多绳摩擦式提升机导向轮常见故障及处理方法研究与应用.docVIP

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多绳摩擦式提升机导向轮常见故障及处理方法研究与应用

多绳摩擦式提升机导向轮常见故障及处理方法研究与应用   摘要:本文针对多绳摩擦式提升机导向轮更换后出现的常见故障现象,通过研究和探索,提出了导向轮异响消除、导向轮异常游动控制、磨损轴瓦刮研、主轴破损修复等一系列做法,通过在吕家坨矿新主井上导向轮的实施和应用,有效地解决了新导向轮异响、大幅游动、轴瓦烧瓦、主轴挡板槽破损等难题,取得了明显的效果。   关键词: 多绳摩擦式提升机天轮;导向轮;现场加工;异常游动;安全高效   1.概况   河北开滦股份公司吕家坨矿混合井井径8.3m,井深876.5m,井架高度62.5m,井筒内运行四层三车罐笼两个,20t箕斗两个。新主井提升机型号:JKMD―4.5×4落地式四绳摩擦轮提升机,井架安装导向轮两个,导向轮直径:4500mm,天轮宽度:1400mm。自新主井上导向轮更换后,即先后出现了周期性异响,轴瓦异常磨损,游动轮、固定轮南串,游动轮挡板烧轴等问题。由于导向轮质量庞大、安装位置较高,更换周期长,经研究决定,利用检修时间根据故障现象现场逐一组织处理。   2.故障现象及原因分析   故障现象一:天轮挡板磨损,1#轮轴瓦(挡板)螺栓切,游动轮南移。   原因1:天轮安装工艺错误,导致各天轮2.5mm游动间隙消失,天轮运转过程中轴向游动导致挡板磨损,1#天轮轴瓦螺栓切断。   原因2:天轮中心线偏移提升中心线约3.5mm,天轮运转过程中自动调中,造成天轮整体南移,同时也进一步加大了挡板磨损及轴瓦螺栓径向负荷。   故障现象二:4#天轮(固定轮)左右游动。   原因1:天轮主轴、键、固定轮设计过盈配合等级偏低。   原因2:施工工具设计不合理,预紧力不足,对口螺栓松动。   故障三:3#天轮左右游动量大,1#、2#游动轮游动量极小。   原因1:初步判断为由于钢丝绳捻向自旋。   原因2:3#天轮主轴轴位磨损。   故障四:3#天轮主轴轴位磨损。   原因:组装天轮过程中未对加油孔进行彻底清理含杂质。   故障五:周期性异响。   可能性1:异响来源于4#轮(固定轮):   原因:固定轮轮毂、主轴配合间隙过大,运转过程中,固定轮与主轴间相对错动。处理方法:根据塞尺测量数据,增设铜皮调整间隙。   可能性2:异响来源于3#轮(游动轮):   原因(1):由于安装过程中对口螺栓预紧力不足,运转过程中轴瓦在一个圆周内受力不均,或轴瓦螺栓松动导致轴瓦磨损严重或变形,进而造成轴与轴瓦之间出现错动。   原因(2):主轴在3#轮轴位处磨损、表面形态被破坏,以致当主轴与3#轮出现相对转动过程中出现异响。   原因(3):主轴在3#轮轴位处磨损、表面形态被破坏,以致当主轴与3#轮出现轴向错动过程中出现异响。   可能性3:异响来源于天轮偏摆:   原因:由于天轮偏摆过大(安装测量最大值为4mm),导致轮辐受力变形产生异响。   故障六:天轮中心线偏离提升中心线3.5mm。   原因1:新天轮轴承座中心间距较旧天轮小7mm,安装基准选择错误,以1号游动轮为基准。   3.处理过程及方法   更换天轮限位挡板形式。1号轮(游动轮)外侧轴瓦螺栓切断11条,挡板无法定位,且出现了挡板、主轴高温摩擦现象,导致挡板及主轴不同程度磨损。因天轮轮毂螺栓孔内有切断的螺栓,第一次使用改造前形式挡板对游动轮进行定位。自此先后两次更换挡板,挡板均严重磨损,且出现主轴限位槽、挡板研磨现象,当轴向磨损量达8mm后,磨损现象消失,综上分析得知,新天轮运转过程中产生了向挡板方向的轴向力。   主轴水平度、垂直度测量。根据异常轴向力产生原因,分别组织测量主轴水平度及垂直度,水平度:0.13‰、垂直度:0.11‰,均满足安装要求,进而排除了水平度、垂直度问题。   对天轮各对口螺栓二次预紧,消除周期性异响。安装公司分4班组织完成了对天轮各螺栓紧固工作,异响明显降低,但仍然存在类似于主轴、轴瓦错位的异响。   现场安装刀架,利用提升机运转,现场制作主轴限位槽。根据现场实际完成车刀架、夹具的设计安装。利用提升机带动导线轮主轴转动,选用CA6140手动进给刀架,完成限位槽初次加工。利用电锉刀,现场修补2mm倒角,表面粗糙度处理。   对挡板重新选型,利用卡箍式挡板对天轮轴向限位。由于轴瓦内切断的螺栓无法取出,原挡板已无法固定,现场研究决定将挡板形式更换为卡箍式,为延长轴瓦螺栓处理赢得了时间。   主轴修磨,轴瓦修补。针对主轴3#轮位置及轴瓦出现的磨损现象,组织了主轴表面修磨及轴瓦接触面、瓦背修整。   增设铜皮调整固定轮、主轴间隙。测量固定轮C型键对面轮毂、主轴间隙为0.15mm,垫100mmX30mmX0.1mm铜皮两块,提升机试车,周期性异响及南串现象消失。   4.应用效果

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