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- 2019-05-21 发布于江西
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大型喷吹煤选煤新工艺的研究与应用
郄芳芳
(潞安集团漳村煤矿选煤厂,山西长治,046032)
摘要:介绍了大型喷吹煤选煤工艺的先进设计理念,设计模块化、设备大型化顺应国内外选煤行业发展潮流,三个粒度级的创新观念,确保了每个系统的最大回收率,实现了高效的经济效益。
关键词:新工艺、三粒级、选前湿法脱泥、设备大型化、漳村选煤厂
煤炭是我国最主要的能源,目前煤炭在已探明的化石能源资源中占90%以上,在我国能源消费总量中占70%左右,为实现煤炭资源的合理利用和煤炭资源价值的最大化,潞安研究开发了高炉喷吹煤产品,拓宽了喷吹煤种。漳村煤矿主要开采贫瘦煤,属低灰、低硫、高可磨性、粘结指数稍高的煤种,年生产能力400万吨以上,是理想的喷吹煤原料;漳村煤矿选煤厂始建于1993年1月,1996年11月投产,年生产能力120万吨,采用跳汰—浮选联合工艺,主导产品为喷吹煤。随着矿井生产能力的扩大,原有选煤厂生产能力已不能满足原煤全部入洗的要求,为有效利用资源,满足经营效益最大化,实现喷吹煤基地的战略目标,对现有的工艺系统进行研究改造已迫在眉急。
1、新工艺流程描述
主要工艺环节分为:原煤脱泥系统、重介分选系统、螺旋分选系统、浮选及煤泥水处理系统及产品运输系统等部分。
(1) 原煤系统
原煤经皮带转载至脱泥筛(筛缝1.5mm)。筛上物50-1.5mm物料进入重介旋流器入料桶。筛下水进入原煤分级旋流器入料桶。
(2) 50x1.5mm一段重介旋流器分选系统
煤与合格介质混合后由泵打入重介旋流器,分选后出精煤和矸石两种产品。精煤和矸石分别进入块精煤脱介筛和矸石脱介筛。精煤由脱介筛脱介脱水后,上层50x25mm块精煤直接上精煤转载皮带,25x1.0mm进精煤离心机进一步脱水成为最终产品进入精煤皮带。矸石直接入矸石皮带。
脱介筛的筛下合格介质返回重介桶循环,稀介质汇入稀介桶,由磁选机净化回收,精矿返回重介旋流器入料桶,尾矿做原煤脱泥筛冲水。
(3) 1.5x0.15mm螺旋分选系统
原煤脱泥筛筛下水汇集在煤泥桶中,-1.5mm的煤泥水由泵扬至原煤分级旋流器组,分级粒度为0.15mm, 0.15-0 mm进入浮选系统,1.5-0.15mm粗煤泥由螺旋分选机分选,出精煤、中煤和矸石三种产品。
精煤由弧形筛预先脱水,筛上物由煤泥离心机脱水后成为最终产品,掺入精煤外销。弧形筛筛下水和煤泥离心机滤液进入原有滤液池。中煤和矸石分别采用高频筛脱水后,混入中煤胶带机和矸石胶带机。
(4) 浮选系统和煤泥水处理系统
0.15-0mm细煤泥进入选煤厂已有的浮选系统,浮选精煤采用筛网沉降离心机、加压过滤机联合脱水后掺入最终精煤。
浮选尾煤进入浓缩机,浓缩机底流采用快开式隔膜压滤机脱水,滤饼由煤泥皮带运出厂外堆放,尾煤浓缩机溢流作为循环水。
2、新工艺的主要创新点
2.1设计理念的创新
2.1.1三个粒度级洗选工艺,改变了国内传统上炼焦煤洗选只能采用0.5㎜分级,突破了只能进行两个粒度级分选的技术框架与思维模式。即由50-0.5mm跳汰分选、0.5mm-0浮选机浮选二个粒度级改为50-1.5mm重介旋流器分选、1.5-0.15mm螺旋分选机分选、0.15-0mm浮选机浮选三个粒度级,
2.2工艺流程的创新
2.2.1选前1.5㎜湿法脱泥工艺,解决了大直径旋流器对煤泥的分选效果差的问题,实现了旋流器的高效、精确分选,实现了精煤最大回收率;同时摒弃了传统上的分选系统稳定性差、介耗高、分选密度易波动,造成产品质量不稳定、脱介效果差、介耗居高不下等缺点,避免了煤泥在系统中长时间的无效运转浸泡,减少了煤泥进一步泥化和表面氧化反应的时间,提高了浮选环节的分选效果,降低了煤泥水处理负荷,从根本上解决系统对煤质波动的适应性问题。
2.2.2煤泥进行0.15mm分级工艺,实现了粗细煤泥单独分选,不仅最大限度提高了喷吹煤回收率,而且减少了细煤泥浮选系统的药剂消耗量,保证整体生产系统的连续性、稳定性。
2.3设备大型化的创新
2.3.1配套设备的大型化和高可靠性的特点,主要洗选设备单台化,简化了流程,
2.4控制自动化的创新
2.4.1建立了现代化的、覆盖各生产系统的实时调度监控网络,实现了洗选系统控制自动化,降低了人为操作的不稳定因素,提高了各种信息的传输及分析能力,方便了运行管理和设备维护,达到了减员增效的目标,安全生产效益可观。
3、应用成果
3.1、在工艺方面:
1、选前进行湿法脱泥;重介洗选工艺在选前先进行湿法脱泥,摒弃了传统上的分选系统稳定性低、介耗高、分选密度易波动造成产品质量不稳定、脱介效果差,介耗居高不下等缺点。在实际应用中实现了:一、低成本运行,电耗控制在4.3kwh/吨喷吹煤、介耗在1.3kg/吨喷吹煤以下,大大节约了生产成本,创造了可观的经济效益;二、降低了煤泥
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