武钢5号高炉炉身结厚的处理及操作优化.docVIP

武钢5号高炉炉身结厚的处理及操作优化.doc

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PAGE 武钢5号高炉炉身结厚的处理及操作优化 王平,舒文虎,郑华伟,唐少波 (武汉钢铁股份有限公司) 摘 要:对武钢5号高炉处理炉身结厚、优化操作实践进行了总结。通过热洗和气流冲刷等方法彻底清理黏结,使操作炉型恢复正常;再通过搭建合理布料平台、上下部调剂相配合优化操作,使煤气利用率逐步提高到47.0%,各项技术经济指标得到优化。 关 键 词:大型高炉;炉身结厚;布料制度 武钢5号高炉(3200m3 1 炉况不顺的原因 1.1 焦炭质量差 5号高炉主要使用7、8号焦炉焦炭(干熄),但不能满足高炉生产需要,不足部分由5、6号焦炉(湿熄)补充,每天约700~800t。湿熄焦质量差、水分高,而且质量波动大,导致高炉炉况稳定性差、煤气利用率难以提高。焦炭质量指标见表1。 1.2 烧结矿碱度波动大 5号高炉正常使用三烧烧结矿,其烧结配料品种复杂,碱度波动较大,高时2.0,低时只有1.6,使高炉炉渣碱度调剂困难。2012年4月上旬,5号高炉用料结构及炉渣碱度见表2。从表2中可以看出,烧结矿碱度频繁波动。烧结矿碱度的大幅波动,造成矿石软熔温度及软熔区间的大幅波动,使高炉软熔带的厚度、形状和位置上下波动,促进了熔渣冷凝,极易引起炉身结厚,且不易处理。 1.3 原料Zn负荷高 5号高炉使用的三烧烧结矿,配料中有约2%来自高炉的瓦斯泥和4%左右的回收利用综合粉,都含有大量的Zn,使入炉料的zn负荷升高。经分析,5号高炉入炉料Zn负荷经常高达1.5kg/t以上,是行业平均水平的10倍左右(见表3)。Zn在高炉内恶性循环和累积,容易造成炉墙上部结瘤;使焦炭的气化反应能力增加,反应后强度降低;使球团矿异常膨胀而粉化;降低矿石的软化温度,恶化软熔带透气性。9月17日,高炉定休换下溜槽,溜槽上的黏结物如图1所示,该物质中Zn含量高达62.9%。 2 炉身结厚的处理 武钢高炉现有布料操作为中心加焦模式,在保证较强的中心气流的基础上,稳定边缘气流,使高炉一度实现较高的冶炼强度。但在操作的过程中,容易造成中心气流过分发展,边缘气流不稳定。在原燃料条件变差、风量波动时,加上Zn负荷高,使炉墙容易结厚,水温差下降,炉型发生变化。 2.1 第一阶段(热洗) 2012年1季度,初期高炉稳定顺行,布料矩阵以为主,风量稳定在6300m3/min左右。1月后期,风量略有萎缩,中心加半环焦,以维持风量。但随后下料开始恶化,料偏、下料不均、滑料等现象无法消除,炉身温度下降,且不均匀。进入2月,炉况进一步恶化,炉身黏结加重,风量萎缩,继而导致炉缸不活,炉底温度下降。针对上述现象,操作上先后采取了发展边缘气流,加Mn矿、蛇纹石,下调碱度等措施,一方面活跃炉缸,另一方面处理炉身结厚。2月10日开始,高炉加Mn矿,将生铁中Mn含量提高到0.55%左右,将炉渣碱度由原来的1.15下调至1.10,同时布料矩阵调整为,以发展边缘气流,并调整轻焦炭负荷、加净焦热洗。于17日开始,高炉改变用料结构,将球团矿配比由原来的23%上调至30%,改善料柱透气性,使风量逐步上升至6200~6300m3/min。23日,炉身上部渣皮脱落,炉底温度也上升,炉缸工作状态改善。2月8—29日第10段冷却壁部分点温度和风量的变化如图2所示,2月1日 (1)加Mn矿及下调炉渣碱度对活跃炉缸效果明显,可以作为处理在炉身黏结、炉况恶化时的辅助手段: (2)加净焦热洗对处理炉身黏结有一定的效果,但要控制较高炉温,使软熔带上移才能起作用,且对处理炉身上部黏结效果一般; (3)加净焦热洗,一方面增加能耗,另一方面风口甚至二套易烧坏,造成反复休风; (4)通过改善料柱透气性,发展边缘气流是处理炉身黏结最经济有效的措施。 2.2 第二阶段(气流冲刷) 经过第一阶段的热洗,炉身黏结清理干净后,高炉炉况好转,4月焦比比3月降低5.0kg/t。但由于成本压力,球团矿配比还原至23%。同时,由于Zn负荷高等问题没有得到根本解决,干熄焦停炉检修45天,焦炭质量下降,炉身很快又再次黏结,风量萎缩。特别是,炉身上部黏结严重不均,炉况不顺。5月,入炉焦比大幅度上升。5月底,再次清理黏结,鉴于第一阶段清理黏结的经验,此次主要操作方针是在稳定炉况的基础上用气流冲刷炉墙,力求不升高能耗。具体操作如下: (1)装料制度上去掉4号角位矿焦,角度适度向内推,缩小布料宽度,减少中心焦环数,减小中心焦柱,以为主,抑制中心气流、发展边缘气流,冲刷炉墙; (2)加Mn矿,下调炉渣碱度(全月平均1.07),控制生铁硫含量0.040%左右,改善铁水流动性; (3)提高入炉风温,严格控制铁水温度达1500℃以上,[Si]不低于0.4%; (4)适当降低煤比,改善料柱透气性; (5)压差上限控制,尽量大气流冲刷炉墙。 通过实施以上操作方针,6月上中旬渣皮部分

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