1#6000开车后调试与运行效果.docVIP

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PAGE PAGE 2 1#六千开车后的调试与运行效果 肖恩庭 1#6000空分经过近一周的紧张检修工作,于9月29日上午空压机试车送气,空分正式启动并于30日16时顺利出氧,由于刚启动,设备冷损较大,向主冷充入16m3液氧后,开始加大氩系统予冷并着手调试,于9月30日17时启动氩泵,一开始我们就利用充足的冷量在保证主冷液位的前提下,开大V701阀,使冷凝器液位达到设定值,同时氩馏份量经过一段时间的波动后逐渐稳定在7800m3/h左右,从而保证了设备在最短的时间内生产出合格的液氩。从空压机送气到10月2日制氩合格约50多个小时。但是,由于设备启动初期热容量较大。一台膨胀机勉强维持冷量的平衡,氩产量只有5m3多,从10月3日以后保冷箱内珠光砂不断冷却,冷量以有富裕时,我们及时调整运行工况,加大了液氩的生产量,从5m3提高到7.5m3,目前,由于装置总冷量的限制,制约了液氩的生产,在冷量不足时,我们只能以液氧来换取液氩的产量。液氩的生产只能稳定为在每天7.2m3/左右。液体的产量与以往相比有了大幅度提高,这与我们前期的调整是分不开的,具体做法如下: 在本次开车中,我们改变了以往在开车中不使用氮水予冷系统的惯例,(因为在开车过程中,由于阶段倒换频繁,压力波动较大,同时水位波动也较大),我们在第三阶段刚结束后,就及时投入水冷塔运行,降低了进塔温度,减少了复热不足的冷损,减少了进塔空气中的含水量,缩小了板式温差,为尽快恢复生产和长期安全运行提供了保障。 在这次开车后调试过程中,我们考虑到, 由于冬季空气量增加,系统压力将升高,特别是上塔压力升高,考虑到如何上移氩馏分区域,来提高氩馏分,从而提高氩产量。这次检修中,我们在氮—7阀前加装了一个?200mm的放空阀,以增加污氮的排放量。如图, 氮—7 ?20mm 污氮去水冷塔 同时增加了氮气的取出量,从而降低了上塔压力,提高了馏分的含氩量,减少含氮量,经检验,效果十分明显。氩馏分从过去的9—11%左右,提高到现在的12 % 以上,馏分高而不塞,而且十分平稳。 三. 及时调整工艺状况,保持稳定生产。在这次调氩过程中,我们逐渐降低了进上塔的膨胀空气量,并保持在3000m3/h左右,多余的量由液化器回收其冷量后随污氮进入水冷塔。虽然损失了一部分空气,降低了氧的提取率,但却改善了上塔的精馏工况,有利于氩馏份的提高,从而为高产氩创造了前提条件。 严格控制下塔液空液位及纯度。根据以往的操作经验,液空节流阀在投入自动时,自动调节不成线性,液位波动较大,一旦液空液位波动,最终会造成主冷液位波动,及氩馏分和馏分量的大幅度波动,同时,也会造成粗氩塔冷凝器液空液位的波动,甚至气液夹带,严重时会造成“氮塞”的发生,我们根据目前工艺运行情况,使液空节流阀一直保持在手动状态,用调一1阀(液氮节流阀)配合调节液空液位及纯度,始终保持下塔液空液位在一稳定值,从而保证了主冷液位及氩馏分量的稳定。另外,为了保证氩的高产,必须有稳定的馏分量做保证,我们严格控制液空纯度。若液空纯度太高,虽然对提高氧纯度有利,但会使粗氩冷凝器温差减小,液化量及粗氩量减少。因此,我们一般控制液空纯度在36 % 以下,并要求化验由每天一次改为每天两次。根据情况及时进行调整。 五. 适当使用V711小阀,减少余气的排放,提高氩产量。 今年6月底,我们在准备开车时,发现V709阀不通气,且严重堵塞,我们采取了多种方法都未吹通,当时认识到,如果不吹通此阀,会直接影响氩的生产,扒塔已是不可能了。经过我们认真的分析,最后决定以V711阀?65mm来代替,结果在开车调试过程中,发现V711阀的开度很难掌握,开的大了,会影响氩的产量及纯度,开的小了,氩侧的不凝氮气无法及时排出,影响氩塔的正常运行。为此,我们设想在V711阀后加装一个?20mm的小阀,并控制小阀在一定的开度后发现,既能保证余气的排放,又能减少氩的损失。经过近几个月的设备运行效果来看,工况比较平稳,特别是在本次开车氩的调试过程中,V711小阀起到关键的作用。 通过上述几项方案的实施,效果十分明显,特别是各班操作时,都感到操作范围扩大,即便是一时不慎氩馏份满表,也不会造成“氮塞”,实事证明,其中几次氩馏份高至满表6个小时,主塔及粗氩一、二塔,运行工况良好。 从目前工况看,如果冷量富裕,空气温度稍有下降,氩产量完全可以达到7.5m3/24小时,通过近一个多月的运转,1#六千制氧机运转状况稳定可靠,从未有过因氩馏分超高造成“氮塞”现象,车间组织空分各班认真讨论学习,让每一个值班人员都了解这次氩馏分如何升高,氩产量增加。氩馏分升高,粗氩塔而不塞等一系列

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