- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
型钢生产线电气辅传动系统优化
型钢生产线电气辅传动系统优化
【摘要】:本文主要介绍了型钢生产线电气辅传动系统的升级优化,由原来的U/S-250型交直交变频器和VF-A5通用变频器升级改造为TMD系列变频器,容量的选择、变频器类型的确定、电源选型及通讯等各方面进行了对比,简要介绍了新设备的原理及应用优势。
【关键词】:电气辅传动系统变频器无PG矢量控制技术 能量回馈
中图分类号: F407 文献标识码: A
概述
中型H型钢生产线于1998年投产,电气传动系统主体设备选用东芝公司上世纪90年代初产品,包括主传动和辅助传动两个系统。主传动系统电气传动设备选用U/S-850型交交变频器和U/S-350型交直交变频器,辅传动系统U/S-250型交直交变频器和VF-A5系列通用变频器。目前,整个电气系统已经连续运行达10年之久,极尽设备寿命,存在较多问题,亟待解决。
1原因分析
1.1 超期过负荷服役,造成设备故障频发,备件消耗殆尽。
自投产至今,本生产线产能逐渐释放,自1997年投产以来,由最初年设计能力50万吨达到100万吨,连续10年年生产钢材100万吨,远远超过原设计的生产能力。由于长期超负荷运行,设备老化严重,故障频发,传动设备元器件已经超出厂家提供的设计寿命。目前,前期储备备件消耗殆尽,随时面临设备损坏停产的巨大风险;而且由于设备厂家自2003年停产该类型产品,备件已无法采购,设备升级迫在眉睫。
1.2 该类型设备制动过程采用能耗制动,电能浪费严重。
原系统设计容量2200kVA,设备繁杂,控制要求较高。该类型变频器为通用型变频器,整流回路为不可控整流,直流回路带制动电阻,当现场设备处于减速状态时回馈到直流回路的电能无法回馈到电网,只能靠直流回路制动电阻消耗这部分能量,系统运行不经济,存在能量浪费情况
1.3 现场工艺及生产节奏变化,造成部分设备容量和现场生产需要不匹配。
随着产能提升,生产线生产节奏不断加快,轧件搬运速度不断加快,由于变频器容量限制,很多设备经常出现过电流跳电和功率元件烧损情况,对生产影响较大。另外,受现场工艺影响,个别区域辊道分组变动较大,部分设备出现容量过剩情况,???备载荷率较低,浪费严重。
1.4 系统通讯能力落后,制约PLC一级系统通讯效率,经常出现设备动作时序异常情况,影响生产顺行。
该系统通讯系统为上世纪90年代初技术,通讯速度慢,通讯能力差,严重影响PLC一级系统通讯效率,经常造成现场设备动作时序异常等情况,对生产有一定制约作用。
2.方案设计
2.1设备选型
由于设备运行多年来,现场轧件搬运工艺要求,生产节奏等情况变化较大,原系统中很多设备容量已经与现场要求差别很大。此次方案设计在设备容量选择方面,应用实时数据采集设备PDA,对所有设备的负载波形进行了采集,根据现场设备负载请况,结合现场驱动电机容量重新进行了设备选型,设备容量选择更科学合理。
通过比较分析,最终选用TMEIC公司TMd-10型逆变器,增加2*700KVA型TMd-P10公共整流电源一套,增加整流变压器一台。改造完成后,系统能实现四象限运行,多余电能能反馈到电网,系统运行更节能。
2.2 整流电源优化
原系统中,由于VF-A5变频器本身的直流回路是二极管三相全波整流,系统整流靠二极管自然换相,属于不控整流,无法实现能量回馈电网,这部分能量迫使直流回路电压不断上升,达到一定阀值后系统不得不通过挂接在直流回路上的制动电阻来消耗掉,以保证直流电压在正常范围。这种制动方式属于典型的能耗制动,不但造成大量的电能浪费,周围空间温度提升后还需要投入制冷设施进行降温,以保证变频器的运行温度环境,又造成一定的能源浪费。
现场设备的运行过程大多是加速-恒速-减速过程,加速过程靠逆变器本身输出的电能转化为机械动能,而减速过程机械惯性会拖动电机旋转,此时的机械动能就转化为电能并通过逆变器回馈到公共直流系统。采用公共直流电源技术,较好的解决了设备制动过程能量回馈电网和直流母线所带设备间的能量互补问题,与原系统相比达到了节能目的。
改造后的系统,由于所有逆变器挂接在同一公共直流母线,一部分设备运行在减速过程,另有另一部分设备可能运行在加速过程,减速设备回馈到直流回路的电能恰能被加速设备有效利用,达到了系统本身节能的目的。如果某一时间段,减速设备较多,回馈到直流回路的电能远大于加速设备需求的电能,Tmd-P10型公共整流器本身属于IGBT可控整流,也具有将直流回路多于电能回馈到交流电网的能力。
系统图如下图1 所示:
2.3 采用新型无PG矢量控制技术
本生产线工艺控制水平较高,对现场设备控制精度有很高的要求,因此此次设计在
文档评论(0)