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工程坝基基础固结灌浆生产性试验成果剖析
工程坝基基础固结灌浆生产性试验成果剖析
摘要:分析了该工程基础固结灌浆的生产性试验成果 ,并取得重要结论。
关键词:施工工艺;固结灌浆;压水试验
1工程概况
喀腊塑克水利枢纽工程是引额供水工程的水源工程之一,也是额河干流上具有不完全多年调节功能的控制性工程。是一项以供水为主的大型水利枢纽工程。
喀腊塑克水库总容24.19亿m3,调节库容19.18亿m3,最大坝高121.50m,水库正常蓄水位739m,死水位680m。喀腊塑克水利枢纽工程等别为Ⅰ等工程,工程规模为大(1)型,大坝为1级建筑物。
全坝共分为83个坝段,均采用永久横缝,主河床及两岸岸坡坝段横缝间距15m,两岸阶地坝段横缝间距20m。在全坝基范围内进行铺盖式固结灌浆。孔深为5m、8m和15m三种(均指基岩深度),孔排距设计为3m,呈梅花型布置。
2试验目的
2.1论证现有的灌浆机具和设备的可行性和适宜性,灌浆方法和工艺的可靠及合理性。
2.2通过现场不同孔排距的布置经灌浆处理后,论证坝基能否满足设计质量标准,并确定较合理的孔排距布置。
2.3验证设计最大灌浆压力的可行性和合理性,灌浆浆液和配比等参数的适宜性,了解岩石的可灌性和耗灰量,为后期施工提供依据。
2.4通过灌浆试验,确定合理的工效和资源配置,为后期工期计划和保证提供依据。
3试验布置方案
此次固结灌浆生产性试验先在79#坝段上进行,试验完成后,根据结果又选择78#坝段主要进行加密孔排距的固结灌浆试验工作。79#和78#坝段均为常态砼,盖板厚1.50m左右。79#坝段共布置7排孔,其中上游1~3排孔排距为2.50×2.40m,下游4~7排孔排距为3×3m,分别在两边排各布置2个先导孔。78#坝段设计共布置12排孔,其中上游1~6排孔排距1.50m×1.50m,下游6~12排孔排距2m×2m。
4灌浆
4.1灌浆方法均采用自上而下分段灌浆法,灌浆过程按两序加密的原则进行,分Ⅱ序,先进行Ⅰ序孔后Ⅱ序孔逐渐加密。
4.2灌浆材料为42.50级高抗硫硅酸盐水泥,为纯水泥浆。
5灌浆成果分析
79#坝段共布置7排孔,孔数50个,灌浆进尺258.80m,总注入水泥7 482kg,最大单注218kg/m,平均单注29kg/m,其中单位注灰量〈10kg/m占32%,在10kg/m~50kg/m占52%,50kg/m~100kg/m占10%,大于100 kg/m占6%。灌前透水率最大77Lu,平均16.50Lu,其中透水率q<3Lu占32%,透水率3Lu< q<10Lu占30%,透水率q>10Lu占38%,说明岩石较破碎。
78#坝段共布置12排孔,孔数98个,灌浆进尺509.82m,总注入水泥9137.25kg,最大单注219kg/m,平均单注17.90kg/m,其中单注小于20kg/m占82%,在20~50 kg/m占10%,50~100kg/m占6%,大于100 kg/m占2%。灌前透水率最大79.40Lu,平均6.58Lu,其中透水率q<3 Lu占70%,3Lu<q<10Lu占12%,10Lu<q<50Lu占14%,q>50Lu占4%,说明岩石较完整,可灌性较差,但局部仍有破碎带和较发育的裂隙,岩石透水率较大,可灌性较好。
6效果检查
灌后效果主要以检查孔压水试验和物探声波测试分析评价,检查时间为灌后3d左右进行,79#坝段布置3个检查孔,78#坝段共布置9个检查孔。
79#坝段检查孔压水试验成果说明,透水率均大于3Lu,且值较大,初步分析原因是,基岩开挖较浅, 荷和风化裂隙发育,造成透水率较大而吸浆量较小,岩石可灌性较低。另外,裂隙多为陡倾角,连通性较差,II序孔对I序孔的影响程度较小,因此,在岩石较破碎,陡倾角裂隙发育的坝段宜加密孔排距是提高灌浆效果较有效的措施。
78#坝段检查孔压水试验成果说明,孔排距1.50m×1.50m,灌浆部位共布置了2个检查孔,透水率均小于3Lu,满足设计要求;孔排距2m×2m,灌浆部位共布置了7个检查孔,透水率有两段小于3Lu,合格率29%,有5段透水率大于3Lu,最大为7.20Lu,检查孔压水试验结果反映,孔排距1.50m×1.50m钻孔经灌浆处理后,岩石透水率基本能满足设计标准,2m×2m钻孔经灌浆处理后,岩石透水率不能满足设计标准。
7结论与分析
7.1使用的钻孔设备和灌浆机具以及自动记录仪有较好的适宜性,机械式栓塞和气(水)囊式栓塞均具有操作方便,性能可靠的特点,能满足施工要求。
7.2造孔、裂隙冲洗、压水试验和灌
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