变频调速节能在水泥行业的应用客户情况变频器的确定.PDFVIP

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  • 2019-02-04 发布于天津
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变频调速节能在水泥行业的应用客户情况变频器的确定.PDF

变频调速节能在水泥行业的应用客户情况变频器的确定

变频调速节能在水泥行业的应用 一、客户情况: 某水泥厂有三条水泥生产线,卧式窑炉日产水泥5000吨。我们对已经建好 的一号生产线进行节能改造,有10kV风机五台,情况如下: 项目 电机功率 运行电流 电机型号 入口压力 Pa 风门开度% 名称 (kW ) 为额定% 窑头排风机 YRKK630-8 800 -600~-800 55~65 90~99 窑尾排风机 YRKK800-6 800 -100~-1000 50~55 65~75 煤磨排风机 YRKK450-4 400 -4000~-5000 50~55 20~28 高温排风机 YRKK630-10 2800 -6500~-7000 78~82 水电阻调速 循环风机 YRKK900-6 4500 -11000~-12000 80~88 95~97 用电费用占水泥生产成本费用的三分之一,由于水泥行业的竞争环境,为了 减少生产成本,水泥厂先从节电入手。用电量最多最大的就是上面这五台中压风 机。 这五台风机电机都是绕线式电机,原设计采用水电阻做为电机启动器。 二、变频器的确定: 我公司对水泥厂的节能方式,采用了先安装设备,每年节约电费做为设备和 安装的款项,所以我们从设备的投入成本上做了严格的把关。我们对国外 ABB 、 西门子、罗宾康、罗克威尔等;国内的利德华福、合康亿盛、佳灵、东方日立等, 都做了技术交流和整体询价。800KW 以上我们最后确定了由我们公司自己生产 高-高式高压,400KW 的采用高低高式。800KW 第一台于去年 11 月份开始研发 生产,今年 3 月低出厂发到现场。400KW 采用施耐德 68 型今年 2 月份生产,4 月初出厂发到现场。 三、最终节能实施方案 1、800kW 风机采用我们自产的 ZYW-1000H 高压变频器,实施方案如下: 图 1 采有高压变频节 电改造系统方案 方案说明: 虚线框内为乙方供货范围,包括变频器和输出接触器柜。 接触器柜采用天水开关厂10KV/400A真空接触器,带隔离刀,控制线路和辅 助触点等。 正常工作时,K1 断开。K4 合上,K5 断开。运行前用户上位控制系统先合上 真空断路器 K2 和真空接触器 K3。给变频器施加启动命令后,变频器带动电 机软启动,然后按照设定的频率进行调速运行。 变频器故障时候,变频器自动停机并输出故障信号,上位控制系统断开K3, 合上K1,电机按照改造前的方式,通过液体电阻起动运行。 K1和K3连锁,K2和K5连锁。 变频器输出刀闸一般处于闭合状态,仅在变频器检修时用于电气隔离。输出 接触器柜带连锁,在接触器闭合状态下,刀闸无法操作,防止带载拉刀闸。 由原DCS系统远程操作,变频器的起停信号和速度给定DCS中控室操作。 2、400kW 煤磨风机实施方案如下图所示: K1 为原有启动电机高压开关,K4 为原有转子短接开关,K5 为原有补偿电 容投入开关,K2为变频器电源开关,利用原有高压断路器。 K3 为低压接触器,K6、K7 为高压隔离开关,由施工单位在现场施工时采用 支架式安装。输入降压变压器 T1、变频器 BPQ、输出滤波器 LF、升压变压器 T2 其目的是将低压变频器输出0—440V升至0--10kV给电机供电,整套设备根据工 况改变电机速度,达到节能的目的。K3,K6,K7,T1,T2,BPQ,LF为新增设备。 电机由变频运行还是工频运行由中控系统在画面上选择,当选择工频运行 时, 手动将K6断开,K7

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