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关于降低原料粉磨加工机物耗探析
【摘要】随着经济形势日益严峻,各种物价不断 上涨,公司利润空间正逐步缩小。为实现公司可持续发展, 实行降本增效已刻不容缓。由于立磨是粉料加工主要设备, 降低立磨机物耗,使现有条件下利润最大化已显得尤为重 要。
【关键词】机物耗;立磨;丰昆套;衬板
公司为降低机物耗成立立磨攻关小组,小组为现场型。 立磨是粉料加工主要设备,其产量是公司产量100%。本小组 融合了公司相关管理人员、技术人员和车间生产人员。
1生产现状
本文对公司2011年6月至2012年2月9个月数据统计 得出立磨机物耗占公司机物耗均超过84%,且近四个月立磨 机物耗成逐渐上升趋势。
2现状调查 2. 1小组成员对立磨的工作流程进行了现场调查分析
并汇制立磨工作原理:电动机通过减速机带动磨盘转动,物 料从进料口落在磨盘中央,同时热风从进风口进入磨内,在 离心力的作用下,物料向磨盘边缘移动,经磨盘上的环形槽 时受到磨棍的碾压粉碎,粉碎后的物料在磨盘边缘被风环处 高速气流带起,大颗粒直接落到磨盘上重新粉磨,气流中的 物料经过分离器时,在旋转转子的作用下,粗粉落在磨盘上 重新粉磨,合格细粉随气流一起出磨,在收尘装置中收集, 即为产品。
2. 2立磨机物耗可分为立磨机耗和立磨物耗,我们对 2011年11月至2012年2月的立磨机耗和立磨物耗进行统计 可看出立磨机耗占立磨机物耗的83%,立磨机耗是立磨机物 耗的主要部分,降低立磨机耗是降低立磨机物耗最直接最有 效的措施。
2.3为了进一步弄清立磨机耗高的原因,将立磨机耗分 类可得出立磨机耗它包括:配料系统机耗、碾磨系统机耗、 收尘系统机耗、入仓系统机耗。从四个系统的统计可看出碾 磨系统的机耗占立磨机耗的80%,所以碾磨系统的机耗高是 主要问题。
我们通过一切技术手段将碾磨系统的机耗降低30%,立 磨机物耗就会降低83%X80%X30%= 19. 92%。
3目标确定
基于以上调查,我们把立磨机物耗W5.0元/吨作为目 标。目标可行性分析:
我们通过一切技术手段将碾磨系统的机耗降低30%, 就可降低4. 11元X30%二1.233元,立磨机物耗:
125-1. 233=4. . 892 元。
组长拥有丰富的立磨加工知识和多年的立磨管理 经验。
(3)小组成员均有三年以上的工作经验,分析能力和 解决问题能力较髙。
4原因分析
为进一步确定立磨机耗高的原因,3月16日一3月28 日小组成员深入到生产现场,将碾磨系统(立磨)解剖开来, 进行分析,找出九个末端因素,分别是定子磨损严重、转子 磨损严重、翻辐套周期不合理、棍套硬度小、衬板变薄、上 (下)风环磨损严重(因为立磨是将石块磨成细粉,磨制过 程与石块和粉料接触的机件会不可避免的出现磨损,当磨损 严重时就要采取适当措施)。
5要因确认
攻关小组对9个末端因素进行调查、分析、归纳、论证:
5. 1末端因素一:定子磨损严重
2011年,分离器定子修补三次,未更换。修补三次共需 费用900元,定子机耗占立磨机耗比例为0.147%。结论:非 要因。
5. 2末端因素二:转子磨损严重
2011年分离器转子修补九次,更换三次。转子机耗占立 磨机耗度为1. 27%O结论:非要因。
5.3末端因素三:翻辘套周期不合理
现运行的《立磨作业指导书》中规定磨料5千吨后就翻 一次磨丰昆。磨料2. 5万吨换襯套一套。2011年共换了 5套楹 套。楹套机耗占立磨机耗比例为53. 10%o结论:要因。
5.4末端因素四:丰昆套硬度小
公司安装立磨初期已经根据所磨物料的硬度(叶腊石的 硬度1° —2° ),咨询专家,专家建议棍套硬度最高在 62° —63° ,公司现使用棍套硬度62.5°。结论:非要因。
5.5末端因素五:衬板变薄
衬板随着使用时间的增加,衬板越来越薄,磨鶴和磨盘
的间隙就会越来越大,若调节其间隙不变,则会减小磨規支 撑轴和磨盘的角度,增加磨辐的倾斜度。衬板的最佳工作状 态是厚度70mm—75mm.小组调查现使用衬板厚度为55mm,衬 板变簿后研磨轨迹发生变化,研磨由面变成线,导致研磨效 率下降
2011年共换了 5套衬板,衬板机耗占立磨机耗比例为
28. 59 %o结论:要因。
5.6末端因素六:刮料板磨损严重
2011年共更换四次刮料板,刮料板机耗占立磨机耗比例 为0. 196%o结论:非要因。
5.7末端因素七、A:上下风环磨损严重
2011年共更换两次上风环,上风环机耗占立磨机耗比例 为0. 327%o结论:非要因。
5.8末端因素九:换其它小件
2011年换其它类小件共花费1200元其它小件机耗占立
磨机耗比例为0. 196%O结论:非要因。
6制定对策
要因确定后,攻关小组依据第一要因及目标要求提出调
节翻棍套的间隔(磨料5千吨)至合理的方案:依据第二
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