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- 2019-07-03 发布于广东
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套气回收和单井加热炉一体化装置在稠油单元应用.docx
套气回收和单井加热炉一体化装置在稠油
单元应用
摘要:针对孤岛油田B76断块,原油粘度及性质差 异大特点,分析了套气进干及单井加热炉装置技术的适应 性,并对现场应用情况进行了评价,结果表明,对于油井伴 生气较大、原油温度敏感性好,原油粘度高、井筒热损大举 升困难的稠油井可以采用套气进干及单井加热炉装置技术。 该装置可以有效的提高井筒原油温度,改善井筒原油流动 性,起到增加油井产量的效果。
关键词:原油粘度套管气大井筒降粘稠油井
1前言
渤76断块位于孤岛油田南区西南部,与渤19断块、渤 82断块相邻。渤76断块含油面积3. 01km2,有效厚度16. 2m, 地质储量883X 104t,主要开发层系是Ngl+2-4砂层组,为 中高渗透整装油藏,油藏埋深1150?1300m之间,胶结疏松, 以细砂岩、粉细砂岩为主,胶结类型为孔隙-接触式和接触 式,平均孔隙度34.7%,含油饱和度65%,平均空气渗透率 1674X10-3um2,地面原油密度0.970?0. 990g/cm3,平均为 0. 984g/cm3,地面原油粘度2846?7648mPa ? s ,平均为 4130mPa ? so生产中稠油开采难度较大,抽油井负荷较重。 造成油井在生产及管理过程中出现供液能力差、泵效低,油 井回压高、采出液集输困难、单耗偏高,同时由于油质粘稠、 液量低也给油井的掺水管理及计量工作带来较大困难。同时 油井伴生气比较大,套压高、沉没度低,容易造成气锁现象。 为解决这些问题,应用了套气进干及单井加热炉装置,利用 油井伴生气为单井加热炉提供充足的气源,消除套气的影 响,降低回压,增强管线流动性。
2套气回收及单井加热炉装置的原理
根据南区B76单元套压大及油稠不利于集输的特点,首 先对套压较高的油井安装套管气收集流程,并将较近的油井 井组套管气单井集气流程用固定管线进行连网,实现多井套 气集中收集。然后,选择一口油井安装套气进干装置,有效 降低管网内套气压力,通过单流阀的控制作用实现套气压力 同油井回压持平。最后,安装单井加热炉并利用稳压后的剩 余套管气作为加热炉的清洁能源,对掺水及产出液进行升 温。
3套气回收及单井加热炉装置的应用
例一、GDNB76X41:该井位于B76-1计量站东,该井2013 年3月转周进入吞吐四周期,该井正常生产至2013年5月 24 0,生产参数 57X4.2X3,日液 14. 8t/d,日油 5. 91t/d, 含水60. 1%,掺水14m3, 5月20日测得液面713.8m,功图 显示供液不足。
5月25日,该井负荷加重,变频柜频繁跳闸,为维护正 常生产,试调节为工频运行,但抽油机依然无法启动;第二 天便联系热洗井并更换变频柜后以原生产参数开抽,洗井后 日液22. lt/d,日油8t/d,含水63. 8%o生产至6月27日, 负荷过重导致再次停井,无法正常生产。对此井进行了第二 次洗井,虽然可以开机,但抽油机负荷依然过重。针对此种 情况,于6月29日,为GDNB76X41更换小容量电机,保证 抽油机正常运转;7月1日改泵下掺水,加降粘剂200kg, 以0. 5次/min开井生产,缓慢上调参数;至7月2日,此井 出现光杆缓下现象(20cm); 7月6日,憋压不起,加大泵下 掺水量;至7月12日由于负荷过重,导致变频柜烧坏;7月 17日给GDNB76X41安装了单井加热炉,以油井套气为燃料, 为泵下掺水进行二次升温,以期增加降低负荷的作用。安装 加热炉后,该井恢复正常生产,目前日产液量4. 5t/d,日油 1.6t/d,含水64. 4%, 6月份测得液面为1131.8m, 7月液面 恢复到563. 8mo
1至6月份,共安装套管气进干装置25套,对套压较高 的油井的套气进行收集;同时,利用套气作为单井加热炉的 燃料,用以掺水及采出液升温。一方面减少了套气过大对油 井液面的影响,提高了泵效;另一方面,解决了部分油井举 升困难,能耗过大的问题,为原油的正常生产奠定了坚实基 础和实践依据。由于套气利用装置对气源稳定性要求较高, 现已对GDNB76X84井组、GDNB76X43等五个井组进行了套气 连网回收,气源稳定性得到保证。
对6 口油井进行效果对比,回压平均降低0.02MPa,井 口平均升温达到13摄氏度,随着温度升高,平均单耗由9. 98 降至9. 18,单耗降幅达到0. 8Kwh/to日油平均增加3. 48t/d。 油井生产状况较好,能耗得到有效控制。
对加装套气回收装置后效果进行了对比,从图4实施效 果对比图可以看出,日液水平增加了 70t/d,平均动液面较 未安装前提升126.9m,单耗降低1. lkwh/t,泵效平均增加 5. 7%。
对B76单元52 口油井计算:3个月增油468吨,按每吨 原油2000元计
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