长螺旋引孔是解决锤击管桩穿透砂层有效施工措施.docVIP

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长螺旋引孔是解决锤击管桩穿透砂层有效施工措施

长螺旋引孔是解决锤击管桩穿透砂层有效施工措施   前言:   钢筋砼预应力管桩以轻质、高强、节能环保、单桩载力高,施工速度快、工厂化、标准化等显著优点,在建筑工程中得以最广泛的应用。但打桩过程中经常遇较厚的砂隔层需要穿透,桩在高频锤击下,极难贯入;贯入度有时可近似认为是零,桩身疲劳发生破坏。当桩打不到设计标高,工程上常采取截桩或补桩的方法予以补救,这种问题是困绕管桩施工的顽症。   解决此问题的方法通常都是采用循环钻孔,并配泥浆护壁。这种引孔工艺虽然成熟,但引孔速度慢(一天一孔)经济造价高,现场的泥浆不利于打桩机械的开展。而本文介绍用长螺旋钻机引孔,引孔速度快,造价低,现场清洁文明,是解决锤击管桩施工中穿透砂层最有效的措施。但这一工艺,适合地下水较低(中西部黄土高原等)土壤内摩擦角较大粘土层,沿海区域地下水位较高情况下特别是砂层中应用成功实例甚少,如何将长螺旋引孔打桩工艺,推广应用到高地下水位区域,是本文所要研究的问题,下面作者就以连云港市国贸双厦桩基础施工中,应用长螺旋工艺引打桩并获得成功的实例和经验,来阐述所要研究的问题。   工程概况及地质描述   工程概况   连云港市国贸双厦建址于市中心地区,在通灌路与连海路交界左侧,主楼29层,地下室一层,属该市体量较大的高层建筑,该项目由连云港市建筑设计院设计,桩基础工程由连云港市天豪基础工程有限公司承包。桩基采用高强预应力砼离心管桩,规格为PHC-600(直径600MM)有效桩长23M,以自然地面以下送桩6.6米,工程桩总数量为398根,桩位布置为满堂布置,包括3根静载荷试桩,单桩设计承载力为2700KN。   地质描述   根据工程地质勘探报告,地表下9.3~20米之间有较厚的砂隔层。钢筋混凝土管桩要穿透这些砂隔层,桩尖达到第⑩层强风化片麻岩,如图1-1描述:                                          1-1地质及工程桩剖面描   二、施工中桩打不下去,出现难题   根据设计要求,桩要穿透⑤-⑧层细砂层叠加厚11.5M(标贯值26〈N〈39),难度较大,???了慎重起见,事先要做三根试打桩,根据试打情况再做载荷试验,由静载得出的结果最后确定选用桩基方案。2007年10月18日我们按设计要求打三根试桩,选用能量较大的D83柴油打桩锤。穿透第⑧层细砂层,用了1072锤,锤击数偏高。但桩穿过砂层后又恢复正常,最后三阵贯入度6MM/击,试S2穿越第⑧层细砂1740击,其它情况基本与试S3相同。试S1穿越第⑧层细砂1162击,其它情况也基本相同。   因试S2位于中间,由地质报告提供的情况该区域⑧层砂层标贯值较高,所以中间较坚硬,从试桩打桩情况看,虽然桩穿越砂层有困难,但仍能将桩打到标高,桩身完好,试打取得成功,接着进行了静载试验,均能满足设计给定的单桩承载力需要,试桩合格,工程桩方案就可以全面实施。然而又碰上新的问题,即打第一根桩比较正常、连续打近邻桩就非常难打,打桩总锤击数成倍番番。按此顺序接打下去就更为困难,如2#桩总锤击数为1602锤,而毗邻的7#桩就用了11726锤(桩与锤受到疲劳伤害)。开始认为有可能是地质上遇到漂石,或其它什么障碍物,将桩机移开几条轴线施打情况又是如此,又移开几条轴线仍然出现上述情况,难题终于出现了。针对主一棘手的问题,笔者与施工单位进行了认真分析研究,终于从理论上找出了原因,并得出如下结论:打第一根桩时,锤击数较高,高频锤击振动波使邻桩区的砂层构造发生液化,砂层自由水排出,由原来的中密升高到高密,所以打第二根邻桩就非常困难。如图所示:                                                      打出原因后,根据锤击振动波随距离增加而摔减的规律制定了跳打方案。跳打距离多少为宜,这又是需要探索的问题,通过反复实践终于科学地取定,跳打距R4.5米。按照这一跳打距跳打,每根桩均在总锤击均在3400左右,均能将桩打到设计标高。   以这一方案进行跳打,只能完成1/3工程量,2/3的桩属于跳打间隔桩,显然这些桩不能强行再打,经研究只能用引孔打桩工艺来解决。   三、长螺旋钻机引孔打桩工艺的应用:1、引孔机械选择:   引孔机械的桩架系统采用JJS80型走管式桩架,螺旋钻杆部分选用ZKL450型长螺旋钻杆,动力增大两级选用90KW的行星变速机构。   主要参数            如图所示:                                             2、工作原理:电动机动转,通过行星变速机构将动力转输给长螺旋钻杆,带动长

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