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云冈煤矿污水处理厂的设计及运行效果分析
云冈煤矿污水处理厂的设计及运行效果分析
摘 要:云冈煤矿毗邻云冈石窟,其污水治理工程被列入大同市重点污染治理工程。该工程于2012年7月建成投入运行,采用A/O+BAF工艺,处理后的水质达到一级A类标准,满足回用和排放要求,运行效果良好。年节约水费876万元,减少COD排放量约700t/a,环境效益和经济效益十分明显。
关键词:煤矿;污水;A/O;BAF
中图分类号:X703 文献标识码:A
云冈煤矿东距著名的世界文化遗产云冈石窟5km,1973年投产,现核定生产能力480万t/a,其生活污水一直未进行有效处理,为保护云冈石窟周边水体环境,大同市将云冈煤矿生活污水治理作为环保重点工程。
云冈煤矿为数十年的老矿井,污水排放系统复杂,污水主要来自办公区、澡堂、食堂、家属区、医院、学校以及部分生产区的工业废水。
1 设计水量及水质
云冈煤矿生活污水平均产生量为5700m3/d,最大产生量为6680m3/d。设计污水处理厂处理能力为300m3/h,平均每天工作20h(含5%的自身污水量),最大水量时每天工作23h。
云冈煤矿地处严重缺水地区,供水费用昂贵。为节约用水、减少生产成本,设计单位在编制初步设计时,建议将处理后的生活污水回用矿井生产。中水主要回用于选煤厂补充用水、矿井防尘洒水、绿化用水等生产环节,总生产用水量约4000m3/d,矿井生产时间为每天16h,设计回用能力为280m3/h。
根据大同煤矿集团公司多次监测数据,确定设计主要进水水质见表1。根据大同市环保部门要求,设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准。
2 工艺流程
云冈煤矿生活污水水质变化大,水处理专业管理水平较低,针对这一特点设计采用工艺为:初沉池+A生化池(缺氧水解)+O生化池(好氧接触氧化)+二沉池+曝气生物滤池(BAF)+消毒工艺。具体流程见图1。
图1 云冈煤矿污水处理厂工艺流程图
3 主要工艺设计参数
3.1调节池
煤矿生活污水排放量和水质均不稳定,不均匀系数较大,设计调节池进行调节水质水量,调节池尺寸为22×18×3m(顶覆土4.5m),污水有效停留时间为4h,内设4台潜水搅拌机防止污泥沉淀。
3.2初沉池
云冈煤矿工业场地排水管网不完善,生活污水中混入较多的煤尘,悬浮物含量较高,且煤泥不宜自然沉降,为避免煤尘对后续生化系统造成影响,设初沉池去除水中大部分的煤尘。
初沉池为机械反应沉淀池,反应时间为15min,沉淀时间为1.5h,尺寸为24.2×9.2×4m,分成2组。内设机械混合反应搅拌机、吸泥机。
3.3 A生化池
A生化池采用缺氧水解工艺,属于升流式厌氧污泥床反应器的改进型,适用于处理低浓度的生活污水,水力停留时间为0.5~3h,能在常温下正常运行,不产生沼气,并在基本不需要能耗的条件下对有机物进行降解,降低了造价和运行费用。
A生化池尺寸为15×12×5.0m (地下4.3m),顶覆土0.5m,2座,污水上升流速0.83 m3/m2·h,最大回流比时上升流速2.5 m3/m2·h。
3.4 O生化池
煤矿环保管理水平一般较低,水处理专业技术人员很少,O生化池设计采用管理简单、耐冲击负荷的接触氧化工艺。O生化池主要去除水中的有机物,同时去除污水中部分氨氮。为保证总氮的去除,在O生化池末端设污水回流至A生化池,设计回流比为100%~200%。
O生化池尺寸为15×14×5.0m (地下4.3m),顶覆土0.5m,2座。内设弹性填料高度为3m,污水有效停留时间为4h,采用微孔曝气器,设计气水比为8:1。
3.5 二沉池
二沉池采用辐流沉淀池进行泥水分离,设计表面负荷为1m3/m2·h。二沉池尺寸为φ14×4.41m(地下4.21m),2座。
3.6 BAF
BAF将进一步去除污水中的有机物、氨氮、悬浮物,最终能使污水达到回用或排放标准。
BAF尺寸为8×6×6.2m(地下3m),3座。空池流速为2.1m/h,内设多孔填料高度为3m,采用单孔膜曝气器曝气,采用长柄无堵塞滤头布水、布气,气水比3:1。
BAF采用气水联合反冲洗,反冲洗气速为60m/h,反冲洗水速为20m/h。
3.7 消毒
采用复合式二氧化氯发生器进行消毒,设计二氧化氯投加量为13mg有效氯/L,消毒池有效停留时间为30min。
3.8 污泥处理
采用带宽1.5m的浓缩一体化带式压滤机对污泥脱水压滤,配备4m3的电动泥斗和4t的密闭污泥运输车进行污泥周转和运输,污泥基本不落地。
4 实际运行效果
云冈煤矿污水处理厂2012年7
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