塑编挤出机加热器节能改造实例剖析.docVIP

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塑编挤出机加热器节能改造实例剖析

塑编挤出机加热器节能改造实例剖析   [摘 要]本文对塑编行业常用挤出机加热器与其优缺点进行了概述,并结合本企业实际进行了石英加热圈节能改造,对其改造运行情况与效益进行了分析,借以为塑编行业提供参考。   [关键词]塑编;挤出机;加热器;石英加热器   中图分类号:TB486 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)03-0110-01   塑编挤出加工过程是将PP等塑编原料送入到机筒与旋转的螺杆之间,进行输送、压缩、熔融,最终从模头定量挤出的加工过程。塑料行业是我国国民经济的支柱产业之一,但其能源消耗量非常大。现阶段,对挤出机加热器进行节能改造成为了塑编行业重点关注的问题。   一、塑编行业挤出机加热器应用发展概况   (一)铸铝加热器及其优缺点   铸铝加热器是塑编行业普遍使用的挤出机加热器,该加热器将电阻丝装配于金属管当中,同时采用氧化镁粉等绝缘材料进行填充,并将该金属管铸于铝合金,进而让热量通过接触传导方式传到模头或者机筒上。该加热器的优点在于体积小、便于安装和拆卸,成本低,使用寿命长。取代了旧式的电阻丝加热器,在塑编机械中得到广泛的应用。但铸铝加热器的热效率较低,能耗较大。在近年来的应用中发现,铸铝加热器的能耗比较高,相关研究指出,其热效率仅为32%,而68%的热能均损耗释放到了空气中;挤出机周围温度很高,外壳温度在200℃以上。这种高能耗的生产对企业来讲是得不偿失的。   (二)电感加热器及其优缺点   电感加热器是通过电力电子技术与电磁兼容技术,将交流电源(222V)进行整流、滤波与逆变成为高频交变电流(25~30kHz),并将其转换为高频交变磁场,当磁场与金属料筒相结合进而转变为高频交变电流。所要加热的设备在高频交变电流下直接从内部发热。电感加热器的有点在于能够快速加热,加热效率高,热损较少,且调节灵敏性高,使用寿命长,能耗较低,与普通加热器相比,能耗仅占到其30%。但电感加热器体积较大,成本较高,初始安装成本超过普通加热器的5倍,且维修保养困难。电感加热器通常用在大型工业锅炉加热、热固性塑料用模具、注射熔融金属特殊装置上。而在挤出机、注塑机机筒加热上的使用还处于尝试应用阶段。   (三)石英加热器及其优缺点   石英加热器是在石英玻璃管中穿入电阻丝,而石英管对电阻丝产生的热能、光能进行反射。在贴近机筒的一面,热光能量能够直接被传导和辐射到机筒,而不需要额外使用反光保温材料进行保温,同时经反射作用将热光能量反射给机筒另一面,进而大幅度的减少热量的损耗。石英加热器的有点在于质量轻、体积小,便于安装与拆卸,成本透入低,且具有良好的节能效果。与铸铝加热器比较而言,成本没有较大的差别,反而更加轻便省电,其消耗电能为铸铝电热器的65%~85%。但石英加热器的石英管较为脆弱,易碎,对使用寿命造成较大的影响。现阶段,石英加热器的使用在塑编行业越来越多,使用年限最长为4年,产品质量过关,且加热圈无烧毁。但在石英加热器的使用过程中,应避免石英管发生意外撞击。   二、塑编挤出机使用情况与改造方案   (一)塑编挤出机使用情况   2013年,本单位主要机组保包括一台制袋机、一台复膜机与两台拉丝机。挤出机加热器均采用的是铸铝加热器,制袋机最高加热功率为30kV,实际消耗功率为22kV,年运行时间为3021h,年加热用电量为6.5万kWh;复膜机最高加热功率为40kV,实际消耗功率为32kV,年运行时间为3003h,年加热用电量为8.6万kWh;拉丝机1#最高加热功率为62kV,实际消耗功率为44kV,年运行时间为2988h,年加热用电量为12.4万kWh;拉丝机2#最高加热功率为62kV,实际消耗功率为44kV,年运行时间为6723h,年加热用电量为28.9万kWh。根据上述数据对塑编车间年加热用电量进行计算,年加热用电量合计为56.4万度。   (二)改造方案   本次改造设计综合考虑上述三种挤出机加热器的性能与使用情况,从节约投入成本出发,决定在用石英加热器对铸铝加热器进行替换,其余温控等均不作改变。整个改造实施过程分为三个阶段:试验阶段,在拉丝机1#挤出机料筒上更换石英加热圈,在更换后进行试验,通过长时间使用时间的试验来对石英加热圈质量进行考验。推广应用阶段,将石英加热圈推广应用待其他机组挤出机料筒上。改造完成阶段,改阶段主要完成石英加热板、石英加热棒在模头、过滤装置上的更换,并最终实现在全部挤出机加热器上的更换与应用。   (三) 改造效益评估   1) 机筒升温迅速,在1h内便可升温到所需温度,与现在相比节省约一般的时间;   2) 外壳温度在60℃左右,手可触摸,能够有效改善工作环境;   3) 根据节能25%计算,确保热效率为40%,每年节约用电量在56.4(

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