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微粉在混凝土中应用
微粉在混凝土中应用
摘要:微粉是随着发展循环经济而衍生出来的新名词,它是指利用混凝土固体废弃物进行粉磨,达到一定得细度要求,然后掺加一定量的激发剂,使其产生一定得活性,在生产混凝土时作为活性掺合料掺入,可以代替部分矿粉或粉煤灰的新型建筑材料.本文结合我公司两年的使用情况对微粉做了一些使用上的试验。
关键词:微粉;活性掺合料;力学性能;矿粉;粉煤灰
中图分类号:TU528.45 文献标识码:A
前言
微粉是绿色可再生的新型建材,是指将废弃混凝土块经过破碎、清洗、分级后进行粉磨,并添加合适的激发剂,使其具有一定得活性,在生产混凝土时可以代替一部分水泥,并改善混凝土性能。该产品由南京友西科技有限公司研制开发,目前在市场上已经有了部分的应用。由于微粉经过破碎、粉磨,表面粗糙、棱角较多,加上加工过程中的一些因素,微颗粒内部存在大量的微裂纹,这些因素都使其吸水率和吸水速率增大,这些对于配制混凝土是不利的,因此配制的混凝土的工作性能、力学性能、耐久性等综合性能也较差。
而较为成熟的活性掺合料取代部分水泥不仅具有良好的经济效益,而且还能显著地改善、提高混凝土的抗腐蚀能力和耐久性。
试验原材料及试验方法
1.1原材料
水泥:海螺牌P·O42.5级普通硅酸盐水泥
活性掺合料:矿粉(KF)来自于南京梅宝新型建材有限公司,比表面积400m2/kg;钢渣(SS)来自梅山钢铁厂,细度为0.045mm筛筛余8.6%,粉煤灰来自于南京板桥电厂Ⅰ级粉煤灰。各种掺合料的化学成分见表1。
表1活性掺合料的化学成分%
天然集料:石灰石碎石,南京泉水采石场,粒径为5~31.5mm,含泥量为1.2%,密度为2620kg/m3;砂,天然江砂,细度模数为2.6,含泥量为0.8%,密度为2550kg/m3;
外加剂:南京友西科技有限公司高效减水剂(UC-3),固含量为32%,密度为1.15g/ml,碱水率为17%。
微粉:废弃混凝土集料、旧建筑物上拆下来的混凝土碎块,经破碎、粉磨、筛分而成,细度2.6%,比表面积为460 m2/kg。
1.2试验方法
抗压强度按照GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》进???,试块均为150mm×150mm×150mm的立方体,标准养护后分别测试7d、28d抗压强度。
坍落度试验按照GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法》进行。
碳化试验按照GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性实验方法》进行。采用100mm×100mm×400mm棱柱体试件,标准养护26d,然后在60℃烘箱内烘48h取出,除长度方向相对的两侧面外,其余四面封蜡,并放入碳化箱,达到预定龄期(3d、7d、14d、28d)后取出试件,破型以测试其碳化深度。(委托南京工业大学试验)
混凝土气渗试验按照RILEM.TC.116-PCD步骤进行。每组两块,直径为150mm、高度为50mm的圆柱体试件。成型后在的室内静养,并尽量减少试块与外界环境的水分交换。经自然养护28d后,在105±5℃的烘箱内烘干后取出,立即将试块密封保存.采用氮气作为渗透气体.渗透压力分别为150KPa、200KPa、300kPa(绝对压力)。计算各压力下的K值,取平均值即得各配比混凝土的渗透系数K。(委托南京工业大学试验)
试验用基本配合比为胶凝材料总量(水泥+掺合料)总量为390 kg/m3、砂743 kg/m3、碎石1067 kg/m3、水178 kg/m3、减水剂4.68 kg/m3。
结果与讨论
2.1混凝土的工作性能
混凝土的坍落度试验结果见图1。由图1可见,随着微粉掺合料的取代率增加,混凝土的坍落度呈明显下降趋势,这是由于微粉表面粗糙、空隙多、吸水率大,在混凝土拌制的过程中,微粉集料要吸收部分水分,使实际拌合水减少,故掺加微粉混凝土流动性差、坍落度变小。当采用矿粉取代水泥后,混凝土的坍落度得到较好的改善,可以看出在掺加相同量的掺合料时,混凝土的坍落度随着矿粉的掺量的增加,有一定程度的提高。而粉煤灰、钢渣对混凝土的坍落度均有较好的改善作用,与微粉相比,经时坍落度与坍落度损失均小于掺加微粉的混凝土。
图1 混凝土拌合物坍落度
2.2混凝土拌合物的强度
采用掺加不同品种掺合料的混凝土,经标准养护7d、28d后的抗压强度试验测试结果见图2、图3.
图2 混凝土的7d强度
图3混凝土的28d抗压强度
试验结果表明,随着掺合料的取代率有0%开始提升,混凝土的强度值有一定程度的降低,不同品种掺合料下降的幅度有所不同,有的下降幅度
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