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西门子6SE70系列变频器在传动系统中应用及其与PLC通信
西门子6SE70系列变频器在传动系统中应用及其与PLC通信 摘 要:在中厚板加热炉传动控制系统中,为了高效节能及控制辊道速度,及达到远程控制的目的,采用变频器作为控制手段。由于西门子6SE70系列变频器使用可靠、功率型号齐全、控制模式方便且与加热炉S7-300/400PLC通信可靠快捷,遂采用其作为传动的主要控制手段。本文首先介绍了6SE70系列变频器的调试使用过程,然后详述其与西门子S7-300/400PLC的通信控制,最后介绍了其常见故障的处理方法。 关键词:6SE70变频器;参数;DP通信;故障 中图分类号:TS736 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2014) 02-0000-01 在钢铁工业生产过程中,板坯传动过程中有多台变频器需要进行控制,传统控制方法采用PLC模拟量输出模块通过点对点连接的模拟信号进行控制,使得设计成本和维护工作量较大,随着现场总线控制网络技术的逐渐成熟和性价比及通用性的提高,使其在冶金行业有越来越多成功的应用。本文以八钢中厚板加热炉传动系统为控制对象,使用西门子6SE70系列变频器为控制手段,使用PROFIBUS-DP现场总线控制方法,通过PLC进行交流变频器控制,实现辊道传动控制的过程。 一、西门子变频器参数设置过程 西门子6SE70变频器采用交交调速方式,输入电源为380V交流电,输出为调速交流电流,控制方式有PMU面板控制、线路控制、PROFIBUS-DP现场总线控制。在使用前,我们需要对变频器进行参数设置,可用PMU面板进行逐个的参数输入,也可以用计算机安装Drivemonitor后使用RS485电缆连接G93通信板对其快速参数设置。根据电机的铭牌,进行常用的参数设置如下: 先设置P60=3,进行简单应用参数设置,设定电机控制参数:P071进线电压(变频器400V AC / 逆变器540V DC)这里设为400 P95=10IEC电机 P100=1 V/F开环控制 P101 电机额定电压400 P102 电机额定电流 P107 电机额定频率50HZ P108 电机额定速度RPM 再设置P60=5,P115=1电机模型自动参数设置,根据电机参数设定自动计算P130=10无编码器 补充参数设定如下: P128=最大输出电流A P462.1=5从静止加速到参考频率的时间,P463=0(单位为秒S) P464.1=5从参考频率减速到静止的时间,P465=0(S) 以上参数中,应特别注意P462和P464这两个值,应设置为3-10s之间,太小则容易损坏电机,太大则电机会响应过慢,应根据工艺要求进行设置,不宜过大也不宜过小。所有设置完成后将P60设为7,以备启动运行。 二、西门子变频器与S7-300/400PLC的profibus-dp通信 我们先在变频器里设置其DP通信的地址(5-125均可),如P918=100。通讯方式设定为PPO 4,这种方式为0 PKW6 PZD,输入输出都为6个PZD,即可以读6个状态字和写6个控制字(只需要在STEP7里设置,变频器不需要设置),这里只用到启停、频率、电流三个状态字和启停、频率两个控制字。PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,PLC方面默认为1.5MB。 在PLC的硬件配置里将DP通讯设为ON,出现一条DP通信线,然后再在右侧的GSD配置文件菜单中选择PROFIBUS DP-SIMOVERT-MASTERDRIVES/DC MASTER CBP2 DPV1,拖拽其标签到PLC的DP通信线上(如下图1所示),同时会弹出DP的地址选择框,选择地址为100,点击MASTERDRIVES/DC MASTER CBP2 DPV1的子菜单,选择PPO4:0PKW 6PZD,变频器作为PLC的DP从站设置完成了,下方会显示其I、Q地址为512-523,编程时会用到。 现在在PLC的程序中对变频器的状态字和控制字进行读写,如下: (建立DB20,调用SFC14,SFC15,6SE7的地址为512即W#16#200) (1)读出数据 RECORD=P#DB20.DBX0.0 BYTE 12(备注:读出12个BYTE,第一个字为变频器运行状态如故障等,第二个字为运行频率的百分比值,第二个字为运行电流的百分比值。) (2)发送数据 CALL DPWR_DAT LADDR=W#16#200 RECORD=P#DB20.DBX12.0BYTE 12(备注:写入12个BYTE,第一个字写的是启停控制,47FH为启动,47EH为停止;第二个字写的是给定速度,比如16384即4000H表示输出50HZ;其余字这里没有用到。) 三、故障信息处理 西门子
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