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  • 2018-07-05 发布于福建
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影响延迟焦化开工周期因素及对策

影响延迟焦化开工周期因素及对策   在原油逐渐重质化劣质化,轻质油品需求量不断上升,重油深度加工任务日益繁重的今天,延迟焦化装置在炼油生产中的地位显得日益重要,装置是否能长周期安全平稳运行,决定着炼油厂重油平衡任务和原油加工量的顺利完成。   在实际生产过程中,影响延迟焦化装置开工周期的主要因素关键部位的结焦、关键部位渗漏、关键设备发生故障、关键岗位发生事故,这些都会导致装置出现非计划停工,因而影响长周期运行。全面分析影响因素,针对关键部位、制定专业措施,实施重点防护,将风险降低到最低,是实现装置长期运行的重要方面。   一、防止关键部位结焦   1.防止加热炉炉管结焦   影响加热炉炉管结焦的因素主要有原料性质、炉管壁温度、渣油在炉管内的流动状态等,减缓炉管结焦就要从这几方面考虑。   1.1适当调整循环比   在渣油密度较大的情况下,增加循环比不仅可以降低辐射进料的沥青质含量,提高辐射进料的芳烃与沥青质比,改善原料性质,而且还可以提高辐射进料的临界分解温度,抑制沥青质和甲苯不溶物的生成,缩短辐射进料分解后在低温高压炉管范围内的流动距离和停留时间,有利于进一步减轻焦化炉管的结焦。   1.2保持合理的炉膛温度   在装置正常生产过程中,要严格监控,保持合理的炉膛温度,出现紧急情况时要及时提高注水量,保证炉管温度不超标,同时还要严格控制火焰高度,保持火焰高度在炉膛高度的1/3左右,严禁火焰直接燃烧炉管,防止炉管壁温度太高。   2.减缓大油气线结焦   焦炭塔大油气管线结焦是延迟焦化装置普遍存在的一个问题,解决大油气管线结焦是延长焦化装置开工周期,确保高负荷加工渣油的关键之一。大油气管线结焦会导致管线压降过大,焦炭塔顶操作压力增大,甚至接近安全阀的定压值,严重影响了装置的正常运行,有时还会被迫停工清焦。因此,解决大油气管线结焦是延长延迟焦化装置生产周期的一个关键问题。   大油气线结焦的影响因素主要有急冷油注入点位置、加热炉出口温度、冷焦吹汽量、泡沫层高度、生焦高度、焦炭塔塔顶温度、切塔时的平稳操作等。   3.防止分馏塔底结焦   分馏塔底部温度一般在345~365℃范围内波动,属于高温、易结焦的部位,结焦倾向与原料性质、焦炭塔暖塔、甩油回炼、切塔及油气携带焦粉等因素有关。   二、防止关键部位渗漏   延迟焦化装置设备和管线的损伤和腐蚀主要有:低周热疲劳及高温蠕变引起的焦碳塔塔体的变形、材质劣化及开裂;高温S-H2S?RSH型腐蚀;高温S-H2S-RSH-RCOOH型腐蚀(直接加工重质原油);低温H2S-HCl-NH3-H2O型腐蚀;低温H2S-HCN-HCl-H2O(湿H2S)型腐蚀以及辐射炉管的高温氧化和硫化腐蚀等。延迟焦化装置高温重油部位以材质防腐为主,低温轻油部位则要依靠选材、工艺防腐措施以及其它手段联合进行防腐控制。   1.对于关键设备进行合理选材   1.1焦炭塔塔体材质   按现有设计标准,加热炉出口500℃,焦炭塔塔顶420~450℃,塔中部温度475℃左右,加工低硫原油时,焦炭塔材质可选用碳钢钢板,一般来讲使用20年是安全的。为解决高温硫腐蚀,可用内衬厚度为1英寸左右(2.5mm)不锈钢的复合板。上海石化焦化塔(ф8400mm)采用15CrMoR+OCr13复合板,一方面为了防止高温硫腐蚀,同时对抑止塔体热蠕变也有很好作用,经过长时间运转,情况良好。   1.2加热炉炉管   国内过去常推荐用Cr5Mo炉管,,我国近来设计的焦化装置采用Cr9Mo炉管,焦化炉管选材标准已有很大提高。美国从1993年开始改用“增强9铬钢”,比过去常用的9铬钢的使用温度可提高38℃。   1.3工艺管线   低于250℃的轻油部位可用碳素钢,250℃以上高温部位,特别是焦炭塔顶大油气管线腐蚀严重,可选用Cr5Mo,Cr9Mo等材质。   2.使用缓蚀剂   采用缓蚀剂是减缓和控制腐蚀的有效途径,其优点是加入量小,并可以对整个系统实施保护。分馏塔顶冷凝冷却系统除了合理选择耐蚀材料外,注水和加注缓蚀剂是很好的工艺防腐措施。注水可以洗去NH4Cl结晶,注抗H2S、HCl缓蚀剂10~20ppm(水溶性或油溶性),就可使该系统获得较为满意的缓蚀效果。   3.其他防腐措施   碳钢水冷器采用牺牲阳极保护技术(或涂料与牺牲阳极联合保护技术),可对水侧碳钢尤其是碳钢管板和管端约200 mm的部位实施有效的保护,大大减缓碳钢的腐蚀速率,延长碳钢换热器的使用寿命;碳钢换热器换热管采用渗锌技术可使管、壳程的腐蚀速率大大减缓,由于锌的电极电位比碳钢负,因此渗锌层既有机械隔离腐蚀介质的作用,又有牺牲阳极保护的作用,是一种安全性的涂层。金陵分公司延迟焦化装置柴油冷却器碳钢管束采用渗锌技术后,使用寿命提高了4倍以上。   4.确保检修质量   做到合

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