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马钢合肥公司炼铁厂降低焦比生产实践
马钢(合肥)公司炼铁厂降低焦比生产实践????常明??路国圣(马钢(合肥)钢铁股份有限公司炼铁厂)摘要??2006年5月马钢(合肥)钢铁股份有限公司挂牌成立以来,炼铁厂通过采取改善高炉原燃料质量,加强原燃料入仓监督管理,改进高炉操作技术,高风温富氧喷煤强化冶炼及降硅等措施,使喷煤比逐年提高,入炉焦比和综合焦比逐渐降低,2009年达到国内平均水平以上,在同类型高炉中处先进行列a关键词??高炉??焦比??精料??高风温??喷煤??低Si1概况????马钢(合肥)钢铁股份有限公司现有3座420m3高炉生产。其中1号、3号高炉是双钟炉顶,2号高炉是PW串罐式无料钟炉项。1号、2号高炉各配备3座球式热风炉,采用重力除尘、布袋干式除尘。3号高炉配备3座外燃式热风炉,采用重力除尘、洗涤塔、电除尘。炉前配备液压开口机、液压泥炮。2主要技术经济指标状况2.1??新公司成立前主要技术经济指标????马钢(合肥)钢铁股份有限公司是原合肥钢铁有限责任公司改制重组而来。改制前2006年1至4月份累讯高炉毛焦比583.2Kg/t,入炉焦比531.88Kg/t,喷煤比62.87Kg/t,综合焦比571.87Kg/t,[Si]0.71%,热风温度757℃,入炉矿品位56.84,人造块矿使用率98.3%,休风率2.94%,富氧量2.75m3/t。2.2新公司成立后主要技术经济指标进步????2008年高炉入炉焦比413.84Kg/t,喷煤比118.55Kg/t。至2009年5月份,指标持续进步,累计入炉焦比373.38Kg/t,喷煤比144.47Kg/t。主要技术经济指标对比如下表:2.3历年来焦比、喷煤比指标变化:见图l???3实施精料方针,原燃料质量改善,炉料结构逐步合理3.1提高焦炭质量????炼铁厂炼焦车间自产焦炭设计年产30万吨,不足部分需补充外购焦炭。2007年外购焦炭用量占49%,2008年外购焦炭用量占51%,2009年外购焦炭用量占40%。外购焦炭质量情况如下表:????外购焦炭自2008年下半年以来,质量状况明显改善,特别是M10指标,焦粉含量减少。自产焦炭质量由于缩短了结焦时间,同时考虑焦炉煤气平衡,强度指标有所下降,但基本保持在Ⅱ级以上。3.2烧结矿质量大幅改善,炉料结构渐趋合理????2007年前3台小烧结机生产,产量不足,碱度较高,平均达2.5l(倍),此外还需外购约10%烧结矿。2008年两台l00m2烧结机投产(3台小烧结机淘汰拆除),平均碱度1.87(倍),混匀料场投用,质量大幅改善。烧结矿质量情况如表4。炉料结构如表5:3.3加强对入炉原燃料质量的监督管理????对进厂焦炭进行分级堆放,稳定成份和质量。定期取样化验,及时反馈高炉。焦炭、焦丁装矿车前和转供焦皮带前进行过筛,槽下称量时采用外置式单层棒条筛进行筛分,调节焦炭闸门将料层厚度控制在100mm以内场地焦炭雨天加盖雨布,保证干燥易筛粉。烧结矿按碱度严格分仓装料、供料。国内球团由于供货厂家较多,质量参差不齐,入仓前进行预混匀。由于国内球团含粉较高,烧结矿大、小成品混供,供料入仓时严格控制料流,保证筛粉干净。槽下上料工每班清理1次振动筛,厂调度对矿车、矿槽、槽下原料筛粉状况定期进行检查发现筛网堵塞含粉超标,及时督促清理并进行考核。喷吹用煤粉要求更细的粒级,提高置换比。通过严格地控制和检查,入炉料含粉明显降低,高炉瓦斯灰比例由2007年的25.51 Kg/t降低至2009年l—5月22.42Kg/t,有力地促进了高炉稳定、顺行。???4提高热风温度4.1投资进行技改,改善热风炉工况???????公司2006年对3号炉两座热风炉进行了大修,风温由原1017℃提高到2007年的1096℃,2008年达1102℃。?2008年由于干煤气含尘量较高,2号炉3座热风炉球床堵塞严重,压差高,蓄热能力降低,先后对3座热刚户耐火球进行了部分更换,风温由原1019℃提高到2009年的1130℃。大喷吹的实施进一步促进了风温提高,至2009年5月份,平均风温达1134℃,比2008年提高74℃。?4.2精心烧炉,提高干煤气质量????按“两烧一送”制度采用快速烧炉法,1号、2号高炉实行空气预热至150℃。由于煤气资源紧张,压力波动,采取固定煤气量调节空气量烧炉,保证拱顶、烟道温度达标,同时严格布袋反吹管理,控制荒煤气温度,降低煤气含尘,提高煤气质量。及时换炉,减少焖炉,要求风温全送,充分利用风温廉价资源。5提高喷煤比,焦丁矿石混装5.1??实行综合喷煤冶炼????按照“中富氧,高风温,大喷吹”方针,实施综合喷煤冶炼,增加了冶炼强度,高炉大幅度增产。随着喷煤量的大幅度增加,未燃煤粉量也随之大量增加,平衡好资源,依靠适宜的低富氧率维持煤燃烧所要求的氧过剩系数,提高了煤粉的燃烧率。2007年富氧率0.4
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