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S―Zorb装置再生器取热介质研究与工业应用

S―Zorb装置再生器取热介质研究与工业应用   摘 要:介绍了S-Zorb装置再生器取热系统存在的问题,延安石油化工厂针对存在的问题进行了分析,并进行了改造,改造后三年来,装置运行平稳,实现了预期目的。   关键词:S-Zorb装置;再生器取热;氮气取热   中图分类号:+1 文献标识码:A 文章编号:1671--0115-02   目前我国炼油工业石油产品质量标准逐步升级,S-Zorb汽油吸附脱硫技术已成为降低汽油硫含量最为有效的手段之一。文章介绍了S-Zorb装置的反应、吸附剂再生原理,解决了再生器取热系统存在的问题。   1 S-Zorb工艺原理及特点    反应原理   汽油精制装置采用美国ConocoPhillips公司的第二代S-Zorb技术[1],该技术运用吸附原理,采用主要组成为氧化锌、氧化镍以及一些硅铝组分的吸附剂,在S-Zorb脱硫过程中,气态烃与吸附剂接触后含硫化合物被吸附在吸附剂上,在吸附剂的作用下C-S键断裂,硫原子从含硫化合物中去除并留在吸附剂上,而烃分子则返回到烃气流中。该过程在反应气相中不产生H2S,从而避免了H2S与烯烃反应生成硫醇而造成产品硫含量和氢耗的增加。    S-Zorb工艺的特点   吸附剂通过闭锁料斗控制,在反应器、再生器间循环,再生器需要不间断运行,再生器停运后,反应器仅能保证数小时产品合格。吸附剂载碳形式不同,烧碳温度不同,且再生温度低于510℃时,会增加硫氧化物的生成;当再生温度超过530℃时,接近再生器钢材承受极限;目前再生温度操作范围一般在510-530℃。再生器温度需要平稳控制,避免取热盘管管壁温度频繁升降,造成吸附剂再生不平稳。   2 再生器运行中存在的问题   装置试车成功后,出现的问题:再生器温度波动大,造成吸附剂再生不平稳。根据国内同类装置经验,运行三年以上,80%以上会发生取热盘管泄漏,热水进入再生器,吸附剂失活,严重时堵塞管道、再生器,装置需停工处理。装置设计消耗吸附剂60-90吨/年,按照国内单耗平均水平计算,延安石油化工厂180万吨/年汽油精制装置吸附剂消耗量约54吨/年,延安石油化工厂希望降低吸附剂消耗。氮气电加热器满负荷运行,加热后热氮温度约为140℃,不能满足使用需求。   针对以上问题,延安石油化工厂积极开展技术攻关,提出了对再生器取热系统进行改造,用氮气取代热水对再生系统取热。   3 解决的方案及效果    分析过程   再生器温度波动大,分析认为:1)本装置原料硫含量低,烧焦过程放热量少。2)水比热较大,水循环取热时,较小的变化,即能引起再生器温度较大的变化。再生器取热盘管易泄漏,分析认为:1)用水取热时,水―汽的相变过程,易?θ∪扰坦艿谋∪趸方谠斐沙寤鳌?2)再生器内吸附剂是流化状态,对取热盘管冲刷磨损。本装置设计消耗吸附剂60-90吨/年,XX年1月至4月份,装置实际消耗吸附剂约吨/月。延安石油化工厂经分析,认为除氧水取热时,取热盘管处吸附剂温度快速降低,温度变化梯度大,是吸附剂破损的主要原因之一。    解决思路   采用氮气作为取热介质:可以平稳控制取热介质流量,平稳控制取热量;取热盘管内不存在相变过程,且气相介质热传导速度慢,取热管管壁内外温差相对较小;氮气取热,热传导慢,取热均匀,再生器内与取热盘管接触的吸附剂温度变化梯度小,降低了吸附剂破损率;氮气取热后,可提高氮气电加热器入口氮气温度。   吸附剂流化冲刷取热盘管,采用其它方式缓解。    解决方案   图1所示,我车间对再生器取热系统进行技术改造,从氮气电加热器前引出氮气,配管至再生器取热盘管进口,取热盘管出口配管返回氮气电加热器进口,氮气引出点与返回点间增加阀门控制,实现利用氮气给再生器取热。    改造后运行效果   延安石油化工厂180万吨/年汽油精制装置于XX年12月试车成功,XX年4月对再生器取热系统进行了改造,截止XX年12月份,再生器温度控制平稳,取热系统运行良好,未发现泄漏现象,避免了非计划停工,装置实现了长周期运行。装置设计消耗吸附剂60-90吨/年,按照国内同类装置平均剂耗计算,本装置消耗54吨/年。装置于XX年12月份开工,改造前仅运行了4个月,系统内吸附剂全部是新吸附剂,每月消耗吸附剂吨左右,改造后至今,已运行3年,每年消耗吸附剂15吨以下。即采用氮气取热后,降低了吸附剂破损概率,每年可降低至少20吨吸附剂消耗,可节约费用440多万元。再生器取热后的氮气进入氮气电加热器前利用,氮气电加热器功率自30KWa降至约10KWa,氮气电加热器出口温度达到200℃以上,解决了氮气电加热器出口温度达不到使用要求的问题。停运了热水循环泵、注剂设施,降低了电耗、水耗及磷酸三钠消耗,同时减少废水排放,实现了节能降耗,产生可观的环境效益。   4 改造前后效益分

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