锅炉炉管漏水原因分析报告.docVIP

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锅炉炉管漏水原因分析报告

天津伊利工厂在用锅炉运行现状分析报告 一、事故原因描述: 2016年6月8日下午在准备开启2#锅炉时,发现2#炉省煤器下方有滴水现象,当时立即把情况立即上报部门领导,并告知锅炉厂家维修人员前来查看原因,经厂家确认是锅炉炉管有漏点导致泄漏,造成2#炉不能正常使用。 漏点检查: 锅炉正面左侧,外列第二根水管向火侧,距离底部耐火水泥约30㎜处发现一处漏点(此位置无法检测,用纸板测试法检测) 现场检查及信息收集 锅炉为立式贯流式内列34根管和外列37根管组成。本次泄漏点出现在外列水管上,因运行状况相同,其他水管也会出现相同问题。 现场炉管外壁表面无明显腐蚀现象 3、锅炉炉水采用炉内加药处理方式,药剂配比标准按厂家要求进行补充,炉水PH值始终保持在11.4~11.6之间(此数值用PH试纸测出),利用目测方式与相应数值图标进行对比得出 。 锅炉炉水PH值11.4—11.6之间,无超标现象 4、软水箱给水加温除氧装置。5月15日—6月28日停产期间水温41℃偏低。正常范围65℃—75℃之间。 5、锅炉运行状况,两台锅炉一备一用,工厂正常生产情况下,锅炉自启用长期24小时交替运行,期间采取24小时倒炉一次,2~3天全排污一次,日常每班间隙排污两次。 6、安全附件:安全阀、压力表工厂有专人送检,检验日期均在有效期内,每年9月~11月期间市安监局定期对锅炉内、外部进行检测评估。 7、锅炉用水配置有自动软水机组,软水的水质按照厂家要求每日定时对软水进行检测,目视蓝色为合格, 四、从2011年至今维修事件记录梳理: 在2014年9月期间软水器树脂罐发生了树脂泄漏,为保证水质设备部立即采取措施,联系厂家对树脂进行补充、更换。 2012年3月因锅炉上水配管氧腐蚀加上清洗导致有漏点,更换1#、2#锅炉上水配管; 2012年12月1#锅炉鼓风电机轴承损坏,拆卸鼓风机,更换两个轴承;2016年1月由于天津连续降温的缘故,导致2#炉省煤器结冰,拆卸省煤器进行处理。 2011年12月经工厂领导同意,对1#、2#锅炉进行过一次化学清洗,当时清洗过后锅炉外部上水管因氧腐蚀的原因洗出来漏点,此后就没有再清洗过锅炉。 锅炉停炉保养:工厂2台锅炉是交替使用的,且间隔使用周期短,不适宜采用干法全封闭保养,也就是说锅炉从启用至今近六年时间里始终处于有水状态,这也是加速管路腐蚀的最大原因。 五、根据检查结果原因推断: 低温给水,水中氧含量加大; 炉水逆流,备用炉炉水PH值降低,炉内易发生腐蚀; 酸洗作业不专业,对水管壁照成损坏; 锅炉无法全封闭保养导致炉管内氧化腐蚀。 处理方法及建议: 锅炉为立式贯流式内列34根管和外列37根管组成。本次泄漏点出现在外列水管上,因运行状况相同,其他水管也会出现相同问题。为了保证锅炉长期有效的高效运行。 1、更换炉管相关本体,预计价格为10万元; 2、锅炉炉管维修,修补好破损的炉管,预计3万元左右。因71根炉管已经发现其中漏点,说明其他炉管也会有腐蚀,维修好后不能保证运行时间,如果再出现炉管泄漏很有可能会出现炉内爆管现象。

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