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  • 2018-12-07 发布于福建
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电袋除尘技术在循环流化床锅炉机组应用探讨.doc

电袋除尘技术在循环流化床锅炉机组应用探讨

电袋除尘技术在循环流化床锅炉机组应用探讨   [摘要]文章结合山西鲁能晋北铝业有限责任公司自备电厂将循环流化床锅炉配套的静电除尘设备改造为电袋组合除尘器的成功经验,就电袋除尘技术在循环流化床锅炉机组的应用进行探讨。   [关键词]电袋组合除尘器;除尘效率;经济效益   [作者简介]柳长青,山西鲁能晋北铝业有限责任公司自备电厂,山西原平,034100;许昕,山西鲁能晋北铝业有限责任公司自备电厂,山西原平,034100;周建新,山西鲁能晋北铝业有限责任公司自备电厂,山西原平,034100   [中图分类号] TM62 [文献标识码] A [文章编号] 1007-7723(2010)03-0150-0004      一、前言      循环流化床锅炉因其高燃烧效率和燃烧清洁性及对燃料的适应性而迅速发展起来,它使用含硫高、灰分高、发热值低等其他锅炉不能燃用的燃料能干净地燃烧,大大减少硫化合物和氮氧化合物的产生和排放,减少环境污染。目前我国循环流化床锅炉的容量主要有75t/h、130t/h、220t/h和440t/h等。随着环保要求的日趋严格,国家对烟尘及二氧化硫的排放提出更严格的要求,现执行的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)中对新建燃煤电厂的烟尘排放浓度提高到50mg/m3、二氧化硫的排放浓度提高到400mg/m3。循环流化床锅炉通过掺烧石灰石可解决烟气脱硫问题,同时也导致静电除尘器的除尘效率下降,采用静电除尘器处理的烟尘排放浓度很难达到环保要求。      二、静电除尘器改造前的状况      山西鲁能晋北铝业有限责任公司自备电厂一期工程装机容量为3×25MW机组,锅炉采用济南锅炉厂YG-240/9.8-M1型高温高压、单汽包横置式、单炉膛、自然循环、全钢架π型布置循环流化床锅炉,每台锅炉配备一台XKD135x4/2干式、卧式、板式双室四电场静电除尘器,汽轮机由武汉汽轮机厂生产,其中#1机为抽凝机组,#2、3机为背压机组,机组为母管制,主要供给氧化铝厂工业用汽。4台锅炉分别于2005年1月~6月建成投产。一期工程静电除尘器主要规范:设计处理烟气量430000 m3/h、除尘效率98%、入口烟气含尘量21.25g/cm3、烟气停留时间18~19S、电场风速0.88m/s、收尘极板总有效面积10800m2、电场数量4个、同级间距400mm。   2007年3月公司委托太钢能源环保部监测站对自备电厂#1、#2、#4炉的烟气排放及脱硫效率进行了监测,监测数据如表1所示。   山西省环保局于2007年5月再次进入该公司对烟气排放及脱硫进行监测,监测时自备电厂将锅炉负荷降至50%运行,但仍未能达到环保要求,烟气排放浓度在400 mg/m3。      三、静电除尘器存在问题及其原因分析      我们从静电除尘器本体、锅炉燃料的变化、锅炉燃烧的变化、锅炉炉内脱硫添加剂的使用等几个方面进行分析,总结出造成静电除尘器除尘效率降低的原因有以下几点:   (1)设计煤种灰分与实际煤种灰分偏差较大,造成烟气中的粉尘含量较大。   (2)由于除尘器设计值与实际烟气量偏差较大(设计值430000m3/h,实际运行值530000m3/h以上)。烟气量大的主要原因有:由于采购原煤达不到设计要求,使锅炉燃煤量增加,燃烧份额增加相应的烟气量也增加。   (3)循环流化床锅炉采用炉内脱硫,钙硫摩尔比为2.3时脱硫效率能够达到90%(石灰石粉的加入量设计为1.5t/h,石灰石中CaO含量为54.56%)。目前为确保脱硫效果需要的石灰石量为3~41.5t/h。由于石灰石粉的加入致使烟气中灰的比电阻降低,致使静电除尘器对比电阻低的粉尘难以有效捕集导致除尘效率下降。   (4)安装时由于安装质量问题造成静电除尘器内部的大框架变形,小框架在长时间运行后也随之变形,影响了静电除尘的正常工作效率。      四、改造方案的论证与确定      (一)除尘器改造方案的考察   自山西鲁能晋北铝业有限公司决定对自备电厂静电除尘器进行改造后,立即组织人员到同类型循环流化床锅炉的山西某电厂(哈尔滨锅炉厂锅炉)、天津某电厂(济南锅炉厂的锅炉)的济南某热电公司进行实地考察交流,同时向国内几家大型除尘器生产厂家和权威环保研究院所进行咨询。在与其的交流中发现两厂的烟气排放也均未达到国家环保要求,而且都是在机组投产后相继进行了改造,并且改造后的效果良好。从当时掌握的信息来看,由于国家环保监察力度加大,有许多的循环流化床锅炉在设计中就将静电除尘器改为电袋复合式除尘器。   (二)除尘器改造方案的确定   鉴于以上原因,山西鲁能晋北铝业公司根据自己生产的实际情况和需求,组织人员进行技术攻关,并综合各方面的建议、意见,提

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