井下902705水泵房排水系统优化改造的设计.docVIP

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井下902705水泵房排水系统优化改造的设计

井下902705水泵房排水系统优化改造的设计   摘 要:依照设备寿命期管理细则,了解全矿区域内排水系统的运行情况以及存在的各种隐患,并按照管理细则和安全规程的要求,对A区902水泵房、B区705水泵房进行重点改造,改造完成后,设备事故率大幅降低、排水能力显著提高、系统运行更加稳定,并获得了显著的经济效益。   关键词:设备;寿命期;管理;改造;排水系统   中图分类号:TD63 文献标识码:A   1公司概况   在现代企业中连续性、大机械化生产依赖于机电设备的连续、高效、安全和无故障运转。煤矿企业高产高效、提质降耗,乃至实现安全生产的长治久安。   开滦集团唐山矿业分公司(以下简称该公司)井下排水系统担负着全矿的井下排水任务,其设备管理和设备的维修使用是机电科的主要工作之一,管理目标是安全运转,管理极致是零事故率。但由于单位性质和历史的原因,该公司作为煤业公司最早投入生产的主要生产矿井,井下排水系统具有老旧设备多、设备耗能高、效率低、维修管理难度大的特点。就目前情况看,在现有设备能力不变的情况下,很难满足产量不断提高、长期保持高效运转的安全生产要求,日常工作难度会越来越大。要实现设备在无事故状态下高效率运转,传统的管理方式显然不适应。   2改造工程   按照设备寿命期管理理论,根据生产需要和设备管理要求,经研究决定,对井下排水系统设备实施寿命期管理。在有计划、有步骤地实现设备验收、安装、使用、检修、改造、报废全过程寿命期管理下,对902水泵房、705水泵房进行优化改进,从而使设备达到无故障、高效率运转,保障井下排水安全,满足日益增长的生产需要。   在902水泵房、705水泵房的优化改造过程中,完全按照设备寿命期管理要求,结合井下环境的实际情况,从改造方案的设计、审定到设备的验收、安装、使用、检修、改造、报废全过程严格规划,确保达到预期效果,具体改造情况如下:   (一)、705水泵房直排改造工程   1改造背景   705水泵房直排改造之前,井下排水系统是由805水泵房、905水泵房、南三水泵房排放到705水泵房,再由705水泵房排放到501水泵房,最后501水泵房经7L水泵房排放到地面,排水过程相当复杂,而且需要大量人力。随着采煤深度的增加,水量大幅上涨,排水管路和设备满足不了最大涌水量的要求,不符合规程规定,必将对矿井造成威胁;而且唐山矿业公司排水系统比较复杂,环节多,造成电能的严重浪费;管路维修费用高,每年维修费用约为15万元,并且排水系统管路老化,急需更换,共需费用120万;对角排水系统中大部分管路处在回风巷中,若需要维修不能用火,存在安全隐患,将对管路维修造成巨大的障碍。因此,为满足安全生产的需要、节能降耗,对705水泵房进行直排改造。   2施工方案   经过多方调研和方案论证,决定采用建立705水泵房直排系统方案,即对705水泵房进行改造,取消原705泵房 → 501泵房→7L 泵房 → 地面的排水系统,建立705水泵房直排地面系统。在建立705新泵房并安装4台PJB 200×9型排水泵及电控设备的基础上,再利用705老泵房原有泵位,安装上4台PJB200×9型排水泵及电控设备,并铺设直排管路,通过10号井直排地面,以达到建立水泵直排系统的目的,提高排水能力,降低电能及人工损耗;通过老旧设备的淘汰、新设备的投入,建立简单、高效的排水系统,消除故障和安全隐患,争取实现设备的无故障运行。   3改造效果   705水泵房改造工程顺利完成后,排水能力和效率得到了大幅提高,消除了设备运行的故障隐患,大大简化了排水系统,降低了排水系统压力,并且8台水泵完全有能力满足现在和未来的生产需要,并且符合《煤矿安全规程》的相关规定。501与7L水泵房取消后,每年可节省人工费用20余万元、电费140余万元、设备维修费用15万元,创造了巨大的经济效益。   (二)、902水泵房改造工程   1改造背景   多年来,A区902水泵房扮演着厂区内排水系统主力的重要角色,但因为时间久,设备老化等各种原因,902泵房水泵故障率高,排水能力有日益下降的趋势,不能满足厂区内对排水能力的要求,同时也加大了设备管理的难度。   改造前,902水泵房有3#、4#、5#、6#泵共4台泵,每天的泵点约43个,每个泵的平均寿命为30天,每月检修人数为6人,经过前期更换逆止阀、闸板阀等改造项目使得泵房每天的泵点为38个,减少了5个泵点,每月节省电费68400元,每年节省电费820800元;并且使每个泵的使用寿命由原来的30天提高到45天,相当于每年少检修了8台水泵,节约72工时,而且节约了每年的大修费用约21万元,但由于设备老旧,管路设计不合理,且902泵房备用水泵系数不够,无法满足A区对排水能力的要求以及矿山安

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