解析S7—200PLC在水泥袋装秤重计量系统中应用.docVIP

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解析S7—200PLC在水泥袋装秤重计量系统中应用

解析S7—200PLC在水泥袋装秤重计量系统中应用   【摘 要】随着社会经济发展速度的加快,城市化水平不断提高,工程项目建设以及公路等基础设施建设也得到了飞速发展,对于水泥这种基础建材的需求也不断增加。通常情况下,工程项目建设施工所使用的都是袋装水泥,便于保存和运输,为了较少资金的浪费,提高资源的利用效率,需要对袋装水泥的重量进行控制,确保其不会出现大的波动。本文结合水泥袋装的基本流程,对S7-200PLC在水泥袋装秤重计量系统中的应用进行了分析,对系统的基本构成、性能等进行了介绍。   【关键词】S7-200PLC;水泥袋装;秤重计量系统;应用   前言:   在水泥的生产过程中,水泥成品的袋装工艺秤重是一个极为重要的环节,其重点和关键在于对秤重结果精确性和可靠性的控制。随着计算机技术的不断发展和进步,人们对于秤重系统提出了更高的要求,其不仅要能以文字和对话的方式,提高物体的秤重计量信息,还必须可以提供相关的管理信息。而由于受到技术条件的限制,现有的单板或者单片机系统不具备这样的功能,需要与上位机进行数字通信,借助PC机上的CRT屏幕才能真正实现,也可以通过总线式工业控制计算机实现,但是,则这两种情况都会使得系统的成本大大增加,不利于企业经济效益的提高。因此,西门子公司生产的S7-200小型可编程控制器的应用就显得十分重要。   一.水泥袋装秤重计量工艺流程   水泥成品在进行装袋秤重计量工艺时,需要按照相应的顺序进行分步处理。在装袋秤重准备工作完成后,按下系统启动按钮,秤重电磁阀通电运行,气缸发生动作打开放料闸板,成品仓库中的水泥通过流水线灌装到包装袋中,其重力作用带动秤重杠杆发生逆时针偏转。当偏转到一定程度,力传感器检测到的电压信号与秤重设定数值相等时,控制装置首先起到那个,将闸板关闭,之后稍等一段时间后,是推包电磁阀与气缸执行相应的推包动作,之后完成复位,则一次袋装秤重计量过程完结。   二.S7-200PLC的系统构成   以大连水泥厂成品包装中的水泥袋装秤重系统为例进行分析。大连水泥厂始建于1907年,属于国家重点水泥骨干企业之一,国家大二型企业,日产熟料5500吨,年产水泥200多万吨,其设备完善,工艺先进。在成品包装车间,拥有2台双嘴水泥包装机,形成了4条袋装生产线,与2002年对系统进行了改造,使用S7-200系列的PLC对原有的Z80微机控制系统进行和替换和技术改造,将原有的工艺设备以及现场检测和控制的仪表,如力传感器、秤重电磁阀与气缸、操作平台等进行了适当处理后全部保留下来,同时,参考车间生产的实际情况,对现场信号进行了充分的考虑,包括有检测力的传感器模拟量4路,启动按钮开关量4路,以及驱动电磁阀开关量8路。因此,在对PLC进行配置和数据设计时,要将模拟量输入4点,数字量输入4点,数字量输出8点。   首先,主机为CPU224模块。集成14输入、10输出共24个数字量I/O点,可以连接7个功能扩展模块,拥有一个RS485通讯/编程接口,机内电源为24VDC电源。在系统中,使用4个数字量输入点分别接入4个出料嘴的启动按钮,使用8个数字量输出点分别驱动4个出料嘴的秤重与推包电磁阀。   其次,对一个模拟量模块的模拟量输入进行了扩展,接收力传感器经过放大后的电压信号。该模块在扩展后的模数转换时间小于250 ,12位分辨率,其转换精度可以达到0.025%。   然后,TD200文本显示器基本结构为液晶显示覆膜键盘结构,设备自带内置汉字库,最多可以显示80条信息,同时支持在线参数修改功能。拥有8个功能键可供编程,可以作为测试时的设置和故障诊断,也可以作为系统运行时的控制。可以设定实时时钟,还可以为系统提供I/O点诊断功能和密码保护功能,有效保护信息的安全和隐秘。显示器与主机相连时,只需要使用PC/PPI线缆,连接主机CPU224模块的PPI接口即可,更加简单,更加便利和快捷。   最后,自制了一块信号放大板,可以对力传感器检测到的重量mV信号进行收集和放大处理,使得信号强度达到模拟量扩展模块的输入量范围,保证系统的正常运行。同时,还可以向传感器提供12VDC电源。   上述系统的配置,可以轻松完成4线路水泥袋装的检测、秤重控制、信息显示等基本功能。如果实际生产需要,还可以通过通讯电缆,与上位机进行联网,提供系统运行效率的同时,实现生产过程管理的自动化。   三.S7-200PLC相关软件设计   S7-200系列的小型PLC使用的软件是Windows操作平台下的32位编程软件包STEp.7.Micro/WIN,可以使用语句表(STL)、梯形图(LAD)以及功能块(FBD)三种方式,对软件进行编程,通常可以利用一个主程序调动其他子程序或中断程序的方式来实现,程序的结构简单清晰。系统的

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