原因﹐現生產過程中膠片在各個部門間流通﹐且生產過程常有膠片掉落﹑膠片上有膠紙殘留﹑放板台(架)臟而直接疊放等造成膠片臟而交錯感染﹐且時有超高疊板造成異物壓至銅表面﹐如此部分異物就連綠油前處理也奈何不了它﹔
2# W/F顯影段也是現沉金不上的主要因素﹐顯影過程中綠油反粘等﹐造成綠油上片或薄至透明的露銅﹔
遂道烘爐經2#W/F定期維護﹐問題率已很低。
改善行動
針對膠片問題我們先選定近期個別大批量生產的沉金板作試驗﹐考察膠片影響程度﹐受選定型號將從蝕刻后至沉金改為插架﹐ME將出TVA;.
綠油前處理前預烘用的插板架要專用﹐并且保持清潔﹔(防止綠油碎粘附板面)
2ME對顯影段進一步考察﹐以降低未沉上金問題率﹔
小組跟進以上進行情況及繼續考察是否仍有潛在污染源﹐如經過各工序后的負片板是否存在綠油前處理無法處理干淨的異物。
備注
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