大型工作面贯通实践与分析.docVIP

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大型工作面贯通实践与分析

大型工作面贯通实践与分析   摘#8195;要结合许厂煤矿3311工作面大型贯通测量的实践,采取了一系列提高精度的措施,在3100多米的贯通中,水平方向相差122mm,符合《煤矿测量规程》要求,满足运输巷皮带机的安装和综采工作面回采的精度要求,为以后的大型贯通测量积累了经验。   关键词长距离;贯通测量;精度   中图分类号TU文献标识码A文章编号1673-9671-(2011)062-0201-01      1工程概况   许厂煤矿原设计生产能力150万t/a,现核定生产能力为320万t/a,为减少工作面频繁安装,高效利用设备,在地质条件容许的情况下,设计工作面走向长,机械化程度高,掘进速度快。3311工作面是许厂煤矿生产以来最长的一个大倾角工作面,走向程度1474m,倾向长度200m ,导线长度为3148m。该工作面井下面风比较大,机械设备较多且运转频繁,工作人员比较多,另外有些地方边长很短,严重影响测量精度。这些问题,对测量工作人员提出了较高的要求。   2贯通工程要求   根据原煤炭部颁发的《煤矿测量规程》及根据许厂煤矿历年来贯通经验及所收集的资料分析,认为这个贯通属一类大型贯通,水平方向允许偏差不大于200mm ,高程方向允许偏差不大于100mm。由于地质条件复杂,切眼坡度较大,对垂直方向的贯通带来了很大难度。   3编制合理可行的技术设计   1)为保证及时、准确地贯通,按照《煤矿测量规程》及有关规定,我们按常规方法进行了贯通误差预计,根据公式:   导线测角误差引起的:   M2xβ==    =3783×10-6(m2)   导线量边误差引起的:   M2X’L=   #8195;#8195;#8194;=0.00052×731+0.0012×431+0.000052×4012=1016×10-6(m2)   K点在X′轴方向上的预计中误差:   Mxk==0.069(m)   贯通点K在水平重要方向上的预计误差:   Mx预=±2Mxk=2×0.069=0.l38(m)   预计值小于工程要求的中线偏差 0.20m, 说明上述贯通测量方案可行。   高程误差预计,在图纸上进行分段预计得 Mh=±48mm 取两倍中误差得贯通点K在高程方向上的预计误差:Mh预=2Mh=土96mm,预计结果说明高程测量方案是可行的。   2)利用原井下平面控制网导线边yj38-yj39为起始边,为消除起始边误差,采取导线自身闭合的方法。   3)结合实际情况,对测量方案进行如下优化:提高对中和测角精度、加大边长减少测站数、倒装切眼的贯通组成闭合导线进行检查,保证贯通精度可用平差值修正前进方向等措施。经过以上处理,贯通精度为fx=107mm、fy =60mm,满足生产需要。   4具体实施(仅介绍平面测量)   1)贯通测量路线见图1。   2)井下平面测量:①为了提高对中精度、克服风大的影响,本工程采用瑞士产ZNL型天地天顶仪进行点下对中。②井下导线采用四架法观测,按7″级导线技术要求施测;测量仪器选用DTM-452c全站仪,具体限差要求:同一测回半测回互差≤20″,两测回互差≤12″,两次对中测回互差≤30″。边长测量两测回,往返观测。对导线测量,需要独立进行两次,结果符合规程限差要求后,最终测量成果取两次的平均值。在下井前所用工具、仪器应进行检查校正,确保操作准确。在测量过程中,要严格按规程和仪器使用说明书操作,同时注意防爆。   5精度评定   3311工作面2009年11月开工,经过14个月的时间后,在2011年1月顺利贯通,实测贯通导线长度3148m。贯通后用小钢尺实际量取贯通偏差值,在水平重要方向上为122mm。按照7 秒级导线施测的技术要求,将贯通点两端的导线进行连测,求出坐标闭合差和导线相对闭合差为:   fx = - 107mm;fy = - 60mm;k=1/25000   以上实测的贯通偏差值均小于规定的容许偏差值。整个贯通测量工作是正确的,贯通测量方案是可行的。   6贯通总结   1)利用倒装切眼连接上、下风巷的支导线,形成一条闭合导线进行检查,可以提高导线精度,用平差值修正前进方向。   2)必须严格遵守《煤矿测量规程》和其他有关贯通测量工作的规定来进行贯通测量工作。特别是对煤矿贯通测量工作来说,技术性强、重要性大,贯通误差的大小直接影响工程质量的好坏和煤矿的安全生产。测量工作人员要充分认识贯通工作的重要性,在贯通测量的实际操作过程中,一定要严谨、细致,合理选点,认真、真实观测记录每个数据,遵守相关操作规程。若遇到超限情况,要仔细分析超限原因,并要进行重新测量。   3)通测量工作属于团体作业,不能个人主义,要发挥团队精神,相互协

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