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小型电厂余热资源有效利用分析
小型电厂余热资源有效利用分析
【摘要】本文以某热电厂设计改造为例,通过对汽轮机热力系统技术改造,调整汽轮机冷却循环水运行参数,用于矿区职工家属冬季建筑物采暖热媒有效利用,提高了电厂整体热循环效率,产生明显的节能效益。
【关键词】汽轮机;供热系统;循环水供热;余热资源;热能梯级利用
中小型热电厂厂内的综合热效率仅为30%~40%,其中最大的就是汽轮机凝汽器的冷源损失,约占总损失的60%。如何降低冷源损失,提高全厂热效率、达到节能挖潜的目的,是目前亟待解决的问题。我在承担井陉矿务局新晶电厂设计改造工程工作中,提出采用汽轮机低真空循环水供热改造的设计方案,该工程对汽轮机凝汽器及供热系统的改造实施竣工完成后,新增供热面积14.5万米2,达到了设计预期的供热效果和节能目的。
1. 循环水供热的可行性分析
井陉矿务局新晶热电厂的机组配置为2炉2机,总产汽能力为50t/h,发电能力为6 MW。利用循环水供热,需在抽凝机组中进行。该厂2台汽轮机均为抽凝机组,机组采用3台玻璃钢冷却塔进行冷却,由于当时设计位置的原因,积水池和冷却面积偏小,冷却效果本身就达不到设计要求,并且该厂所处的地区水质硬度非常大,必须用3台风机进行连续不断的强制通风,耗用大量的电能。尽管如此,通常循环水进出口温差也只有3~5℃。另外,由于积水池有限,周围环境条件又差,塔内沉积的泥土、杂质等来不及沉淀就回到循环水中,这些泥垢在凝汽器铜管内壁附着,致使铜管结垢,换热效果差,排汽温度升高(严重时高达60 ℃以上),形成换热的恶性循环。为解决此问题,该厂每年必须对凝汽器铜管和冷却塔填料进行清理,生产成本提高。如果使该机组利用循环水供热,一是可以解决冷却塔冷却效果不良的问题;二是循环水采用较为洁净的软化水,防止了在凝汽器铜管内壁结垢的问题;三是有效地利用了电厂循环水的余热,拆除原有的供热锅炉房。因此,在该电厂两台3 MW抽凝机组上实施改造是必要的。
1.13MW抽凝机组的技术参数。
型号:CN3-25/5 型;设计排汽温度:36 ℃;设计排汽压力:0.0059 MPa;设计真空值:-0.094 MPa;循环??流量:1 400t/h;热网供水温度:tg≈60℃;供水焓值:hg=251.5KJ/Kg;热网回水温度:th≈50℃;回水焓值:hh=209.3KJ/Kg;循环泵电机:30 KW2台;冷却塔风机:功率20KW,共2台。
1.2计算数据。
(1)降低凝汽器真空,提高循环水温度后的计算数据见表1。
(2)可以看出,如果将机组排汽温度提高到70 ℃,机组的发电功率下降8.0%,就可将循环水温加热到60 ℃以上,尽管供水温度不高,但采用低温度大流量的方法,可满足冬季采暖的需求。
1.3循环水供热可带采暖面积计算。
根据有关资料统计,该地区单位采暖面积所需热量按60 W/m2;计算循环水放出热量为8700KW;可供采暖面积为14.5万m2。
根据理论计算,此方案是可行的。
2. 机组及管网的安全性分析
由于机组提高排汽温度,降低凝汽器真空,改变了机组的设计运行参数,势必对机组造成一定的影响,为保障机组安全,解决了以下问题。
2.1凝汽器承压问题。
该电厂所处位置和所带热用户高差较大,二者相差约20m,在保证采暖系统正常循环运行的情况下,回水压力达0.3 MPa。而凝汽器的承压能力只有0.2MPa,回水压力超过了凝汽器承压能力,是不能允许的,同时也为预防热网突然解列等特殊情况的发生,为此设计改造采取了以下措施。
(1)热水循环泵设在凝汽器出口管路侧,以降低进入凝汽器的水压力。
(2)在热用户回水管路上加装减压阀,保证回水压力不超过0.2MPa。
(3)供热循环水回路上安装逆止阀,以防止突然停电和热网解列对凝汽器的水击发生。
从实际运行效果来看,这些措施的运用是成功有效的。
2.2铜管结垢问题。
虽然排汽温度升高易引起铜管的结垢,但热网循环水采用化学处理过的软化水,硬
度降低且回水管路有除污器,水的品质有很大提高。相对于以前该机的循环水状况来说,情况大大改善,结垢问题比以前减少。另外还定期用胶球清洗装置对凝汽器进行清洗。
2.3供热循环水补充水问题。
供热循环水采用软化水,在热水循环泵站内安装一套软化水处理装置、1台凝结水箱和2台补水泵,专门用于循环水补水,补水泵采用变频控制,以便控制补水压力恒定。
3. 采暖区域的选择及改造
该工程改造比较简便,供热距离较短,压损小,运行管理也比较方便。热网切换由电厂人员直接负责,并且还可以保留此热交换站做为紧急情况下的热源补充。
综上所述,此次循环水采暖面积达到14.5万m2。
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