QC降低长隧道施工粉尘含量(PPT).pptVIP

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  • 2019-01-28 发布于天津
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QC降低长隧道施工粉尘含量(PPT)

;目 录;一、工程概况;二、小组简介;;计划 : 实施: 制表人:何付丽 制表日期:2015年04月10日;三、选题理由;四、现状调查;图4-1:隧道施工粉尘含量排列图;五、确定目标;六、原因分析;通过因果图分析,最后得出末端因素10个: (1)未按规定配备喷射人员。 (2)未建立质量责任制度。 (3)设备选型不合理。 (4)通风时间不足。 (5)未安装消烟器。 (6)维修保养不及时。 (7)未及时洒水。 (8)喷射距离过大。 (9)施工用水浑浊度高。 (10)检测工具少。;七、要因确认; 制表人:何付丽 制表日期:2015年6月6日;确认1:未按规定配备喷射人员 确认内容:按照作业指导书要求检查现场配备喷射人员数量 确认过程:小组成员高祎天对现场施工人员进行现场调查,检查结果每个作业工地均配置了5名喷射人员,符合人员配备要求。 ;确认2:未建立质量责任制度 确认内容:是否建立健全质量责任制度 确认过程:小组成员杨中坤对质量管理制度进行调查分析,项目部已建立健全质量责任制度,并严格按要求执行。 ;确认3:设备选型不合理 确认内容:核实通风机型号及功率 确认过程:小组成员杨杰、高祎天对隧道通风设备型号及功率进行了调查,核实所有设备型号均与方案设计相符。 ;确认5:未安装消烟器 确认内容:有无消烟器 确认过程:小组成员杨中坤2015年6月9日对隧道装运设备进行了现场验证,核实所有设备均按要求配置了消烟器。 结论:非要因;确认7:未及时洒水 确认内容:有无洒水 确认过程:小组成员杨中坤2015年6月,对各作业面进行了现场调查,发现现场粉尘沉积,作业面地面粉尘厚度达到2mm以上,通道口最为严重,隧道路面干燥,冲洗不及时,在通风、行车、作业中粉尘漂浮、扩散,加大了粉尘控制难度,造成粉尘量再次增加。 ;确认8:喷射距离过大 确认内容:按照作业指导书要求检查现场喷射距离是否合适 确认过程:小组成员杨中坤2015年6月,对现场湿喷机喷射距离进行检测,经现场检测湿喷机喷射距离平均为2.12m。 喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近90°,以使得获得最大压实和最小回弹。喷嘴与受喷面间距宜为1.5~2.0m;喷嘴应连续、缓慢做横向环形移动,一圈压半圈,喷射手所画的环形圈,横向40~60cm,高15~20cm;若受喷面被钢架、钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍加偏斜,但不宜小于70°。如果喷嘴与受喷面的角度过小,会形成混凝土物料在受喷面上的滚动,产生出凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷射混凝土的质量。 ;确认9:施工用水浑浊度高 确认内容:检测施工用水浑浊度 确认过程:小组成员杨中坤、高祎天2015年6月20日对施工用水进行了取样检测,所有施工用水均采用从出口附近打井抽水,另外在隧道出口洞顶合适位置修建一座200m3水池经二次沉淀后使用,检测值分别为:4.7mg/l、3.8mg/l、4.5mg/l,小于控制值5.0mg/l 。 结论:非要因; 1、未及时洒水 2、喷射距离过大 ;八、制定对策; 对策分析评价表 表8-1;(二)制定对策计划表;九、实施对策;;隧道路面湿润照片;实施二:采取有效措施加强现场施工人员技术交底 2015年7月~8月由杨杰负责对现场施工人员进行技术交底,毛祥负责对被交底人员进行考核、考评。 1、对隧道施工人员进行技术交底;施工作业人员技术交底;2、对被交底人员进行考试、考评;实施效果验证: 通过加强现场施工人员技术交底,使得现场施工人员掌握喷嘴与受喷面之间保持适当距离,混凝土表面平整,回弹量小,有效的控制了粉尘含量的再次增加。;十、效果检查;图10-3 对策实施前后粉尘含量排列图; 2、与目标对比 2015年9月对现场各施工段检查,初期支护时段粉尘含量达到3.8mg,低于活动前制定的目标值5.0mg。小组活动目标得以实现。;3、效益评价 (1)经济效益 通过QC小组活动,实现了课题目标,极大提高了施工效率,措施实施主要采用隧道洞内施工采用洒水和控制喷射距离,不额外增加费用,极大地节省了传统通风排烟费用;同时能有效的对洞内机械设备(如通风机等)起到防尘保护的作用,节约了设备检修费用,节约费用折算成米达1392元/米。 ①每循环施工中节约作业时间,有效提高劳动效率,加快施工进度,促进作业循环。 ②节约了空压机、通风机等台班,较传统作业方式节约机械台班费、设备检修费用: 1000m隧道开挖支护节约通风台班费:3487.7×(1000÷3)=1

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