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- 2019-05-24 发布于天津
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蒸发装置运行中异常现象及处理方法;在《传质与分离》学习领域课程中,已进行“ 蒸发”内容学习。;图1 蒸发装置的组成; 蒸发实训装置流程,如图1所示。进料泵P101把原料液从储罐V101经电加热预热器预热后送入升膜蒸发器R101,加热蒸汽从蒸汽分配器进入蒸发器间接加热溶液,二次蒸汽夹带浓缩的物料一同进入气液分离器V102在分离器中液体从底部进入产出液罐V103,二次蒸汽从顶部进入冷凝器被冷凝后进入冷凝液储罐V104。;分析装置流程中的可能异常事故;分析装置流程中的可能异常事故;二、突然停电
1.现象
液体泵不运转,没有声向,仪表灯全熄灭。
2.分析事故原因
(1)公用工程是否正常供电;
(2)电器故障。
3.事故处理方法
进行全部停车处理,至供电正常时再开车。;三、突然停蒸汽
1.现象
塔段温度突然下降。
2.分析事故原因
(1)蒸汽阀门关闭;
(2)无蒸汽供给。
3.事故处理方法
停加料,检查蒸汽供给,直到蒸汽供给正常时再进料。;四、蒸发速度太低
1.现象
蒸发器没有气泡产生,TIC03显示温度下降,出口电导率(CI02)偏小和LI03的液位不升高。
2.分析事故原因
(1)加热电压不够;
(2)蒸汽流量小;
3.事故处理方法
(1)检查设备工作电压并调节至正常参数;
(2)检查加热蒸汽流量,并设置正常参数。;五、进料流量突然下降
1.现象
转子流量计VA104中的锥子下沉到底部没有液体流动现象。
2.分析事故原因
(1)流量计、阀门损坏;
(2)进料泵运转不正常;
(3)进料管路堵塞。
3.事故处理方法
停预热器电加热和蒸发器电加热,停泵,停蒸汽,进行全部停车处理,直到水供应正常时再开车。进行阀门或流量计更换、进料泵维修、管路清理。;六、预热温度突然下降
1.现象
TIC02温度突然下降。
2.分析事故原因
(1)预热器供电不正常或损坏;
(2)进料流量异常增大。
3.事故处理方法
(1)检查预热器通电是否正常,如果预热器损坏应停车更换新预热器后再开车;
(2)调节进料流量至正常值。;七、蒸发器加热电压突然下降
1.现象
蒸发器加热电压VIC01突然下降,蒸发器没有气泡产生。
2.分析事故原因
加热供电不正常或加热器损坏。
3.事故处理方法
停车检查加热器电压直至正常后开车。;八、蒸发器出口电导率(CI02)偏低
1.现象
蒸发器出口电导率(CI02)小,产出液浓度低于工艺要求值23%。
2.分析事故原因
(1)塔釜加热温度不够;
(2)CI02仪表显示不正常;
(3)塔釜原料液加热时间过短。
3.事故处理方法
(1)增大加热蒸汽量或增大塔釜加热电压;
(2)调节仪表参数或更换新仪表;
(3)调小进出口阀门延长料液加热时间。;正常操作工艺记录卡;〖课堂巩固 〗;〖课堂小结 〗;〖作业布置 〗;谢 谢!
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