四机组式离心式鼓风机现场安装振动原因分析及减措施.docVIP

四机组式离心式鼓风机现场安装振动原因分析及减措施.doc

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
四机组式离心式鼓风机现场安装振动原因分析及减措施

四机组式离心式鼓风机现场安装振动原因分析及减振措施 中国石油天然气第一建设公司 刘晓杰 王庆晖 (武汉市82001信箱 邮编:430082 电子信箱:wqhlxj2001@) 关键词:鼓风机 现场安装 振动 原因分析 减振措施 1工程概况及安装程序 某公司焦化工程的核心设备2台离心式鼓风机是该装置的核心设备,由主机(型号为D1250-1.257/0.982)、电动机、液力偶合器、变速器、润滑油及自控系统组成。机组在传统的设备基础上增加了液力偶合器,其轴系中有3个齿轮联轴器,为新一代四机组,功率大、转速高,与传统的鼓风机机组相比,因增加了一台偶合器,轴系长,所以安装时其对中精度要求很高。 为此我们制定了该鼓风机机组的安装程序: 基础验收及处理→ 预埋垫铁 →安装鼓风机、变速器底座及下壳体 →安装偶合器、电动机 →调节变速器、鼓风机水平及机组初对中→ 检查变速器、鼓风机各部件配合间隙 →变速器、鼓风机组装 →机组精对中 →二次灌浆→ 辅助设备安装及润滑油系统冲洗 →试运。 2施工难点和常见的问题 在动设备试车工程中经常出现问题是机组振动,这对于装置的正常运行和设备机组的自身安全都有很大的安全隐患,常常是影响机组正常运行的关键所在。 3机组振动原因分析及对策 为保证该机组的安装质量避免试车出现机组振动的情况出现,我们对使机组产生振动的原因从人、机、料、法、环五个方面进行了分析。得出如下分析结果: 序号 因素 要因的分析确认 是否为要因 备注 1 人员操作程度不够熟练 没有施工过同类4机组鼓风机,不够熟练,聘请高级技师进行技术培训可以解决 不 2 夏季长期高温作业劳动强度大 人员疲劳对机组安装产生偏差,通过调整作息可以避免 不 3 找正胎具精度不高 影响联轴器同心度 是 √ 4 测量工具精度不高 影响安装精度 不 5 夏季施工空气潮湿,部件表面锈蚀 对锈蚀表面进行处理需要花费时间和人力 不 6 机组清洁度不够 对机组进行清洗需要时间和人力 不 7 交叉作业 施工环境差,保护措施要加强 不 8 管线安装应力 影响机组平稳运行 是 √ 9 轴承间隙不适 影响机组运行的平稳 是 √ 10 二次灌浆工艺不先进 对机组的平稳运行有影响 是 √ 通过以上分析,得出引起机组振动的主要原因论结合现场的实际情况,决定采取如下的对策: 序号 要 因 对 策 目 标 措 施 1 轴承 间隙不适 精确调整各 间隙 间隙达到设计要求 配备专业人员准确测量,精细刮研,保证间隙达到设计要求 2 胎具 精度不高 采用机加工,提高加工精度 同心度符合设计要求 采用机加工的胎具进行找正,确保达到设计规定误差值以内 3 二次灌浆 工艺不先进 改进 灌浆工艺 灌浆层强度、韧性等指标符合设计要求 改水泥灌浆为环氧树脂灌浆,精细振捣,确保灌浆质量 4 管线 安装应力 改善机组配管安装工艺 确保管线安装对机组不产生附加应力 润滑油管线采用金属软管与机组连接;进出口管线固定焊口远离机组,使管线与机组处于自由状态下连接 另外在实际安装施工过程中,又出现两个新的问题:一是:在对随机垫铁进行检查验收时,共抽查垫铁20组,其中16组接触面积小于30%,不能满足安装要求,垫铁接触面积不够会影响机组运行的稳定性,它也是造成机组振动的要因之一,需对其进行处理。二是:在机组初找过程中,我们发现利用机加工的胎具进行找正测量偏差仍较大,机组安装质量,决定利用激光对中仪进行精找正。 序号 要 因 对 策 目 标 措 施 1 垫铁 组接触不好 提高加工精度,重新研磨 垫铁接触面积达到70%以上 组织人员挑选出接触不良的垫铁,重新机加工并研磨,保证接触面积达到目标要求 2 胎具 精度不高 利用激光找正仪代替胎具 提高找正精度 利用激光找正仪进行精找正, 4采取的措施 针对以上的分析结果,我们在施工中采取如下措施: 4.1垫铁处理 (1)组织专业人员用0.03mm塞尺,对120组已研磨过的随机垫铁组检查,检查结果有39组垫铁需重新研磨,对于精度极差的26组垫铁,重新机加工并研磨,并涂红丹粉进行检查,确保每组垫铁接触面达70%以上。 (2)鼓风机组各机器重量、底座结构、负荷分布情况,制定合理的垫铁分布图(具体布置如下图所示)。 4.2间隙调整 (1)调整机组配合间隙,采用量缸表和压铅丝两种方法,调整支承轴承瓦背与轴承箱孔的接触面积。轴瓦在水平方向上稍有紧力、垂直方向上与压盖间有0.03mm的过盈(设计要求0.02-0.05mm过盈)。 (2)在支承及推力轴瓦合金表面薄薄的涂抹一层红丹粉,放入转子并扣合轴承压盖及箱盖,盘动转子1-2圈,检查转子与支承、推力轴承的接触(检查推力轴承与转子推力面的接触时,轴向应施加一定的推力)。在检查调整推力轴承接触的同时,转子轴向

文档评论(0)

erterye + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档