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坑口发电公司机组冷态启动过程优化剖析
坑口发电公司机组冷态启动过程优化剖析
引言:本文针对600MW火电机组冷态启动时间长的情况进行分析,在保证设备安全的基础上,对机组冷态启动过程进行优化,缩短了机组启动时间,节省了厂用电,降低启动油耗,实现了机组安全、经济启动,对同类型火电机组启动具有参考意义。
前言
近年来,燃油、煤炭等原材料价格及环保成本逐年提高,机组利用小时下降,降低运营成本,提高节能效益,已引起发电企业的高度重视。本文通过对机组冷态启动过程进行优化分析,采取相关运行措施,缩短机组启动时间,达到了节油、节电的目的。
一、概况
霍林河坑口发电公司现有两台600MW汽轮发电机组,锅炉为亚临界压力,一次中间再热,强制循环炉型,最大连续蒸发量为2080t/h,采用微油复合点火技术。汽轮机为单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式,控制调节采用DEH系统。
二、冷态启动过程
启动闭冷泵(10分钟)→锅炉上水泵(5分钟)→排汽装置补水和凝结水管道补水(90分钟)→启动凝泵向除氧器上水(45分钟)→炉侧给水管道注水,除氧器投加热,水温提至80℃(120分钟)→启动给水泵向锅炉上水(150分钟)→投入轴封供汽,启动三台真空泵抽真空,投入半侧风机运行,启动密封风机(15分钟)→投入等离子增压风机及小炉膛三支油枪,A磨暖磨(15分钟)→投入微油和启动A磨,锅炉开始升温、升压,达到冲转参数,启动EH油泵和启动油泵运行(300分钟)→汽机冲转至转速400rpm(15分钟)→停留5分钟后继续升速至2000 rpm(10分钟)→中速暖机(150分钟)→中速暖机结束,继续升速至3000 rpm(15分钟)→发电机并网带初始负荷(10分钟)→初始负荷暖机、停止炉膛小油枪(30分钟),→逐渐启动B、C、D磨煤机,逐渐带负荷至210MW(50分钟)→停止微油运行(5分钟)→启动另一台一次风机(5分钟)→加负荷至300MW,投入另一台送风机和引风机(20分钟)。
三、问题提出
(一)机组启动时间过长。从机组启动前补水至并网带50%额定负荷需1060分钟。
(二)厂用电增加较多。
(三)油耗量大。由于从点火至切除油枪用时605分钟,耗油需14吨。
(四)暖机效果差。以2009年3月10日2号机组启动为例:主汽压力5.9MPa暖机150分钟后,汽缸金属温度汽缸总膨胀才达到5.2mm。
(五)挂闸前中压主汽门打不开,阀切换过程中高压主汽门在19%位置卡涩。
四、原因分析
(一) 厂用电增加。一是过早投入闭冷泵、锅炉上水泵、凝结水泵运行;二是从锅炉上水开始一直投入给水泵运行;三是机组从锅炉点火至并网用时515分钟,启动时间过长,厂用电相应增加。
(二)油耗量大。一是点火用煤质差,灰分、水份较高;二是炉水温度低,升温至产生蒸汽起压过程速度慢;三是锅炉点火初期炉膛温度低,煤粉着火不稳定,磨煤机煤量受限。四是工作安排不当,耽误机组正常启动。五是部分运行人员节油意识不强。
(三) 暖机效果差。一是高低压旁路开度匹配不当;二是背压低;三是主蒸汽压力高;四是主汽温度变化大。上述原因导致高压主汽门预启阀开度小,进入的蒸汽流量小,经过节流损失,蒸汽温度进一步降低,蒸汽与金属温差小,加热速度缓慢,暖机效果不好。
(四) 高中压主汽门存在问题。机组挂闸后中压主汽门打不开,阀切换过程中高压主汽门预启阀开度在19%位置卡涩。主要原因是是主汽门设计、安装质量存在问题,另外受运行参数影响,门前后差压大。
五、采取措施
(一)降低厂用电消耗。一是启动时50%负荷以下时锅炉半侧风机运行;二是闭式水系统在中速暖机结束前由邻机带;三是锅炉上水期间只维持凝补泵及给水泵运行,上水结束停止给水泵;四是轴封投入前启动凝结水泵运行;五是炉水循环泵点动后维持单泵运行;六是并网后再投入空冷风机并保持低频运行;七是保持轴封供汽压力25~30KPa,维持三台真空泵运行迅速抽真空,背压降至35KPa左右,保持一台真空泵运行。
(二)降低启动油耗。一是机组启动前筒仓进入高热值燃煤;二是合理使用等离子小炉膛油枪配合加热A磨煤机一次风,烟温180℃时,启动第二台磨煤机,保持两台制粉系统均低煤量运行,并停止等离子小炉膛油枪;三是根据汽包金属温度逐渐提高上水温度,点火前汽包温度达到90℃;四是统筹安排,保证锅炉上水、风机启动及点火操作时间的衔接;五是中速暖机结束后投入第三台磨煤机,并网前投入第四台磨煤机,逐渐提高煤量至180吨/小时,并加强燃烧调整,机组负荷150MW以上,炉膛负压波动小于±50Pa,及时切除全部油枪运行。
(三)提高暖机效果。一是选择恰当的蒸汽参数:主汽压力5.0MPa,再热蒸汽压力0.5~1.0MPa主、再热汽温度
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