- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
D600前轮毂装配质量提升QC培训课程(ppt 44页)
; 前桥厂一车间“凝心聚力” QC小组始终是以现场为核心,现场改进活动为抓手,本着与生产经营实际相结合,解决实际问题、提高产品的实物质量,持续活动,努力将QC小组活动和班组实际管理创建工作相融合,提高班组产品质量的同时,提升班组管理水平。现在把我们金一班的活动成果“D600前轮毂装配质量提升 ”向各位汇报,不足之处恳请指教。;5;QC小组简介;质量问题图片;D600工艺质量要求:
1.D600前轮毂轴承孔与弹壳要求无间隙,必须是过盈配合;
2.轴承孔弹壳装配后要求无震纹、台阶等。;课题选择;活动计划及实施进度;现状调查;结论:从以上柱状图可以看出弹壳压偏和震纹占90.6%。;99%;目标可行性分析:;D600前轮毂装配质量低分析;确定主因;主因一:无专用夹具
对策实施:由于D600产品是特殊产品且产量低、以前没有专用夹具,装配精度全靠操作工来控制,很难达到100%合格。针对此问题,在68/67前轮毂装配夹具底座上,设计一个新夹具,实现三种产品夹具底座通用,并完成快速换模。
结论:经过改进后,弹壳装配的质量有很大的提升,完全消除了压偏的现象,但震纹任然存在,需进一步改进!;装配现状:装配时的位置及装配精度全靠人来控制,容易造成压偏,需要返工而且装配过程需要来回两次的翻转,效率低。;压头连着压床,
是固定不动的。;6800/6700系列前轮毂装配夹具;根据D600工件的尺寸来设计夹具的尺寸;原始的设计草图;定位环的工作原理;问题:D600前轮毂Φ90孔弹壳存在压不到位的现象,还需要手动重新补压一下。;由于D600前轮毂的高度较低,再加上机床的行程有限,导致蛋壳压不到位。;改进的压头的设计图纸;活动前的加工方法; 对策实施后我们小组对3月后两周加工的270件工件共存在质量问题6件,对存在的质量问题进行了调查,调查结果如下:;主因二:毛坯厂家加工D600前轮毂轴承孔设备无冷却液
对策实施:由于毛坯厂家加工D600前轮壳轴承孔设备为老式陈旧设备,缺少加工冷却的功能。因此车间与毛坯厂家一道分析原因制定相应的整改措施:
1、对外与毛坯厂家研讨对接,对设备增加冷却液,减少由于无冷却液而造成的热涨冷缩的尺寸误差。
2、对内在前轮毂装配岗位配备一个百分表,对于来料的毛坯尺寸进行100%检查,幷给予操作工毛坯测量工时,如果出现毛坯尺寸超差的,要求退回厂家。
结论:经过改进后,发现装配震纹现象大大减少,目标完成。;;; ;内部:
2.对来料毛坯进行控制,要求装配工序100%测量。; 对策实施后我们小组对4月前两周加工的342件工件合格率进行统计,共存在质量问题2件,对存在的质量问题进行了归类,调查结果如下:;效果验证; ;结论:装配时间由以前的平均62s缩短到现在的35s,生产效率提升43%。; 通过本次QC攻关,使D600弹壳装配质量得到提升,装配合格率由攻关前的92.4%提升到99.42% ,达到我们设定的目标值。;;;巩固措施;2、编制班组毛坯测量管理办法,将毛坯测量的记录在车间存档,并且每周车间及班组对记录的及时性和有效性进行检查,固化攻关效果。;3、巩固措施制定实施后,经过4月后2周的运行,小组在现场对实施效果进行了再次验证,4月后2周共计生产305件,装配后存在问题2件,合格率为99.34%调查结果如下:;回顾与体会
本次QC不但提升了产品的质量和生产效率,同时这也是我们小组首次尝试设计夹具并取得成功的QC案例。这让我们初步掌握了简易夹具设计的基础知识,让我们自身技能得到???成长。
改善是无止境的,每一次改善都是为了提高产品质量,更好的服务于顾客;改善成果只有不断完善和标准化,才能巩固和提升改善成果。;下步打算
在实践中不断巩固QC成果;扩展QC的应用范围;注重QC选题的科学性和实用性,针对我们现场的质量问题,小组决定将“提升D600合件精车全跳质量”作为下一个攻关课题!;汇报完毕,谢谢大家!
文档评论(0)