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QC改善案例培训课件(ppt 36页)
要因分析 确认标准: 确认设备完好 确认方法: 观察分析 确认人: 李贺 确认时间: 2012.8.23 确认情况:轨道高低不平,后尾座在顶进过程中不固定,都会导致缸筒与活塞杆的同轴度不平衡,引起装切。 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 操作方法的标准性 要因分析 确认标准: 确认密封OK圈的材质及结构 确认方法: 观察分析 确认人: 李贺 确认时间: 2012.8.23 确认情况:密封OK圈的材质为聚甲醛,开口式,由压紧状态到宽松状态会由于弹性大,出现膨胀现象。 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 操作方法的标准性 要因分析 确认标准: 确认环形槽的结构合理性 确认方法: 观察分析 确认人: 李贺 确认时间: 2012.8.23 确认情况:环型槽的深度为2mm,宽度为20mm,倒角20度,进入环形槽后,开口式OK圈由之前的压紧状态变得宽松,进入第二道倒角时,密封圈容易装切。 通过第一道倒角的时候,OK圈由紧变松,不会装切。 通过第二道倒角的时候,OK圈由松变紧,特别容易发生装切现象。 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 操作方法的标准性 1 2 要因分析 确认标准: 装配方法符合工艺标准 确认方法: 现场调研 确认人: 李贺 确认时间: 2012.8.23 确认情况:现场有装配作业指导书,但不是针对在装缸机上装配的产品,针对的是重型支腿类油缸。 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 操作方法的标准性 要因分析 确认标准: 确认温度 确认方法: 观察分析 确认人: 李贺 确认时间: 2012.8.23 确认情况:当温度低于零度的时候,支撑会变硬,装配时导致装切,当前季节处于夏秋季节,温度高于零度,不存在温度低的现象。 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 操作方法的标准性 要因分析 确认标准: 确认光照度 确认方法: 观察分析 确认人: 邵伟 确认时间: 2012.10.23 确认情况:经过测量,短缸装配区的光照度约为321勒克斯,装配区域的国标光照度为300勒克斯,符合国家标准。 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 操作方法的标准性 300LUX 321LUX 要因分析 确认标准: 检验标准及检验工具 确认方法: 观察分析 确认人: 李贺 确认时间: 2012.8.23 确认情况:目前的检测方法为目测和手测,缺少关键特性的目视化看板,没有专门的检测工具及标准。 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 操作方法的标准性 要因分析 员工技能水平不够 员工质量意识淡薄 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 温度低,支撑变硬 光线弱 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 装配方法的标准性 要因 非要因 对策计划 设备老化 OK圈弹性大,容易膨胀 环形槽结构不合理 倒角及油口毛刺依靠目测和手测 重点考虑,制定对策 操作方法的标准性 对策计划 对策一:短缸装缸机设备维修改造 要因 对策目标 措施 短缸装缸机设备老化,托架及后尾座无法保证缸筒与活塞杆保持同心 保证缸筒与活塞杆的托架保持同轴度。 对现有设备进行维修改造。 其他 负责人:工艺/ 设备 完成期限: 实施地点:短缸装配 备注:考虑设备维修改造费用较大,ZL20DBA产品数量较少,综合考虑,优先考虑实施其他改善。 降低ZL20DBA装切不良率 2012年8月 项目注册 小组名称 精益QC小组 成立时间 2012/08/21 课题名称 降低ZL20DBA装切不良率 课题类型 现场型 组长 邵伟 活动日期 2012.8~2012.9 课题注册 2012/08/21 小组成员 8人 注册编号 JY120801 活动频次 1~2次/季度 QC活动时间 2个月 序号 姓名 部门 职务 小组分工 1 邵伟 制造部 精益专员 组织策划 2 师文栋 技术中心 技术设计员 技术分析改进 3 殷国防 技术中心 工艺员 工艺分析改进 4 李贺 装
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