论企业成本管理方向及策略.docx

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论企业成本管理方向及策略 摘要:成本是企业在进行生产经营活动中所发生的费用。 企业要使自己的产品占领市场,就必须对其成本进行控制, 否则就会失去市场竞争力,从而影响到企业的生存和发展。 关键词:生产管理;控制;策略 一、加大大宗原材料采购力度,降低采购成本 原材料的付出成本是企业成本费用主要支出项目,所以 说降低原材料的采购成本是降低成本的关键。及时与同企业 的采购部门沟通,了解市场行情,使各物资的采购公开、公 平、透明化操作。大大地减少了企业的损失。这几年,我们 在个别环节上逐步进行完善: (一) 减少备品备件采购的中间环节。对于备品备件的 采购能够直接与生产厂家联系的,直接联系,尽量避免从中 间环节或中间供应商处进行采购,以降低采购价格。 (二) 进行招标,以降低采购费用。在对备品备件的使 用数量进行统计的基础上,对数量较大的,通过采用招标的 形式确定供货厂家,统一供货。降低采购费用。另外,对同 等价格和质量的物资,优先考虑从本地的生产厂家采购,以 降低运输费用。 (三) 定期进行客户回访,及时了解市场行情及相关信 息。对合格供方名录中的客户定期进行回访,以便于及时了 解产品的工艺技术更新情况以及生产和市场信息,及时调整 采购价格,降低采购费用。 二、加强生产管理,确保生产、设备长周期稳定运行, 严抓节能降耗,提高经济效益 (一) 设备运行过程中贯彻“以预防为主,维护保养与 计划检修并重”的原则,合理配备生产设备,使其成龙配套; 合理安排生产任务,充分发挥设备效能;为设备提供良好的 工作环境,配备必要的防护、除尘、防潮、防腐、防震、保 温和降温设施,确保设备有效运行。 (二) 强化操作技能培训。提高操作水平,严格执行各 项工艺指标,加强工艺指标运行情况的检查,避免因操作失 误造成事故,加大生产装置的安全投入及装置检查,及时消 除隐患,提高生产装置的利用率,达到生产安全稳定长周期 运行,杜绝工艺事故的发生。 (三) 实行目标控制。对每年的维修费用进行分类,按 电器、仪表、设备等费用由职能科室分别进行分管,然后细 化分解指标到车间,并按《维修费奖惩办法》严格进行考核。 (四) 强化过程控制。改变过去单纯地进行目标控制、 结果控制的方法,增加过程控制。按照《设备运行周期管理 办法》,从备品备件计划的申报、出库领用、使用情况和物 品质量都一一进行控制。对不符合规定的严格进行考核。杜 绝采购的随意性,减少物资库存,有效地控制维修费用。 三、 充分发挥现有设备能力,挖潜节能,不断进行技术 革新,降低企业生产成本 进行技术改造是在原生产装置的基础上提高产量、降低 消耗的有效途径。 (一) 进行氢钾吸收系统改造。①增加文式管吸收装置。 可减少HCL气体中的杂质,避免石墨冷却器各管的堵塞,提 高冷却效果,风机进口气体温度比改造前可降低20°C,延长 风机使用寿命。每年可减少风机更换及维修费近20万元; ②减少对后工序影响。每年因风机更换影响尿素单套生产多 达40小时,影响产量800吨。改造后,提高产品产量按800 吨计算,每年可增加效益16万元。③更换大面积板换后, 硫酸温度可加热到100-110工,有利于提高反应温度和KCL 的转化率,降低产品CL-含量。同时提高吸收效率,副产盐 酸量达到270公斤/吨以上。 (二) 新增球磨机一台,每年可减少因球磨机检修影响 尿素生产65小时左右,可增产尿素2600吨左右,而且矿石 在磨机内停留时间长,矿浆细度通过100目筛数比现在可提 高10%左右,有利于提高利用率等技术改造。 四、 努力提高产品产量 (一)提高硫酸产量、降低硫酸电耗,增加自发电量。 进入2007年以来,硫酸系统因转化次序偏低、吸收系统阻 力增大,产量一直偏低(不能满足尿素正常生产)。三月份, 对制酸系统进行了彻底清理并更换了触媒、增加了两台板式 换热器,有效地保障了产酸量,同时降低了硫酸耗电。检修 之后,因系统阻力减少,风机电流由157A降到143A,每小 时节约电能90度;另外,因转化吸收效果提高,硫酸产量 提高,吨硫酸耗电由原来的70度以上,下降到66度以下。 产量按30吨,电费按0.5元/度计算,仅此一项年节约60 万元。制酸系统检修后,提高了供汽量,使发电负荷由5300KW 提高到5600KWo (二)减少工艺、设备、电器影响,稳定尿素产量。一 方面加强职能管理。明确了各运行车间的控制点,对工艺、 设备、电器运行情况定期检查,对发现的不符合及时组织分 析,采取纠正预防措施;另一方面,制定了《生产稳定运行 同期奖惩办法》,根据生产稳定运行情况,对各车间及职能 科室进行正负激励,调动干部职工的工作积极性,努力稳定 尿素产量。 五、稳定产品质量 稳定产品质量是减少内部损失成本和外部损失的有效 途径。首先,严格控制产品内在质量,减

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