焦炉炭化室墙体喷补陶瓷釉涂层的研究.PDF

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NAlHuo 5 273~275 c删Ao/耐火材料2002。36f 1 开发与应用 焦炉炭化室墙体喷补陶瓷釉涂层的研究 fGn了A 口 王黔平¨ 刘淑贤¨ 郭治¨ 姬福廊21 1)河北理工学院唐山063009 2)唐钢炼焦制气厂 摘要通过分析焦炉炭化室硅砖的工作条件及 炭化室的压力为微正压;装煤时,温度高于700℃; 其变质情况,认为硅砖的损坏主要与由焦煤炭化产 还原气氛。 生的气体的窜漏、碳粒在气孔和裂纹上的沉积导致 1.2原硅砖的质量状况 的显微结构变化有关。研制出焦炉炭化室墙体用 对焦炉用原硅砖进行了理化检测,结果为: 喷补陶瓷釉涂层。喷涂实验表明:喷涂陶瓷釉涂层 siO:含量(质量分数,下同)95.63%,常温耐压强 后,硅砖的硬度提高,气孔率降低,热震稳定性良 度52.5MPa,显气孔率19.5%,真密度2.32 好。该喷补陶瓷釉涂层有望降低推焦机对焦炉的 磨损,降低气体侵蚀和渗碳的发生,抑制热震损伤 始温度J650℃;相组成分析结果为:鳞石英 的发生。 72.5%,残余石英O.2%。 关键词陶瓷釉涂层,硅砖,焦炉,炭化室,喷补料 从检验数据看,该硅砖的各项指标达到焦炉用 硅砖的要求,有利于延长焦炉使用寿命。 焦炉主要使用硅砖砌筑。目前,相当一部分 1.3用后硅砖分析 20年左右炉龄的焦炉出现了炭化室炉墙部分损坏 对使用15年后的炉墙硅砖进行的扫描电镜显 等问题。在生产中,由于开、关炉门和装煤时的热 微分析发现:有的气孔部分被炭填充,有的气孔几 冲击,推焦机械的碰撞、挤压,焦炭的摩擦,以及荒 乎全部被炭填充;可见到10仙m左右以及更大的裂 煤气中某些有害物质的侵蚀等,在炭化室墙面,特 纹(见图1和图2),且大裂纹周围的碳粒较多。 别是炉头部位,会不可避免地出现剥落、破裂、凹 硅砖的破坏,主要与煤在干馏时产生的气体的 陷、裂缝等缺陷,造成荒煤气窜漏,热效率降低,严 侵蚀,碳粒在气孔和裂纹上沉积导致的显微结构变 重时造成推焦困难,甚至被迫停炉、停产。如何以 化等有关,它导致了不同区域产生不同膨胀,最终 最低的成本来延长焦炉的寿命已迫在眉睫。 使硅砖产生裂纹。因此,如何阻止气体的侵蚀和渗 对于推焦机械的碰撞、挤压,一般可以采用优 碳成为主要问题。 化操作的方法来解决。但对于出焦时开、关炉门和 装煤时的热震冲击、焦炭的摩擦,以及荒煤气中某 些有害物质的侵蚀等问题,本研究开发出一种焦炉 炭化室墙体喷补陶瓷釉涂层来解决。 l硅砖变质情况分析 1.1硅砖的工作条件 硅砖的工作条件如下:燃烧室平均温度 图l炭化室铡硅砖试样的电镜照片 1200℃;焦饼中心温度(1000±50)℃(在炼焦末 期从炭化室中部测得);炼焦周期约为19h;装煤和 睾王黔平:女,1955年生.教授。 收稿日期200I—ll一25 推焦过程为周期性操作;装入煤的水分约为9%; 修回日期:2002—0l一02

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