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电池背场黄斑片分析处理ppt课件
电池背场黄斑片分析处理
潞安太阳能电池分厂
电池片黄斑区域
黄斑区域
黄斑区域
设备工艺气体溢流区域
数据分析
双轨同时走片时黄斑比例10%,单轨走片或者间断走片黄斑比例减少
在8线使用儒兴25U3铝浆,试走20片,其中有一片背场发黄片,使用单晶线硕禾铝浆,试走20片,未发现背场发黄片,怀疑目前使用的铝浆容易造成电池背场发黄。
经过计算,目前所用铝浆在现有浆重下单片在炉腔内挥发的有机溶剂为0.296g,生产4000片后,有机废油收集量为1353.80-478.30=875.5g ,而实际产生有机溶剂4000*0.296=1184g,溢流量为1-875.5/1184*100%= 26%。
HTO烘干区抽排示意图
压差传感器B112、B113
废气流量传感器B102
工艺气体流动方向
冷凝器:冷凝有机溶剂并收集
冷凝器过滤网
造成黄斑的原因
铝浆中的有机溶剂冷凝后附着在硅片上
而造成有机溶剂残留的原因有两个:
浆料本身有机溶剂没有完全挥发
挥发出的有机溶剂没有被抽排干净
造成设备工艺气体溢流的原因
炉腔内与外界环境负压太小导致工艺气体溢出
工艺气体溢流处
文丘里系统:带出工艺气体
工艺气体补充
处理措施
提高烘干炉温度,使有机溶剂充分挥发
加强有机溶剂抽排能力
清理抽排系统
增加外围抽风
优化工艺气体补偿,保持炉腔气压稳定
优化烘干炉工艺
3月16日烘干炉温度设定
优化烘干炉工艺
3月16日烘干炉温度设定
4月1日调整后结果
1.烘干炉温度提升50-80;2.热风补偿由140上升到170;3.消除烘干炉温度上升对Rs的影响,对FF1、2区温度微调。
1
2
3
调整前后温度曲线
调整后,烘干炉电池片峰值温度由280度上升到330度
加强有机溶剂抽排能力
主要工作有以下几个方面;
动力车间提高有机排风风机频率;
电池分厂清理HTO冷凝器过滤网(拆借10线)、清理FF文丘里系统、检查炉腔内部情况;
电池分厂对FF烧结区工艺气体补偿和冷却区风扇转速进行调整,确保炉腔内负压状态。
调整结果
1.B102、B112、B113大幅度提升,其中102由340上升到400以上,112、113压差达到27Pa以上;2.炉腔工艺气体补偿优化;
1
2
冷却风扇转速设定
后续措施
经过调整,黄斑比例大幅度减少,但是仍不稳定,需要继续跟踪观察;
定期清理烧结炉,维持B102在400以上;
更换其他型号铝浆。
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