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四机组式离心式鼓风机现场安装振动原因分析及减措施
四机组式离心式鼓风机现场安装振动原因分析及减振措施
中国石油天然气第一建设公司 刘晓杰 王庆晖
(武汉市82001信箱 邮编:430082 电子信箱:wqhlxj2001@)
关键词:鼓风机 现场安装 振动 原因分析 减振措施
1工程概况及安装程序
某公司焦化工程的核心设备2台离心式鼓风机是该装置的核心设备,由主机(型号为D1250-1.257/0.982)、电动机、液力偶合器、变速器、润滑油及自控系统组成。机组在传统的设备基础上增加了液力偶合器,其轴系中有3个齿轮联轴器,为新一代四机组,功率大、转速高,与传统的鼓风机机组相比,因增加了一台偶合器,轴系长,所以安装时其对中精度要求很高。
为此我们制定了该鼓风机机组的安装程序:
基础验收及处理→ 预埋垫铁 →安装鼓风机、变速器底座及下壳体 →安装偶合器、电动机 →调节变速器、鼓风机水平及机组初对中→ 检查变速器、鼓风机各部件配合间隙 →变速器、鼓风机组装 →机组精对中 →二次灌浆→ 辅助设备安装及润滑油系统冲洗 →试运。
2施工难点和常见的问题
在动设备试车工程中经常出现问题是机组振动,这对于装置的正常运行和设备机组的自身安全都有很大的安全隐患,常常是影响机组正常运行的关键所在。
3机组振动原因分析及对策
为保证该机组的安装质量避免试车出现机组振动的情况出现,我们对使机组产生振动的原因从人、机、料、法、环五个方面进行了分析。得出如下分析结果:
序号
因素
要因的分析确认
是否为要因
备注
1
人员操作程度不够熟练
没有施工过同类4机组鼓风机,不够熟练,聘请高级技师进行技术培训可以解决
不
2
夏季长期高温作业劳动强度大
人员疲劳对机组安装产生偏差,通过调整作息可以避免
不
3
找正胎具精度不高
影响联轴器同心度
是
√
4
测量工具精度不高
影响安装精度
不
5
夏季施工空气潮湿,部件表面锈蚀
对锈蚀表面进行处理需要花费时间和人力
不
6
机组清洁度不够
对机组进行清洗需要时间和人力
不
7
交叉作业
施工环境差,保护措施要加强
不
8
管线安装应力
影响机组平稳运行
是
√
9
轴承间隙不适
影响机组运行的平稳
是
√
10
二次灌浆工艺不先进
对机组的平稳运行有影响
是
√
通过以上分析,得出引起机组振动的主要原因论结合现场的实际情况,决定采取如下的对策:
序号
要 因
对 策
目 标
措 施
1
轴承
间隙不适
精确调整各
间隙
间隙达到设计要求
配备专业人员准确测量,精细刮研,保证间隙达到设计要求
2
胎具
精度不高
采用机加工,提高加工精度
同心度符合设计要求
采用机加工的胎具进行找正,确保达到设计规定误差值以内
3
二次灌浆
工艺不先进
改进
灌浆工艺
灌浆层强度、韧性等指标符合设计要求
改水泥灌浆为环氧树脂灌浆,精细振捣,确保灌浆质量
4
管线
安装应力
改善机组配管安装工艺
确保管线安装对机组不产生附加应力
润滑油管线采用金属软管与机组连接;进出口管线固定焊口远离机组,使管线与机组处于自由状态下连接
另外在实际安装施工过程中,又出现两个新的问题:一是:在对随机垫铁进行检查验收时,共抽查垫铁20组,其中16组接触面积小于30%,不能满足安装要求,垫铁接触面积不够会影响机组运行的稳定性,它也是造成机组振动的要因之一,需对其进行处理。二是:在机组初找过程中,我们发现利用机加工的胎具进行找正测量偏差仍较大,机组安装质量,决定利用激光对中仪进行精找正。
序号
要 因
对 策
目 标
措 施
1
垫铁
组接触不好
提高加工精度,重新研磨
垫铁接触面积达到70%以上
组织人员挑选出接触不良的垫铁,重新机加工并研磨,保证接触面积达到目标要求
2
胎具
精度不高
利用激光找正仪代替胎具
提高找正精度
利用激光找正仪进行精找正,
4采取的措施
针对以上的分析结果,我们在施工中采取如下措施:
4.1垫铁处理
(1)组织专业人员用0.03mm塞尺,对120组已研磨过的随机垫铁组检查,检查结果有39组垫铁需重新研磨,对于精度极差的26组垫铁,重新机加工并研磨,并涂红丹粉进行检查,确保每组垫铁接触面达70%以上。
(2)鼓风机组各机器重量、底座结构、负荷分布情况,制定合理的垫铁分布图(具体布置如下图所示)。
4.2间隙调整
(1)调整机组配合间隙,采用量缸表和压铅丝两种方法,调整支承轴承瓦背与轴承箱孔的接触面积。轴瓦在水平方向上稍有紧力、垂直方向上与压盖间有0.03mm的过盈(设计要求0.02-0.05mm过盈)。
(2)在支承及推力轴瓦合金表面薄薄的涂抹一层红丹粉,放入转子并扣合轴承压盖及箱盖,盘动转子1-2圈,检查转子与支承、推力轴承的接触(检查推力轴承与转子推力面的接触时,轴向应施加一定的推力)。在检查调整推力轴承接触的同时,转子轴向
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