高新技术井下遥控放矿研究.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
  摘要随着市场经济的发展,社会对矿的需求也越来越大,对开矿工作的效率也提出了更高的要求。   但在现有的技术中,一般需要运输车辆和操作人员进行人工放矿,井下操作复杂,司机无法独自完成放矿工作,需要有操作人员配合,其人力物力耗费极大,且在施工过程中存在安全隐患等问题。   本文我们将从柴胡栏子金矿井下放矿的实际情况出发,结合当今先进的电子信息技术,对井下遥控放矿技术进行研究探讨,能通过感应技术、遥控技术入手,研发出一套遥控放矿设施来使运输车辆司机独自完成放矿相关作业,以此减少放矿作业人员数量,提高作业安全性。   关键词高新技术;井下;遥控放矿1问题的提出井下运输是矿山企业开采过程中的关键工艺过程,也是矿山生产的动脉,放矿作为井下运输的起点,直接影响着矿山产量和矿床开采效率。   所谓放矿是崩落采矿法中采下的矿石在崩落围岩覆盖下放至出矿巷道的流动过程和放出作业,放矿工作开展的有效性,对企业的经济指标也有很大的影响,在赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿中,常见的溜井放矿和振动机放矿,本文我们所说的则是振动机放矿。   司机驾驶运输车辆倒车进入放矿硐室,使运输车辆的车斗位于振动放矿机的正下方,车辆到位后,操作人员首先要操作电控箱的控制开关,停止振动放矿机工作,司机调整好车辆位置后再开启振动放矿机的振动电机,手动使控制进行放矿至车斗装满为止。   整个过程要求司机和操作员必须密切配合,且精神集中,一旦不慎则容易发生安全事故。   在电子信息技术发展的当今,我们从感应、遥控技术入手,经过反复研究、设计、实验,研发出了整套自动遥控放矿技术设施,通过感应遥控放矿,有效解决了这一问题。   2遥控自动放矿系统设计、安装及应用21工作原理。   遥控自动放矿系统是运用了红外传感信号感应、信号传输以及远程控制原理,通过红外传感器,通过车辆驶入感应位置来进行自动感应远程控制放矿工作。   整个系统包括设置于放矿硐室内的正对放矿位置的摄像头、设置于放矿硐室的正对面的巷道墙壁上的液晶显示器、设置于放矿硐室内的用于检测车辆驶入放矿位置的红外传感器、设置于放矿硐室的电控箱及一个遥控器,所述摄像头通过信号传输装置与所述液晶显示器连接,所述电控箱设置有连接于震动放矿机电源回路中的用于控制震动放矿机启停的交流继电器、对应于遥控器设置的与交流继电器的磁路线圈接线端连接的并用于控制该交流继电器的磁路通断的遥控接收器及与红外传感器连接的控制器,所述控制器设置于所述遥控接收器的电源回路中。   22主要设计方案。   本遥控自动放矿系统包括摄像头、液晶显示器、电控箱、灯带、投光灯、红外传感器、巷道、放矿硐室、振动放矿机、运输车辆等设备设施,其设置方式如图1所示。   首先将摄像头放置于放矿硐室内的正对放矿位置,矿硐室正对面的巷道墙壁上设置液晶显示器图中2;其次,在放矿硐室内用于检测车辆驶入放矿位置的红外传感器图中6,然后将摄像头图中1与液晶显示器用信号传输装置连接起来,再次,在放矿硐室的电控箱旁边设置电控箱图中3和遥控器,并且在电控箱中设置有连接于震动放矿机电源回路中的用于控制震动放矿机图中9启停的交流继电器、对应于遥控器设置的与交流继电器的磁路线圈接线端连接的并用于控制该交流继电器的磁路通断的遥控接收器及与红外传感器连接的控制器,控制器设置于遥控接收器的电源回路中[1,2]。   23实现方式。   当运输车辆进入放矿硐室时,司机可根据液晶显示器观察到运输车辆的具体位置和周边情况控制进行车辆摆放倒车,当运输车辆停放到位时,红外线传感器能快速感应,感应到后能及时将检测信号发送给控制器,控制器使遥控接收器的电源回路导通,这时候振动机放矿机开始工作,开始自动下矿,下矿过程中,司机能通过显示屏观察到装矿情况,当矿石达到车辆斗车中的感应器位置时,感应器又将信号发送控制器,控制器使遥控接收器电源回路闭合,振动放矿机自动停止下矿。   整个过程,摄像头用于监视运输车辆图1中10所示的位置及装矿的实际情况,并将视频信息传输到液晶显示器上,供司机实时观察,且司机无需下车,振动放矿机独自完成放矿作业,在整套系统中每个遥控接收装置都配有单独对码的遥控器,无对码的遥控器与遥控接收装置之间不会发生相互干扰。   这也在一定程度上进一步提升了安全性。   并且通过本系统,能减少相关操作人员有效减少放矿作业人员数量,节约人力物力,节约成本,并且通过自动化作业和紧急制动装置,能有效提高作业安全性。   同时为了确保作业过程中的照明和视频质量,放矿硐室内设置有投光灯图1中5,放矿硐室正对的巷道图1中7设置有灯带图1中4,投光灯图1中5、灯带的电源回路中设置有声控器,声控器在车辆进入时会控制灯光亮其,在未作业的时候则不会工作,这样能为车辆和工作人员提供照明,但在没有人员进入的时候,则照明灯熄灭,

文档评论(0)

tangdequan1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档