巨龙电子模流分析报告.pptVIP

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Jun.1999 用3D网格分析可以看出,在浇口处无流痕及汽纹现象,此浇口为扇形浇口可以接受! 产品汽穴分析说明 从模流分析可以看出,产品的汽穴位置在模具分模面及镶件处,汽体可以排除,此生产无影响! 产品熔接痕分析 从分析可以看出,产品不存在熔接不良现象,可保证正常生产! 产品冻结分析 从分析可以看出,产品冷却均匀,不存在壁厚不均引起产品收缩不均,可正常工作生产! 产品缩痕分析 从分析得知,产品缩水处由3.859*1.5(壁厚)=5.7885,根据以往的经验指数不大于8,产品就不会缩水,故此产品不存在缩水问题! 产品流动前沿温度分析 从分析可知,产品流动前沿温度差小于10度,不会存在冷胶现象,产品进胶方式可接受! 模具冷却分析 从分析图片可以看出,出水及回水温度差在5度以内,能及时带走模具中的热量!水路正常! Moldflow Analysis Report 浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司 2010.05.28 * Autodesk moldflow2010 模流分析报告 For:2010.5.28 巨龙电子有限公司 内容提要 1. 分析说明一 3 2. 塑胶材料简介 4-5 3. 产品模型简介 6-7 4.产品浇注系统分析 8 5. 产品冷却系统分析说明 9 6. 产品充填分析说明 10 7. 原始方案基本成型條件 9 8. 原始方案分析結果 10~30 9. 結論與建議 1 31 10.分析說明二 32 11.改善方案1澆注系統設計 33 12.改善方案1冷卻系統設計 34 13.改善方案1基本成型條件 35 14.改善方案1分析結果 36~55 15.結論與建議 2 56 16.分析說明三 57 14.改善方案2澆注系統設計 58 15.改善方案2冷卻系統設計 59 16.改善方案2基本成型條件 60 17.改善方案2分析結果 61~80 18.結論與建議 3 81 Page:2 分析说明一  如下图所示,此为透明产品,外观要求高,所生产使用原料为PMMAV825,表面不可能熔接痕,汽纹,汽泡及尺寸要求严格,不可有大小头,另产品不可有变形现象。故产品在生产过程中必须保证模温在80度左右方可正常,所以在模流分析过程中利用模温控制! Page:3 塑胶材质简介 Page:4 PMMAV825原料物性如下: 塑胶材质简介 Page:5 PMMAV825原料物性如下: 产品模型简介 产品长宽高为57*13.76*1.5mm,肉厚特别均匀,肉厚为1.5mm。从模流及注塑角度来看,此产品不会出现局部缩水及变形,另产品也不会出现汽泡及变形!需注意的问题是产品注口处出现流痕! Page:6 分析模型简介 对此薄类型透明产品,可使用Moldflow有限元分析网格中的Fusion(双层面网格)或3D进行分析,3D网格接近真实,同时对于产品流痕能直观查看,但网格数较多,分析时间较长,后者网格数较少,分析时间较短,下图为两种不同网格数比较说明: Fusion网格(网格数2145) 3D网格(网格数19276) Page:7 产品浇注系统分析 从目前的产品结构分析来看,产品过毅然两种方案,中间进胶及两侧进胶,从以往的分析总结,中间进胶产品容易变形,因浇口处产生张量所致,故此产品进胶位置定于产品两侧进胶较为合理! 中间浇口位置 两侧进浇位置如图所示 Page:8 模具冷却系统分析 因此产品较为简单,且比较单薄,故在水路方面较为简单,采用直通动静模各四组¢10水路。 Page:9 产品充填分析说明 Original1 Page:10 从充填分析可以看出,产品充填时间为1.385秒,且表面无产品短射现象,较为合理! 产品充填分析说明 Page:10 * * * * Moldf

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