重油催化分馏塔塔顶结盐分析预防及有效解决措施.doc

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催化分馏塔淹塔原因分析及预防措施 包 忠 臣 (大庆石化公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711) 摘要:某炼油厂二重催分馏塔在累计运行1 085 d后突然出现淹塔情况,采取甩掉塔顶换热塔盘、建立新的顶部内回流等措施,保证生产平稳运行至装置检修。通过检修对塔内部构件的检查及塔内附着物进行化验,对淹塔原因进行了分析,并提出了预防措施,确保装置长周期运行。 关键词:催化裂化装置; 分馏塔; 淹塔; 汽油 某炼油厂1.4 Mt/a 重油催化装置(简称二重催),采用两段逆流贫氧再生技术,在2008年8月进行MIP改造,主要以减压二、减四、五,焦化蜡油等为原料,参炼减渣比为60%。自2012年6月检修后,装置累计运行1 085 d,2015年5月31日突然分馏塔顶部淹塔,造成分馏塔操作波动,粗汽油干点不合格[1]。 1 淹塔的现象 装置自检修投料开工后,分馏塔操作一直较平稳,2015年5月31日二重催分馏塔轻柴油馏出温度突然由190 ℃上升至202 ℃并持续波动,导致轻柴油汽提塔液位空。此时分馏塔顶温,顶循环流量和返塔温度,流量和返塔温度均无变化。塔顶油气分离器液位由30%上升至57%,化验分析汽油干点246 ℃。 2 处理过程 分馏塔顶出现波动后,停运顶循环系统,投用结盐备用线(补充吸收剂泵P304抽粗汽油返分馏塔),见图1。 图1 顶循流程(虚线为备用线) 同时汽油改不合格线。开P204/1准备恢复生产,发现P204/1机封漏,开P204/2运行,投用后流量只有180 t/h,不能满足生产要求,停运P204/2,继续使用结盐备用线。汽油干点正常,汽油改合格线。6月1日10:00停用结盐备用线(补充吸收剂P304抽粗汽油返分馏塔),恢复顶循环流量150 t/h,操作正常,平稳运行至停工检修[2]。 3 原因分析 2015年7月装置检修时,打开分馏塔发现,顶部降液管无明显堵塞痕迹,但分馏塔顶部塔盘堵塞严重,大部分已不能灵活升降,顶部四层ADV浮阀的导向孔全部堵死,见图2。 图2 分馏塔顶层塔盘堵塞情况 从图2 可以看出,顶部塔盘上的浮阀大部分处于卡死在塔盘上,正常生产时无法开启,不能完成传质传热作用。使得上升的气相通过塔盘的线速上升,雾沫夹带增加[3]。 在顶部4层塔盘背部3 cm厚的附着物,在分馏塔内穹顶也有3 cm厚的附着物,见表1。 表1 塔内附着物化验分析/% 元素组成 穹顶 31层塔盘 30层塔盘背面 C 84.98 89.62 86.81 S 5.66 2.63 2.84 Fe2O3 4.90 2.72 2.60 Cl 1.95 0.93 0.45 Al2O3 1.37 1.07 3.29 SiO2 0.64 1.30 2.12 Na2O 0.14 0.37 0.15 As2O3 0.13 0.10 0.11 P2O5 0.06 0.34 1.47 ReO2 0.05 - - NiO 0.04 0.02 0.49 MnO 0.04 0.58 0.27 K2O 0.03 0.11 0.02 MgO 0.01 - - SeO2 0.01 - - (1)分馏塔运行时,分馏塔浮阀及塔盘下部积极大量非水溶和非油溶性物质,该物质在停工被蒸汽吹扫后,残留物质变得易碎,从化验分析中看主要为油泥、催化剂、铁锈。2013年5月开始,该厂另一重油催化分馏塔频繁出现冲塔,为减少不合格产品损失,二重催装置通过冷回流回炼该车间冲塔汽油,汽油内含有部分催化剂及重质油,日积月累的催化剂和重质油积存在塔顶,为塔盘积垢创造了物质条件[:4]。 (2)结合操作参数分析,装置为防止分馏塔结盐,严格控制分馏塔顶部温度,分馏塔顶有游离水的最低温度117 ℃,分馏塔顶部温度一般不低于113 ℃,汽油干点控制在不低于180 ℃左右。不要过分追求低凝柴油收率,将分馏塔顶温度降得过低。而且整个生产周期内分馏塔压降一直在0.025 kPa左右,无明显上涨,因此可排除分馏塔结盐可能。 (3)从操作波动的现象分析,每次最先波动的温度为顶巡29层抽出温度,29层抽出温度迅速上升后轻柴油馏出温度紧跟上升。说明29层首先没有内回流,导致分馏塔中部内回流减少,轻柴油馏出温度上升,轻柴油量大量减少,甚至消失。 (4)在处理波动时,有一个现象:降顶回流时,柴油猛增。说明降低顶巡量后,减少的外回流量在29层通过升气管落到下层塔盘成为内回流,降低了柴油馏出温度,增加了柴油流量。这再一次证明了29层以上塔盘或降液管堵塞,导致塔内回流无法下落,顶部淹塔,粗汽油干点不合格。 (5)在分馏塔波动时,塔顶油气分离器液位迅速上涨,30%上升至57%,而顶温无明显变化,在分馏塔不冲塔的情况下,油气分离器液位迅速上涨,印证了分馏塔顶部塔盘或降液管堵塞导致顶部淹塔。 (6)由于在

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