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设备维护部科技创新工作总结
设备维护部科技创新工作总结
根据《关于开展科技创新活动的通知》,设备维护部自2014年至今进行了如下工作:
在管理方面:成立了以为组长的科技领导小组,坚持一把手抓科技,分管科技工作负责组织科技发展规划、重大技术攻关、技术创新和成果转化工作的实施。制定并完善了科技工作管理的有关制度,大大激发了科技人员的积极性。
我们把科技工作作为考核主要的技术岗位的主要业绩之一,同时,制定出了科技任务的完成标准,这样使科技工作有落实,有考核。
创新前:无法看到密封风机入口挡板实际位置 创新后可以直接观察入口挡板
二:技术标准及要求:
实施改造不能影响密封风机的正常运行。
实施改造方案能够满足密封风机维护与巡检要求。
观察孔与风道结合严密,无外漏。
三:创新效果:
1.密封风机检修时拆卸风壳上部观察孔,可以直接看到风机挡板开关角度,使密封风机调整挡板工作十分方便并准确。
5B清扫器电机回路改造
一:创新过程:
原5B清扫器电机与5B带式输送机是经一路电源(A0BFB03GS002)送出的两个负荷,共用一套保护,都是按照5B带式输送机整定的保护定值。而5B带式输送机电机为160KW,5B清扫器电机为3KW,故5B带式输送机电机的保护定值远远大于5B清扫器电机,起不到保护5B清扫器电机的作用。经电气一班研究决定,将在5B清扫器电机与电源之间加装一个电源空开,有效地保护了5B清扫器电机,大幅度降低了运行缺陷,确保了设备的正常运行。
创新前:
1、两台设备共用一套保护定值,5B清扫器电机起不到保护
用。
2. 若发生电机故障,只能烧毁电机,无法有效地保护设备。
创新后:
在5B清扫器电机与电源之间根据电机容量的大小,加装一个与之匹配的电源空开,有效地保护了5B清扫器电机,大幅度降低了运行缺陷,确保了设备的正常运行。
加装电源空开为9A。
三:技术标准及要求:
加装的电源空开容量应与5B清扫器电机容量相匹配,能有效地保护5B清扫器电机。
安装接线要规范,正确无误。
保证设备安全运行。
四:创新时间:
2015年7月7日施工 2015年7月8日完成.
磨煤机加载油缸加装防渗油器
一:创新过程:
#1炉因磨煤机运行时发生断煤和进入异物时,发生振动,导致加载油缸活塞杆处运行时有渗油缺陷,更换液压油缸废时费力,如每天进行擦拭,有极大影响设备标准化建设, 经锅炉专业与班组成员一起研究,计划使用0.5mm铝皮加工防渗油装置,使用587密封件与液压油缸粘接。
创新前:
1、#1炉磨煤机油缸活塞杆处渗油,影响设备卫生、标准化工作。
2. 创新前如发生油缸渗油缺陷时,使用破布缠绕在液压油缸活塞杆处,效果不佳。
创新后:
本次将#1炉磨煤机加载油缸活塞杆处加装防渗油装置。如液压油缸发生轻微渗油缺陷时,油污被该装置阻挡,并被放置在铝皮中海绵吸收,维护人员定期更换海绵。
计划先在磨煤机东侧西侧位置液压油缸加装该防渗油器。
三:技术标准及要求:
实施改造方案能够满足磨煤机维护与巡检要求、
实施改造不能影响磨煤机的正常运行、
铝皮结合严密.符合要求.无外漏。
四:创新时间:
2015年6月10日施工 2015年6月26日完成.
#1炉磨煤机热风调门密封技改
1.#1炉磨煤机热风调门密封技改。
蒲洲发电#1炉磨煤机热风道热风调门门轴漏灰缺陷频发,对现场文明生产和标准化治理造成很大影响。 #1炉C级检修期间,锅炉设备二班根据设备情况 设计出了新密封改造方案 ,对密封进行改造。机组启动后无漏灰漏风现象,成功解决了漏灰问题,每台磨煤机热风道热风调门为公司节约费用6万元 ,成功解决了机组运行过程热风道漏灰的顽症
1)磨煤机热风道热风调门因结构缺陷,运行状态门轴处漏灰 ,维护操作空间小,密封盘根无法更换。 图1图2
2)设备二班对调门密封进行图纸设计,技术改造焊接。 图3图4:
3)调门密封改造后无漏灰缺陷,密封件更换简便。 图5图6:
图1改造前热风调门 图2,操作空间小 图3图纸设计
图4改造焊接 图5改造后密封件更换简便 图6投运后无漏灰缺陷
2.#1炉1A一次风机轴承座处理漏油
在风机入口风道上开一孔,连接轴承箱加油孔,把轴承座内的气体引流到风机进风口处,让轴承座内形成微负压,可防止润滑油从端盖处漏出。
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