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- 2019-08-18 发布于北京
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CAS精炼工艺过程的物理模拟优化-钢铁钒钛.PDF
32 4 Vol. 32 ,No. 4
第 卷第 期 钢 铁 钒 钛
20 11 10 October 20 11
年 月 IRON STEEL VANADIUM TITANIUM
CAS 精炼工艺过程的物理模拟优化
, , ,
舒志浩 陈远清 颜慧成 仇圣桃
( , 100081)
钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心 北京
: 230 tCAS , 1∶4 , , 、
摘 要 为了优化 过程工艺 建立了 的物理模型进行模拟研究 通过混匀时间测试 优化了底吹位置
; 。 : 8# (1#
吹气量和浸渍罩浸入深度 通过排渣试验确定了合理的排渣气量 研究结果表明 优化的透气砖位置为 方案
600 mm ,2# 1 000 mm , 100 °);CAS
透气砖距包底中心 透气砖距包底中心 两透气砖所在半径的夹角为 混匀过程的最
600 ~ 700 NL / min ; 200 mm ; 80 、120 、160 mm
佳吹气量应控制在 浸渍罩下罩深度控制在 左右 渣层厚度为 时对应的
排渣气量分别控制在600 、800 、1 000 NL / min 以上。
:CAS ; ; ;
关键词 透气砖位置 混匀时间 排渣
中图分类号:TF769 文献标识码:A 文章编号:1004 - 7638 (2011)04 - 0042 - 04
Optimization of CAS Process by Physical Model Study
Shu Zhihao ,Chen Yuanqing ,Yan Huicheng ,Qiu Shengtao
(National Engineering Research Center of Continuous Casting Technology ,Central Iron and Steel Research Institute ,
Beijing 100081,China)
Abstract :In order to optimize the process of a 230 t CAS ladle ,a physical model has been built with a
scale factor of 1∶ 4 . Location of bottom lowing ,gas flow rate and depth of the snorkel have been optimized
by mixing time test ,and the appropriate
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