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CEP
绥中36-1K平台
核桃壳过滤器排液及排气流程优化研究
崔云辉(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452)
摘要:绥中36—1CEPK平台投产初期,核桃壳过滤器的处理
成上游前滤器水罐液位大幅波动,影响流程安全。
效果并不理想,最主要原因是排液及排气流程不畅,经过对排 2.3由于排气返污问题无法解决,排气流程无法投运自动。
液流程的一系列改造,排液难题迎刃而解,而排气疑难却日益 传统核桃壳过滤器采用机械搅拌配合反冲洗过程,颗粒之
困惑平台的污水处理流程。为了解决排气流程疑难,笔者通过 间通过碰撞和摩擦产生的摩擦力是颗粒脱附的主要原因,桨叶
计算与创新,结合捕雾器原理,利用极限思维,最终成功进行了 搅拌增大了滤料之间的摩擦力,加速了反冲洗进程”1。但在其
排气流程改造,极大地提高了排气流程的“尾气”处理效率。很 运转过程中也存在一些问题:①滤料污染严重时,搅拌器高速运
大程度上增加了核桃壳滤器的反冲洗效果,确保了其高效的水 行受阻,造成电机电流过大,电机容易损坏,同时造成搅拌器桨
质处理能力。 叶脱落,搅拌轴变形,罐顶密封不严,甚至直接冲击筛管,造成筛
关键词:核桃壳过滤器;排气;分离速率;反冲洗;污水处理 管断裂。②桨叶边缘线速度过大,严重损坏了核桃壳滤料,粉碎
核桃壳过滤工艺作为油田污水处理的主要工艺应用广 的细小颗粒易流失或者堵塞筛管,造成跑料和反冲洗憋压81。
泛。核桃壳过滤器对处理水驱污水具有良好的效果,但随着聚 考虑到核桃壳过滤器使用搅拌器的优缺点,CEPK平台的核桃
驱采油的发展,伴随注聚返出物的逐渐增多,污水水质发生了明 壳过滤器一改传统使用搅拌器的模式,采用气冲洗流程,利用
显的变化,严重影响了过滤器过滤性能,加大了油田污水处理的 鼓风机将空气从滤罐底部鼓入,从顶部排气口排出,从而使得
难度¨1。 板结的滤料变得“蓬松”,甚至“沸腾”,通过气流与滤料以及滤
1流程现状 料与滤料之间的摩擦达到搅拌的目的,杜绝了机械式搅拌器的
CEPK平台的核桃壳过滤器为含油污水处理的自动式过滤弊端,为下步高效率的水反洗准备了充分的先决条件。但是,
器,滤罐采用气水相结合的反冲洗方式,由启动、排水、气冲洗、 由于排气流程需要将鼓入滤罐内的空气从顶部排气管线排出,
水冲洗、正洗、静置等流程构成。按工作流程要求,在罐体充满 排气管线自罐体顶部引出后垂直向下正对地漏口,其出口呈喇
水后,污水经进水管线进入罐体,流经不同级配滤料组成的厚 叭型设计,空气经鼓风机进入滤罐后,与表面粘附有大量油污
度为1.2 的滤料充分接触、摩擦,从排气管线的喇叭口扩散而出,因此从
m的滤层,污水中的悬浮固体和污油被滤层逐级拦截,
滤后水通过集水系统从出水13排出,在过滤循环中,被去除的 排出管线排出的空气含有大量油雾,油雾经喇叭形排出管线扩
散后,经橇块地漏碰撞遮挡,油雾呈扩散式喷溅、上升,污染橇
悬浮物和油块停留在滤床上,使过滤阻力增加,引起滤后正常
的流量和水质下降,然后滤罐进入反冲洗流程,使滤料再生。 块及设备。
2运转过程中存在的问题 3改造方案及现场实施
2.1核桃壳过滤器处理性能不稳定。 3.1核桃壳过滤器排液流程的实施,主要依赖于流程限制,
伴随核桃壳过滤器的长时间投运,罐内滤料所截留的油污 由于核桃壳过滤器排液流程利用重力排液,但前期设计时其下
及杂质不断增加,由于排液及排气流程无法投运正常,导致核 游排液罐位置设置过高,导致无法利用重力排液,因而后续的
桃壳过滤器反洗不彻底,伴随水驱和聚驱含油污水中聚合物含 气冲洗流程无法有效实施,造成板结的滤料无法有效破碎与分
量的
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